周林林, 卢 扬, 石 刚
发电机定子冷却水系统流量波动问题的分析与处理
周林林, 卢 扬, 石 刚
(中广核工程有限公司,广东 深圳 518124)
CPR1000核电机组发电机定子冷却水系统(GST)设计有两台冷却水泵,正常情况下一台泵运行,另一台备用。该系统冷却水流量通过孔板流量计测量,流量低1时系统发出备用泵联启信号,流量低2会触发跳机信号。本文针对国内某核电机组定子冷却水含气量造成的流量波动问题进行了模拟计算分析,研究了冷却水系统含气量变化影响流量测量的机理,并提出具体的处理措施,解决了该系统启动初期由于系统内部含气量造成的流量波动问题。
CPR1000;定子冷却水;孔板流量计;流量波动;含气量
发电机正常运行过程中需要保证其内部的冷却,对于定子水冷的发电机组,必须要保证定子冷却水的流量满足要求,但在系统运行过程中,由于种种原因流量可能产生大幅波动,影响系统的可靠运行。各行业关于流量波动问题目前有着很多研究,本文通过模拟分析含气量对孔板流量计测量流量的影响,并针对定子冷却水系统的特点深入分析气体来源以及制定专门的处理方案,解决了系统运行过程中的流量异常波动问题。
发电机定子冷却水系统(GST)是通过一个闭式的冷却水循环回路对发电机定子绕组以及出线端进行冷却。某CPR1000核电机组采用的是ALSTOM公司生产的发电机组,该发电机组为水-氢-氢冷却方式,每一根定子线棒由实心铜线和不锈钢空心线组成,通过低电导率的冷却水流过不锈钢空心线带走热量,保证发电机正常运行[1]。系统的工艺流程见图1。
图1 发电机定子冷却水系统工艺流程图
定子冷却水系统有两台冷却水泵GST101PO及GST201PO,均为卧式轴端进水泵。泵设计流量为100%,正常情况下一台泵在运行,另一台备用。正常运行时系统的流量为180m³/h,其中流量的测量通过孔板流量计GST002MD实现。当流量小于150m³/h时会自动联启备用泵以保证发电机安全运行;当流量小于100m³/h时延时5s后会触发跳机信号。
发电机冷却水系统设计有一高位水箱,为系统提供一个压力参考点。系统的连续排气口分别取自两台板式冷却器及系统主过滤器上方,三路管道均有一定流量的水持续排至高位水箱内部,以排除系统内部残留的气体。
国内某核电2号机组调试启动期间,GST系统多次发生备用泵联启事件。如2013年11月14日08:50启动GST系统,从12:26开始发生多次联启。11月28日也发生多次联启,由于流量低于100m³/h时间短于5s,没有造成跳机后果。冷却水流量波动曲线如图2所示。
图2 定子冷却水流量波动曲线
从图2曲线看,每次备用泵联启前GST002MD监测的流量都存在一个明显的波谷。经过进一步检查排除流量计本身故障以及泵本身造成的流量波动。由于定子冷却水流量的测量是通过流量孔板的前后压差来实现的,当孔板前后压差发生改变后,就会造成GST002MD流量波动[2]。在问题出现后,对GST002MD仪表管线进行排气检查,并在泵出口多次进行排气,泵联启现象得到改善,但偶然还会发生流量大幅波动现象。其中每次排气时取样发现,排出的水呈乳白色,水中明显含有大量细小的气泡。
在GST系统运行时,随着系统的运行水温升高,气体溶解度下降会使气体析出,或如有氢气漏入,有可能造成系统内部冷却水含气量增大。当流量孔板受到气泡干扰时,就会产生测量偏差[3]。因此,备用泵联启的原因可能是水中含气量大造成孔板流量计测量误差所致。
标准孔板流量计有角接取压、和/2取压以及法兰取压等多种方式[4]。本文所研究的孔板流量计为角接取压,其结构示意图如图3所示。对于不可压缩流体的水平管流动,在忽略沿程摩擦阻力损失的情况下,根据流体流动的伯努利方程(能量守恒)和连续性原理,可以得出管道中流体理论体积流量Q的计算公式。
式中,b为孔板流量计的直径比,;d、D分别为孔板孔径和上游管道内径;为面s1、s2上平均流体压力p1、p2之差;r为管道内流体介质的密度[5]。
由于孔板流量计结构具有对称的特点,运用Gambit直接建立标准孔板流量计角接取压时的二维轴对称回旋结构模型,缩短计算时间[6]。最终所得网格划分模型如图4所示。
为了研究不同含气量对标准孔板流量计测量的影响,在工况温度为288.16K、流量为180m3/h的情况下,对水中含气量体积百分比从0到5%的液态水,利用Fluent进行数值模拟计算和相关分析[7]。选择Mixture混合模型,设置空气为第二相,其中空气的密度=1.225kg/m3,黏度=1.7894e-5kg/(m×s)。参考压力设置在原点位置,大小为101325Pa。计算结果如表1和图5所示。
图4 标准孔板流量计网格划分计算模型
图5 含气量与孔板流量计平均压差关系
由表1可知,标准孔板流量计的平均压力值1随水中含气量的增加而减小,而平均压力值3则相反,因此平均流体压力差D随水中含气量的增加而减小,从而造成孔板测量的流量随着含气量的增加而变小。由图5可知,D与含气量基本上呈线性递减关系。
表1 标准孔板流量计在不同含气量下的流场计算结果
图7和图8分别是含气量为0、5%时计算出来的孔板附近的压力、速度分布云图。计算结果显示,含气量对孔板前后压力和速度的变化趋势影响很小,但随着含气量的增加,最大压力和真空度减小。因此,当所测管道水中混入空气时,孔板流量计测量的压差就会变小,从而造成测量流量减小。
