试述地下连续墙塌孔断桩及接缝涌水处理措施

2019-01-28 12:17刘德昭
中小企业管理与科技 2019年27期
关键词:槽段风井清孔

刘德昭

(中铁十一局集团城市轨道工程有限公司,武汉430000)

1 引言

轨道交通中间风井原状的地形是类似长方形的鱼塘,水深大概1m。没施工时,排水清淤,回填压实渣土。中间风井最小长度是70m,地层中砂层大概厚10~15m,而且地下水很多。A14 槽段围护结构不间断的墙宽大约是6m,高为30m。地质情况分别是:回填土3.6m,淤泥质黏土2.3m,粉砂层6.3m,粉砂层2m,细砂层1m,粗砂层3m。

2 断桩经过与原因分析

中间风井A14 幅不间断墙成槽施工结束,灌筑水下混凝土,堵塞拔出后,不容易小里程导管混凝土下料,但是大里程导管混凝土下料可以,需要现场即刻启动紧急方案解决问题,但混凝土不能下料正常,10min 后孔深是30m,理论上的平均深度应该是28m,先判断因为第一批灌筑混凝土时槽壁坍塌。首先,中间风井地质条件不简单,大部分是黏土砂层,理论上的平均深度应该是28m;其次,入槽钢筋笼到混凝土灌筑停留许久,统计算出大概要到10h,护壁泥浆水平不够;最后,混凝土车辆震动,大型设备特别是在槽壁道路通过时也振动。

3 塌孔断桩后的处理措施

3.1 接桩处理措施

施工各方在现场商量后对策如下:将导管拔出,选用一百吨履带吊机吊出钢筋笼并重新清孔,清孔选择分离机进行作业,真空吸渣将槽底沉渣吸出。因为小里程端清孔的深度波动小,所以24h 后经过测量孔深仍为25m。使用穿透旋喷桩机与高压泥浆,对混凝土层进行切割,达到清理混凝土碴与槽壁坍塌体的目的。48h 后通过测量,孔深30m,下一个钻孔时钻杆突然断裂,槽内掉入12m 钻杆,停止工作后重新进钻杆以继续作业,但由于混凝土强度大导致钻孔进度不合要求,所以选择冲击钻冲孔之后循环清孔泥浆,进行大里程端冲击,测槽为27m深。

3.2 墙体检测及风险分析

检测A14 幅地下不间断墙,做好A14 幅墙抽芯检测办法,取样现场抽芯。数据显示A14 槽段设计基坑底,混凝土密实。因为A14 连续墙质量欠佳,基坑开挖后风险很大,如墙底沉砂处渗漏水或涌砂,不间断墙局部嵌岩不深,基坑开挖到底时不间断墙踢脚与墙底管涌。

3.3 墙体补强加固解决办法

避免基坑开挖出现更多的安全事故,基坑开挖稳定,避免A14 槽段不间断墙体渗漏水,为此提出以下解决办法:通过墙体五处检测孔,选择高压深入压密注浆墙底原设计嵌入,注浆加固墙底松散体,控制好注浆压力,注浆在一个孔位时,不堵其他孔位,水泥浆自由穿行,压浆全部孔位,孔内冒出都是水泥浆后,封堵各孔,高压低频次压浆[1]。注浆施工时,验收注浆记录,确保注浆效果,避免渗漏水或涌砂。这样可以提高墙体补强加固的效果质量,也不会发生渗漏水或涌砂的现象。

4 不间断墙接缝处发生涌水涌砂险情的解决办法

4.1 涌水涌砂原因

开挖基坑时,接头处涌水涌砂,深度大概在20m,开始只有少量水,六小时后水量变大,带砂喷出。分析原因是,A14 幅地下不间断墙塌孔断桩后,不间断墙工字钢接缝处有夹砂,受地下水影响,空洞造成安全事故。

4.2 处理措施

①井下处理措施:第一,钢花管从漏水点引入地下水管,棉絮封堵管周,覆盖加固快硬水泥,快凝砂浆填充孔洞;第二,底部反压,保障封堵部位,彩条布覆盖砂袋,不让水流冲刷[2];第三,同直径球阀接入涌水管,快硬水泥够强时,开始地面双液注浆,浆液流出后关闭球阀。②地面处理措施:第一,专门监督沉陷区,不让通过,保障安全;第二,加大地面沉降监测频率;第三,地质钻机地面钻孔埋管,双液注浆填充,大量注浆堵住漏水点,地层堵好,钢花管双液注浆,浆液凝结是20s;第四,三重管旋喷桩施工工艺,A14 地下不间断墙外侧施工旋喷桩,加固外侧土体,三管旋喷桩桩底齐平A14 地下不间断墙,实桩长度约30m;第五,增加基坑内支撑,钢管临时横向支撑,避免变形,快速施工,底板混凝土够强时,拆除临时钢支撑。不间断墙局部嵌岩不深,增加支撑架设,限制墙体变形,基坑开挖到底时,避免不间断墙踢脚。

5 结语

本文利用工程实例,阐述地下不间断墙槽壁塌孔断桩后如何解决,不仅可以节约成本,还有利于整体工期的顺利进行。希望可以为其他工程带来一定的借鉴价值。

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