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(中国舰船研究设计中心,武汉 430064)
舱底疏水系统主要对日常舱底含矿物油类积水进行收集[1-3],对日常舱底非含油积水进行排放。以往船舶动力部位处舱底积水较多,且舱底水系统的舱底泵与吸口点之间的距离较远,管路阻力较大,管路脏堵或气密不严以及管路上凸积气等情况,导致舱底水系统的排水不畅[4]。
针对以往舰船出现的问题,为验证现某舰船舱底疏水系统的有效性[5-6],化解上舰风险,建立陆上典型舱底疏水管段效能模拟试验平台,开展典型工况下的舱底疏水系统研究,优化舱底疏水系统管系分布设计。
某舰舱底疏水系统有多台电动自吸舱底疏水泵,疏水泵[7]通过连接各服务舱室的支管,将本区内各舱室的油污水经过油污水总管输送至油污水收集舱。根据前期计算(见表1)选取两条最大阻力的管网进行试验。
试验开始,水环真空泵首先启动,抽吸管路中的空气引水,水位到达浮球开关时,离心泵起动,开展舱底疏水试验。
试验主要验证舱底疏水泵与管系的匹配性,吸入止回阀及管路的密性,验证CLZ40-65-00G1电动自吸舱底疏水泵的性能参数及实船管系的阻力匹配性能,即管路设计放样阻力[8-9]满足系统要求,舱底泵性能参数满足流量约40 m3/h、排出压力0.65 MPa、吸上高度约7 m。
根据舱底疏水系统陆上模拟试验[10-11]的需求,按照表1准备试验台架所需的器材和材料,见表2。
表2 试验器材
试验按出口远、近,管路高点去除及恢复多工况[11-13]进行试验,具体试验结果见表3~表6。
表3 1号舱底疏水系统陆上模拟试验记录
表4 2号泵舱底疏水系统陆上模拟试验记录
表5 2号泵舱底疏水系统陆上模拟试验记录(恢复管路管路高点)
1)通过模拟试验选取的两条管路(1号舱底泵吸入管、2号舱底泵吸入管)进行疏水试验,验证了该管路4个疏水点的疏水系统功能,总结出一套设备和管路系统调试方法。
2)去除管路凸点后,泵组从开机到正常排水的时间减少30~50 s,管路凸点对泵组的正常运行存在影响。
3)疏水泵疏水系统试验表明:近端吸入口的疏水效果明显优于远端吸入口的疏水效果;吸入管路中的上凸部位易积气,影响泵组的正常疏水,导致泵组(离心泵)排出压力无法正常建立,需多次启动泵组(真空泵)将管路中的积气排出后,才能实现正常疏水功能。