(a)含气量为0
(b)含气量为5%
图7 孔板附近压力分布图
(a)含气量为0
(b)含气量为5%
图8 孔板附近速度分布图
计算结果表明,冷却水系统在处于含气量变化的工况下,孔板流量计测量的压差会随着混入气体量的增加而变小,从而导致测试流量较实际流量小。
根据以上分析,孔板流量计测量的流量与系统含气量的变化有很大的关系。在正常运行工况下,发电机定冷水系统含气量很低,且含气量不会有大的波动。因此,在工程实际应用上,可考虑减少含气量的方法来减少系统的流量波动,避免跳机的不良后果产生[8]。
4.1.1 发电机氢气漏入系统
该发电机组调试期间,对定子线棒进行打压试验,对发电机进行氢气泄漏率试验,并检查高位水箱排气流量计GST002QD监测的气体流量,均满足要求,可以判断,氢气泄漏进入定子冷水系统的可能性很小[9]。
4.1.2 发电机高位水箱涡流卷入
发电机高位水箱正常液位为40%~80%,当水箱进水与排水造成涡流时就可能会将水箱内部气体卷入回水管道,从而引起流量测量的变化。使用多普勒流量计测量高位水箱入口流量为4m3/h左右,入口水管为DN50的管道,计算入口管道的流速大概为:
=/=(4/3600)/(3.14´0.025´0.025)=0.566 m/s
其雷诺数
Re=/=1000´0.566´0.05/0.001003=28215>2500,从而判断入口管道处的水流为湍流状态[10],该速度的水流进入高位水箱,可能形成漩涡造成气体进入系统中。
4.1.3 初期系统补水引入
系统内部气体的引入还有一个来源为系统内部残存气体的析出,系统初期充水为常温的核岛除盐水,随着系统运行,水温逐渐升高,水的含气量会随着内部溶解气体的析出逐渐增大[11]。
按照系统含水量15 m3估算,假设除盐水水温10℃,GST温控阀温度设定值为45℃,正常运行时系统平均压力为6bar,根据气体溶解度估算(溶解度表见表2)温度上升过程中析出的气体量为:
=0(1-2)=0.825 m3
由此可见系统启动初期,由于水温上升会析出大量的气体。
表2 压力6bar时溶解度表
方案一:补水管临时除气装置
减少系统内部的含气量可以减少孔板流量计所测流量的波动。以防城港核电项目为参考,由于其定子线棒是铜线棒,对水质的含氧量有严格要求[12],在系统补水口处安装除气除氧设备,可以有效减少由于补水引入的含气量,减小启动时由于含气量变化造成的流量波动。对于该核电项目机组,由于发电机采用不锈钢线棒,对含氧量要求不高,未执行此改造。
方案二:系统启动初期充水排气
前期充水的过程中,要严格按照在线程序,通过启动密封油系统真空泵排除系统内部的残存气体,尽量减少系统的初始含气量。在抽真空的过程中,要调节真空油泵的入口压力调节阀,保证高位水箱的真空度[13]。
如果补水温度很低,水中会溶解大量气体,在系统持续运行过程中随着水温升高气体会逐渐析出,系统正常运行是通过热交换器上部两个排气管及主过滤器的排气管进行连续排气。由于连续排气管设计流量有限,难以短时间排出大量积存的气体,就会造成系统内部气体的聚集。所以系统启动初期,应及时投运加热器,提高水温至系统额定温度44.5℃,然后持续通过泵出口及冷却器的排气阀手动排气来达到减少系统含气量的目的。
方案三:消气过滤器
通过在孔板流量计前加装消气过滤器,可以有效去除设备内部混入的气体[14],由于系统正常运行时水是闭式循环的,期间含气量不会大幅波动和上涨,考虑消气过滤器投运与电加热器都是在系统投运初期阶段使用,可以把消气过滤器设置在电加热器下游,如图9所示。
图9 消气过滤器安装示意图
方案四:控制发电机高位水箱内部漩涡
如上文分析,入口管道处的水流为湍流状态,其水流能否造成水箱内部形成漩涡尚无严格的证据,但为避免该因素造成系统内部含气量的增加,可以考虑对高位水箱内部进行改造,加设消涡板的方法可以避免漩涡的形成[15]。由于高位水箱液位正常范围为40%~80%,适当提高水位可以减少水箱内部由于入口管道冲击引入的含气量,但如果液位高于80%会产生液位高报警,液位过高时如果产生液位波动,水可能溢流至GST002QD,造成仪表失去检测功能。
针对该核电2号机流量波动的现象,根据上述方案的实施难度,优先选择方案二与方案四,共落实如下行动:
(1)系统补水时,利用发电机密封油系统的真空泵对系统抽真空补水,减少初期系统残留的气体;
(2)系统启动前,适当提高高位水箱水位至65%左右,减少可能由于漩涡引入的气体;
(3)运行初期,定期通过泵出口排气阀检查水中含气量,并通过泵出口与冷却器上的排气阀手动排气;
(4)降低发电机顶部高位水箱内部气体的压力,以利于冷却器和主过滤器上连续排气管道中的气体排出。
通过执行以上方案,2号机发电机定子冷却水的流量不再大幅波动,正常运行期间未发生备用泵联启现象,后续在3、4号机执行同样的控制手段,系统流量也未出现非预期的大幅波动。
