基于管式PECVD镀膜时间的防错程序设计与应用

2019-01-25 09:47武纹平
山西化工 2018年6期
关键词:误操作管式产线

郭 丽, 武纹平, 陈 丽

(1.山西潞安太阳能科技有限责任公司,山西 长治 046011;2.山西潞安煤基清洁能源有限责任公司,山西 长治 046299)

引 言

镀减反射膜PECVD是多晶硅太阳能电池制备过程的一道重要工序,其薄膜沉积时间决定膜层厚薄,而薄膜的厚薄又反映着减反射的效果即反射光的利用率[1-2]。本文使用的工艺设备为Centrotherm管式镀膜设备,其镀膜时间由CCC(Centrotherm Cell Controller)电脑软件的DLV(Direct Link Varaiation)直接链接变化管理这一文件单独控制。每一个工艺管的沉积时间都对应一个DLV数值,都由DLV这个文件直接控制与管理。而对于产线来说,DLV值需时常人为改动。若DLV改动无区间阈值限制,势必会误操作导致异常工艺而产生的不合格片,严重降低该工艺合格率。因此,建立DLV防错区间的判定对本工艺有着重要意义。

1 存在问题

在PECVD工艺配方中增加目前产线镀膜工艺量产的重点是提高产线合格率。由于现有的PECVD工艺沉积时间是人为手动录入的,而这个录入无上下限阈值就会存在操作员误操作情况,这样的工艺在使用时会有以下问题。

1) 无DLV报错程序。当DLV文件输入与过大或过小时,会造成工艺颜色异常,导致达不到半成品标准的外观要求。

2) 无人机界面的交互提示、无预警的响应。这样发现异常不能够触发报警并立即终止该工艺,导致异常工艺步骤继续进行进而产生大量的不合格品。

3) 无后续的相关DLV异常工艺监测记录。后续的工艺大历史记录可对各工艺状态进行实时观测,没有相关记录会对后续查找分析带来极大的不便。

本文补充相应的DLV报错程序代码并完善库函数,使工艺中DLV一旦超出阈值就会立即响应激活该代码语句,同时又不会影响无误DLV的工艺,有效地降低了产线的不合格率。

2 实验方案

2.1 实验环境

实验使用的工艺设备为德国Centrotherm公司管式镀膜设备,其镀膜时间由CCC电脑软件的DLV文件单独控制。操作系统为Windows XP,硬件配置内存为1.98 GB,Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400@2.66 Hz四核 CPU。

2.2 实验原理

本实验对管式PECVD设备无镀膜时间的DLV上下限的界定的问题,提供了一种阈值判定方法,简化的工艺流程示意如第109页图1所示。其具体方案如下。

1) 根据当前DLV沉积时间为给定一个上下限期望值,即容度值(a,b)。

2) 在工艺中对PECVD的DLV范围进行检测。在生产工艺自动调取输入沉积时间DLV数据文件并判定其是否在其值是否在(a,b)阈值区间。

当调用的DLV文件的DLV值在范围内,则工艺过程判定正常,工艺继续进行,直到工艺结束;否则判定为异常,系统将在电脑界面显示DLV错误报警提示,同时进入第二次DLV值的判定过程。

图1 镀膜时间阈值范围判定方法流程图

在第二次判定中会在人机交互界面弹出对话框询问是否继续工艺,若输入值为“是”则判定为工艺继续,系统将在电脑界面显示工艺继续,并且工艺反应继续进行直到工艺结束;否则工艺中止,同时工艺舟会退出。

2.3 实验验证过程

2.3.1 DLV报错的监测

为验证补充程序能否顺得进行,故意将测试配方KH1的DLV第一层沉积时间由原实际要求配方的工艺时间100 s改错为109 s,测试结果如图2所示。

图2 CESAD电脑中当DLV超出阈值范围时的报警提示图

在CCC电脑中补充DLV判定程序,报警’DLV ERROR!(OK:Continue,AB:Abort)’提示会在人机交互界面显示,直观明显便于操作员发现与处理。如需继续进行按提示输入’OK’,否则输入’AB’,操作简单,对人为输入错误起到了有效预防作用。

2.3.2 历史查找记录

Protocol Analyzer是CCC电脑软件中是工艺炉管监测查找工具,可以查看所有工艺炉管的历史纪录。protocol上有记录如图3。

图3 CCC电脑中Protocol Analyzer下工艺运行及异常报警信息记录图

在输入非指定范围DLV时,在Protocol Analyzer可方便查找的后续工艺运行情况。可具体查看机台、炉管、时间和详细的报警信息。 在此时便看到,错误沉积时间109 s下,报警信息’Warning,check dlv range’提示DLV输入范围有误。

3 结论

本文补充了DLV阈值沉积时间限定的程序,使工艺中有了相应的DLV防错、报错警示的自动化程序,有效了起到预防员工的误操作的作用,并建立了误操作后的再次预防机制,极大稳定了镀膜工艺,降低了产线DLV异常工艺所导致的不良率。

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