胡 鹏
(山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司,山西 蒲县 041204)
潞安集团伊田煤矿生产能力为1.2Mt/a。矿井开采9+10+11号煤,煤层厚度为5.78~8.16m,平均厚度6.85m,为近水平煤层,工作面采用综放开采。9+10+11号煤层经鉴定,煤的自燃倾向性等级为Ⅱ级,属自燃煤层。
9103工作面煤层为厚煤层,巷道沿煤层底板掘进,在长期矿山压力作用下,容易形成高冒区,该区域煤体呈破碎状态,且破碎煤体长期处于微风供氧状态,易于积聚热量发生自燃。在2017年6月中旬,监控系统监测到9013工作面上隅角一氧化碳浓度急剧上升,分析认为是采空区遗煤自燃氧化导致,必须对该工作面进行防灭火治理。
9103综放工作面出现自燃隐患前后,发现采空区有大量松散遗煤,且两条回采顺槽采空区处有漏风现象,加速了煤层自燃。
火源隐蔽在采空区深部,煤层自然发火期较长,当矿井发现明火时,其周围已存在较大热量,若不进行有效治理,煤层自燃会越来越严重。
根据井下实际情况,虽然已扑灭明火,但自然发火隐患未彻底解决。若采空区没有有效控制和处理高温点,工作面重新投入生产使用时,恢复时间较长,仍然存在采空区遗煤复燃的可能。
通过技术人员讨论分析确定,9103综放工作面自燃发火的重点区域范围在工作面下端口到第35架液压支架区间的采空区。因此,本次自燃封闭节点选在此处,封闭措施选用艾格劳尼材料对工作面下段进行喷涂封堵,并在第16~18架液压支架后方采空区灌注高分子胶体材料。为防止煤层自燃情况扩大,同时对工作面顺槽防火墙改造加固,在防火墙内部10m打临时密闭墙,在防火门处设立永久密闭墙,并在采空区处埋设气体检测装置。如下图1所示,为9103综放工作面自燃发火处及封闭位置示意图。
图1 9103综放工作面自燃发火处及封闭位置示意图
降氧控温是煤层自燃治理的核心手段,而为了实现防灭火的目的,需要深入采空区深部寻找火源位置,进行钻孔探测,其施工难度大且不易寻找火源。
煤层自燃治理技术主要有:(1)控制氧气供应量,主要方法有利用发泡率高、堆积成型好、耐高温的材料封堵漏风通道;(2)控制采空区温度,主要方法有灌浆、高水材料等;(3)控氧与控温相结合,主要方法有注氮、凝胶等;(4)控制接触时间,主要方法是改善煤体蓄热环境,控制与氧气接触的时间,防止氧化升温。
结合本矿实际情况,决定采用向采空区松软煤体打钻,注入液体CO2和高分子胶体进行降温,以及注入氮气等进行降氧,两种方法相结合的措施。如下图2所示,为防灭火钻孔平面示意图及注入液体CO2防灭火装置。
图2 防灭火钻孔平面示意图及注入液体CO2防灭火装置
针对9103综放工作面温度监测数据分析,该工作面遗煤量较大,内部积聚能量较大,导致温度较高。当工作面启封时,应首先降低采空区温度,然后再降氧防止遗煤复燃。因此,首先选取了向采空区注入液态CO2防灭火技术措施。
采用矿用CO2气体发生装置,从工作面顺槽打好的钻孔向采空区注入CO2,灌注前后采空区温度曲线图如图3所示。
图3 灌注液态CO2前后采空区温度曲线图
如图3所示,2017年7月24号之前,采空区温度在45 ℃上下。7月24号开始向采空区注入液态CO2,对采空区进行降温,采空区温度骤降,于8月初降到最低温度,最低温度为18 ℃左右。随后采空区温度开始缓慢上升,于8月10号左右趋于平衡,温度平衡在30℃左右,保障采空区温度维持在安全范围内。
分析实施注入液体CO2后的效果发现,向采空区注入液体CO2能有效地降低采空区温度,遏制遗煤自燃的发生。但弊端是液态CO2气化后比热容减小,其降温效果会减弱,导致采空区温度再次升高。
采用ZHJ-5/1.8矿用灌浆装置,向工作面注入高分子胶体,采空区温度变化如图4所示,CO有害气体变化如图5所示。
图4 灌注高分子胶体前后采空区温度曲线图
由图4可知,施工前,采空区温度高达45℃左右,从2017年7月初一直持续到7月中旬。当向工作面灌注高分子胶体材料后,采空区温度开始急速下降,在8月初到达了最低点18℃。之后监测中,发现采空区温度略有回升,最终稳定在30℃左右。在8月底,再次对采空区煤体进行灌注高分子胶体,采空区温度骤降到16℃,然后再次回升并稳定至28℃左右。
由图5可知,2017年7月初未实施防灭火措施前,采空区CO浓度达到5500ppm。灌注高分子胶体后,采空区CO浓度降到接近0,使得采空区CO有害气体维持到最低点。
图5 CO有害气体变化曲线图
注氮防灭火是向采空区氧化带内注入一定流量的氮气,达到防火、灭火的目的。具有以下特点:
(1)系统简单,原材料来源于空气,取之不尽用之不竭,机器可进行无人操作,移动方便。
(2)能够杜绝新鲜空气进入采空区,有利于控制采空区浮煤自燃;
(3)可抑制采空区瓦斯爆炸,安全性能高;
(4)可对采空区高冒落等人员不能进入的地点进行灭火;
(5)灭火速度较快,能够尽快恢复生产,生产设备不易受到损坏;
(6)注入氮气后增加了其注入空间内混合气体的总量,能够减少封闭区内外之间的压力差,减少封闭区外部向内部漏风,减少了遗煤与外部空气接触的机会;
(7)要求防漏系统严密,对漏风较大的采空区较难实施;
(8)不允许任何人正对泄氮口近距离观察,以防止窒息;
(9)前期投资大,运行成本高。
9103综放工作面通过综合应用以上防灭火技术措施,封闭火区得到良好治理。工作面通过向采空区注入液态CO2和高分子胶体材料,有效地降低采空区的氧气浓度和温度,同时也将采空区中的高温能量充分的置换,使得该工作面在11月初得以顺利启封。
结合矿井实际开采条件,可采取的注氮方式有:托管注氮和插管注氮等。在工作面启封后,恢复生产时,采用了注氮技术防止煤层自燃,有效地对采空区进行降温及降氧。在工作面启封后,确定注氮钻孔位置为9103综放工作面运输顺槽端头处,靠近采空区升热带和散热带边缘,打3个钻孔,通过钻孔向采空区注入氮气,注氮量为1000m3/h。同时,在回采期间也随着工作面的回采采取迈步式注氮工艺,不断循环地向工作面后方采空区注入氮气,做好回采期间的防灭火工作。
针对伊田煤业9103综放工作面采空区发生煤层自燃现象,采取了综合防治措施,取得了良好效果。工作面封闭后,向采空区注入了液态CO2和高分子胶体材料,有效地降低了采空区的温度和氧气浓度,并置换出采空区积聚的高能量;工作面启封后,采用了注氮技术防止煤层自燃,降低采空区的温度及氧气含量。9103综放工作面在随后的2个月生产中,工作面上隅角CO气体浓度为0,采空区氧气浓度维持在5%以下,保障了矿井安全高效生产。