发电机定子冷却水系统启动初期,由于水温上升水中溶解的气体析出,以及补水过程排气不充分,系统内部水中会混合大量气体,气体与水混合不均匀时,会加剧孔板流量计测量流量的波动。本文通过系统启动初期的人为干预,在充水过程使用抽真空上水,适当提高高位水箱液位并减小水箱压力,定期手动排气的方式,减少系统内部的含气量,使系统运行过程中的流量维持在一个稳定的工况。解决了机组调试期间出现的问题。
[1] 刘政修. 通过系统改造改善发电机定子冷却水质量[J]. 全面腐蚀控制, 2006, 20(3): 45-47.
[2] 闫青松. 孔板流量计计量误差的识别与对策[J]. 计量与测试技术, 2009, 36(10): 51-54.
[3] 张一夫, 李维仲. 楔形孔板流量计内多气泡的运动行为[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2012, (5): 814-817.
[4] 郭非. 孔板流量计取压方式的探讨[J]. 石油化工自动化, 2011(5):69-71.
[5] 赵齐,牛志娟,杨雪峰.基于CFD的非标准孔板流量计的数值模拟[J]. 节能技术, 2015, 33(5):453-456.
[6] 陈家庆,王波,吴波,初庆东. 标准孔板流量计内部流场的CFD数值模拟[J]. 实验流体力学, 2008(2): 51-55.
[7] 魏士平. 基于FLUENT的孔板流量计内部瓦斯流场的模拟研究[J]. 煤, 2013, 22(6): 15-17.
[8] 韩炜. 管道气液两相流动技术研究[D]. 成都:西南石油大学, 2004.
[9] 苏志东, 黄红, 周永雄. 某1000MW级汽轮发电机漏氢事件风险分析[J].中国电力, 2005, 38(5): 59-62.
[10] 赵朝林.如何判断层流和湍流[J]. 医院物理, 1992, 9(3): 41-43.
[11] 陈恕华. 气体的溶解度与温度的关系[J]. 大学化学, 1993, 8(4): 54-56.
[12] 李俊菀, 宋敬霞, 曹杰玉, 王红卫. 某电厂3号机组发电机内冷水系统碱性富氧运行工况评价[J]. 腐蚀与防护, 2014(11): 1140-1143.
[13] 付晓泰, 王振平, 卢双舫. 气体在水中的溶解机理及溶解度方程[J]. 中国科学, 1996(2): 124-130.
[14] 李健, 王贺, 孙金革. 液体流量标准装置精密计量的消气作用与试验比对[J]. 中国计量, 2013(1): 104-105.
[15] 党媛媛, 韩昌海. 进水口漩涡问题研究综述[J] . 水利水电科技进展, 2009 (1): 90-94.
Analysis and Treatment on the Flow Fluctuation of generator Stator Cooling Water System
ZHOU Linlin, LU Yang, SHI Gang
(China Nuclear Power Engineering Co., Ltd., Shenzhen 518124, China)
The generator stator cooling water system ( GST ) of the CPR1000 nuclear power unit is designed with two cooling water pumps, GST101PO and GST 201PO. Normally there is one pump in operation, the other is standby. The flow is measured by a flow meter, low flow 1 will produce standby pump associated start signal, low flow 2 will trigger the generator trip signal, affecting the normal operation of the unit. In this paper, the influence of the air content in the system on flow measurement is simulated and analyzed, and a set of special treatment for the measures of flow fluctuation caused by the gas content is established to solve the problem. The problem of flow fluctuation during the starting of the system is solved.
CPR1000; stator cooling water; orifice flowmeter; flow fluctuation; gas content
TM311
A
1000-3983(2018)05-0070-06
2017-09-01
周林林(1989-),2012年7月毕业于哈尔滨工程大学动力与能源工程学院热能与动力工程专业,现从事核电汽轮发电机组辅助系统调试工作,工程师。