选煤厂煤泥水处理系统降低故障率提高生产效率的改造研究

2019-01-27 10:12武彦
中小企业管理与科技 2019年32期
关键词:过滤机高岭土泥水

武彦

(国家能源集团准能集团选煤厂,内蒙古 鄂尔多斯010300)

1 煤泥水处理系统工艺流程

国家能源集团准能选煤厂1200 万系统原煤经破碎、筛分、跳汰等工艺洗选加工,产品煤经胶带输送机输送上仓装车,洗选所使用的煤泥水经跳汰水池依靠重力流入浓缩池内,煤泥在浓缩池内浓缩沉淀,上层澄清循环水溢流至循环水池,经循环泵抽至跳汰厂房,重复利用;下层煤泥经浓缩机刮集至中央泵口处,通过底流泵将浓缩煤泥水抽至压滤储液桶,经加压过滤机处理,将煤泥与水分离,煤泥上仓装车,滤液水通过滤液泵抽至跳汰厂房。完成煤泥回收及洗煤用水重复利用,使煤泥水达到一级闭路循环。

2 煤泥水处理主要设备

2.1 耙式浓缩机

耙式浓缩机是根据重力沉降原理,利用装在锥形池底部的旋转耙连续刮集沉淀产品的矿浆浓缩设备。国家能源集团准能集团选煤厂1200 万系统使用的浓缩机为NT-45 型周边齿条传动耙式浓缩机,内径45m,深度8.2m,沉淀面积1590m2,处理能力3000~4000t/h。由液压驱动装置、轨道及齿条、耙架、刮泥耙及副耙等组成,是煤泥水沉淀浓缩的主要设备。

2.2 加压过滤机

加压过滤机是将盘式过滤机置于一压力容器内,通过注入压缩空气,使滤布产生压差,从而实现煤泥与水分离。国家能源集团准能集团选煤厂使用的压滤机为奥地利生产的HBF-S 120/10 型加压过滤机,其过滤面积为120m2,单台处理能力为70t/h,是选煤厂煤泥水处理的主要脱水设备。

3 煤泥水处理设备常见故障分析及解决方法

3.1 浓缩机中心轴承损坏

国家能源集团准能集团选煤厂所用的NT-45 耙式浓缩机每1.5~2年会发生中心轴承损坏的故障,一旦中心轴承损坏,整套浓缩设备将无法运转,严重影响洗选生产,只能更换中心轴承。由于浓缩机机架较为庞大,更换其下方的中心轴承须拆解整个走桥及耙架,须动用大型起重设备,且更换工期较长,最少也需15 天,严重影响设备生产效率。

3.1.1 故障原因分析

原中心轴承为大直径敞开式推力轴承,其轴承体位于浓缩机入料口下方,直接浸在水中,由于浓缩机入料含大量煤泥,且中心轴承密封较差,因此,煤泥会进入中心轴承的滚动体内,随耙架的圆周运动,煤泥会对轴承滚动体进行磨损,加之水的锈蚀,最终造成中心轴承的损坏。

3.1.2 解决措施

将原浓缩机的推力托盘轴承拆除,更换为油浴式回转支持装置,提高轴承体位置,使之高于水面,采用全密封形式,并加注锂基脂起到润滑密封作用。

3.2 浓缩机压耙事故

3.2.1 故障原因分析

①煤泥量突然增大。当出现上游设备故障、煤质变化、煤泥量监测不及时等情况,进入煤泥水系统细煤泥量突然增大,下游加压过滤机处理量无法满足煤泥产生量时,会造成浓缩机中心堆积过多煤泥,致使浓缩机中心副耙压死无法转动或刮泥耙无法提升。

②高岭土进入煤泥水系统。国家能源集团准能集团选煤厂位于内蒙古准格尔煤田,表层及煤层中富含高岭土,当雨季到来时,表层的高岭土会随雨水混入原煤中,从而进入选煤厂煤泥水系统中。高岭土属一种粒度极细的黏土,遇水便泥化成为微米级颗粒,由于细颗粒间存有较大静电斥力,导致浓缩池内煤泥水沉降困难。由于高岭土粒度细,下游的加压过滤机无法将其过滤,致使其不断在煤泥水系统中循环,并不断增加累积,最终发生压耙事故[1]。

3.2.2 解决措施

①浓缩机中心加装稳流筒。国家能源集团准能集团选煤厂浓缩机此前无稳流筒,浓缩机入料煤泥水直接落入池内,其中粒度较大的颗粒会落在浓缩池中心处,而粒度较小的颗粒会迅速向浓缩池周边扩散,并缓慢沉降,其与所添加的絮凝剂并不能充分混合。这样会造成浓缩底流入料不均匀。而下游的加压过滤机对入料粒度要求较高,单纯粗颗粒上料时,加压过滤机罐内压力较低,煤泥附着力差,产品煤水分高;单纯细颗粒上料时,煤泥过滤效率低,罐内压力低,生产效率低下。只有当粗细颗粒充分混合后,加压过滤机才能保证工作压力,也能保持设备最大产量,保证煤泥水分,保持较高的生产效率。

通过改造,极大改善了下游加压过滤机入料成分组成,有效地提高生产效率,减少压耙事故发生。

②浓缩池溢流堰加装挡板。煤泥水中心入料后,上层细煤泥协同部分絮凝剂会随水流直接流过溢流堰,再次进入循环水系统中,使系统中细煤泥含量不断升高,还造成了絮凝剂的浪费。

通过在浓缩池溢流堰周边加装宽度500mm 溢流挡板,使上层水流成S 型经过溢流堰,起到很好的缓冲效果,上层细煤泥也能充分与絮凝剂混合,达到提高细煤泥沉降效率,提高絮凝剂使用效率的作用。

③浓缩机加装无线压力传输装置。国家能源集团准能集团选煤厂浓缩机改造前无法直观监测煤泥厚度,只有通过现场使用探杆探测煤泥厚度确定池内煤泥量,无法实时监测浓缩沉内设备运行情况,若煤泥水系统出现煤泥量变化,无法及时发现,极易发生压耙事故及耙架损坏。

通过技术改造,安装模拟量压力传感器,采集浓缩机行走压力数据。由于浓缩机为转动设备,数据无法通过线缆传输,因此,在浓缩机内安装无线传输和接受装置,从而解决了信号传输困难的问题,并在浓缩岗位室安装数字显示仪,直接显示浓缩机行走压力,达到实时监测浓缩机运行状态的效果。

④循环水系统中添加聚合氯化铝。当循环水系统进入大量高岭土时,由于其粒度极细,且高岭土颗粒表面电负性,浓缩机生产所添加的阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂无法将其沉降,造成循环水系统高岭土越积越多,最终造成压耙事故。

车间通过研究实验,最终确定添加聚合氯化铝,并根据循环水情况,配置溶液,达到沉降高岭土的目的。改进加药方式后,车间再未出现因系统进入高岭土发生压耙事故。

4 结语

通过对选煤厂煤泥水系统设备多年的使用与维护,车间从浓缩机的中心结构、系统监控方式、煤泥沉降药剂等方面,逐渐摸索研究,探索出一系列针对性的改进改造措施,有效降低设备故障率,提高突发情况应对水平,从根本上提高了煤泥水系统生产效率。

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