综掘机系统及配套设施优化改造

2019-01-17 02:08
机械管理开发 2018年12期
关键词:综掘机行程开关油温

李 俊

(山西晋城煤业集团, 山西 晋城 048006)

引言

目前,随着煤炭科学技术的发展,综采工作面单产水平出现了历史性突破,同时也出现了综掘开拓能力严重滞后,造成矿井严重的采掘关系不协调、衔接紧张的局面。提高综掘工作面的单进水平成为急需解决的问题,必须对综掘机掘进系统及其配套设施进行合理的改进及创新,满足安全、高效掘进要求。

1 存在问题

1.1 液压系统液压油温过高

问题:目前,综掘机液压系统使用的液压油为L-HMN68型抗液压油,其油温在50~70℃时,油温运行黏度最佳;当油温超过70℃时,液压油抗磨性能下降16mm2/s以下。但若停机进行冷却,会导致掘进效率下降。而继续作业,过高的油温一方面造成液压件串液、漏油,导致机组无力,机组运行不稳定;另一方面高温导致液压油容易老化,质量下降,更换频率增加,液压马达、油缸、液压件使用寿命降低,机电事故增加,维护成本上升。

原因:经过对原理图(见图1)和现场研究分析,导致油温过高的主要原因是流经冷却器的水流量小,循环率低,冷却效果达不到预期效果。

图1 改造前液压冷却、水路系统图

1.2 水路系统压力过低,喷雾除尘效果差

问题:大功率的掘进机在大断面巷道中的快速截割,造成工作面粉尘浓度高,能见度低,直接影响矿工的身体健康和现场操作安全。通过冷却水路系统图可以看出(见图1),原水系统分内、外喷雾水路。外来水过滤后分为二路,第一路经进水直接通过喷雾嘴喷出;第二路经减压、冷却(冷却液压系统用油)再分为二路,一路经截割电机(冷却电机)后喷出,另一分路经内加压泵加至3 MPa后,由内喷雾喷出[1]。《煤矿安全规程》第119条规定,掘进机实现外喷雾装置的工作压力不得小于4 MPa,原水路系统外喷雾的工作压力只有1.5 MPa,达不到规定要求。

原因:因其水流量小,静压水压低,造成喷雾雾化效果差,喷雾压力达不到《煤矿安全规程》规定要求;喷雾喷嘴过少,不能覆盖掘进全断面。

1.3 机组后退碰撞配电点开关架

问题:综掘机二运转载机在皮带机尾承载部两端工字钢梁上前进、后退行走。最外端工字梁上固定有配电点开关架,开关架上放置有机组开关、随机电缆等电气设备。综掘机在井下掘进过程中,当截割原煤结束后,需将综掘机后退。为防止综掘机后退撞到配电点开关架,目前在综掘机二运机头、配电点开关架处设专人进行看护。由于综掘机司机操作台离开关架处距离较远,工作面噪音大,能见度低,司机因听不见看护人员喊话或反应不及时,都很可能造成综掘机后退碰撞开关架或挤电缆的现象发生,轻则撞坏开关架,重则开关架倾倒造成开关损坏、电缆挤破、电缆抽出造成的短路、接地事故。

原因:因安全设施不到位,机组后退看护人员与机组司机配合不当,人为因素导致的事故发生。

2 改进方案及效果分析

2.1 液压系统改进及效果分析

改进方案:为解决以上问题,经过分析,采用在液压系统回油管中串接一个冷却器,总进水系统管路由25mm改为51mm,见下页图2。

效果分析:使其出水量增大,冷却量增大,提高水循环率,以此降低油温,保证液压系统液压油温在50~70℃之间,避免液压油运动黏度降低,氧化速度加快,串、漏液现象的发生,确保了掘进机液压系统的准确平稳,延长液压元件使用寿命,降低液压系统故障率,提高液压系统稳定性[2]。

图2 改造后液压冷却、水路系统图

2.2 水路系统改进及效果分析

改进方案:为降低粉尘浓度,确保员工身体健康和操作安全,增加机组喷雾点,并在机组上安装覆盖全断面的喷雾控尘装置。另在外喷雾系统中串接加压喷雾泵。

效果分析:外加压喷雾泵将冷却器出水水压1.5 MPa提升至4 MPa以上,达到《煤矿安全规程》要求,并加快水循环率,使喷雾雾化效果得到很大改善,并覆盖全断面。

2.3 开关架处加装防控预警系统及效果分析

改进方案:在皮带机承载部工字钢上(开关架处)安装一防爆限位行程开关、手动拨动开关、声光信号装置。将开关架上315开关上腔2号与4号电源线接入行程限位开关。

图3 电气系统原理图

工作原理(见图3):正常情况下拨动开关置于断开位置,行程开关处于正常位置,其串接在开关先导控制回路中的接点闭合,串接在声光信息接点打开开关启动:合隔离开关后,按下启动按钮QA,K1继电器得电吸合,开关启动。当二运转载机后退至极限位置时,行走轮碰撞到装置的碰触杆上,行程开关常闭接点打开,断开机组315开关先导控制回路,K1失电,机组停止运行,起到限位保护作用并实现限位闭锁,同时行程开关常开点闭合,接通信号回路,声光电铃鸣响,发出报警信号;看护人员听到信号后,将拨动开关打到解锁位置解除315A开关闭锁,开关可以再行送电。机组向前支行,限位行程开关操作杆自动复位,使断开的常闭接点闭合,常开接点断开,信号停止报警,行程开关复位后将拨动开关打到分断位置[3]。

效果分析:不仅实现了碰撞后断电功能,而且还具有碰撞后报警功能,能有效防止二运转载机撞坏设备事故的发生;电气控制回路全部为本安回路,安全可靠;限位开关出现故障时,可利用拨动开关解锁,接通控制回路恢复送电,方便快捷。

3 结语

经过上述各系统的优化改造,液压系统的事故率和检修率大幅降低,工作面除尘防尘效果明显改善,机组后退撞坏设备及电缆的现象消除,从而使综掘机械设备充分发挥其效能,提高了综掘工作面的单进水平,解决了采掘接替紧张局面,降低了使用成本。

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