刘范平
摘要:S Zorb装置自首次开工已运行3年多,采取优化措施减小水汽对吸附剂活性的影响,对反应器接收器汽提氢流量进行了优化,总结了程控阀故障的原因及处理方法,优化了循氢机停机应急处理和停开工方案,处理了催化汽油硫含量超标和反应进料与产物换热器内漏问题。
关键词:S Zorb;吸附脱硫;运行优化;吸附剂;程控阀;汽油硫含量
1 S Zorb装置概述
天津石化90万吨/年S Zorb装置于2015年5月25日首次开工正常,2016年8月7日按总体安排进行首次检修,2016年10月1日开工正常,装置总体运行平稳。S Zorb催化汽油吸附脱硫装置以催化裂化装置生产的催化汽油为原料,生产硫含量低于10ppm的低硫清洁汽油产品。
2 装置运行优化措施
2.1 减小水汽对吸附剂活性影响的措施
吸附剂遇到水汽将发生化学反应生成硅酸锌,降低了吸附剂的活性;生成的硅酸锌易结块堵塞管道,使吸附剂转剂不畅。采取优化措施一是监控催化汽油原料携带水量;二是控制还原器温度在260℃左右,温度太高会使还原器内还原反应剧烈,产生的水汽分压偏高,易生成硅酸锌[1];三是控制再生器贫氧操作,过剩氧会使吸附剂形成硫氧化物,硫氧化物进入还原器和反应器经还原产生水;四是提高再生空气罐D-124压力,同时加大干燥吹扫气排放量,提高干燥效果。
2.2 反应器接收器D-105汽提氢流量的优化调整
进入反应器接收器D-105的吸附剂与汽油进行了接触,吸附剂中带有一定量的油气,在D-105底部通入热氢气可以脱除吸附剂上的油气,从而减少闭锁料斗氮气置换时间,还可使D-105中的吸附剂充分流化。但如果D-105汽提氢流量太大,汽提氢携带吸附剂颗粒会造成D-105脱气线弯头磨损泄漏。装置D-105汽提氢流量由580Nm3/h逐渐优化降至500Nm3/h,D-105脱气线运行3年多未明显减薄。
2.3 更换程控阀时的工艺优化操作
部分程控阀所处空间狭小,吊装困难,更换时间较长。更换程控阀时吸附剂停止循环,再生器内吸附剂上的硫很快会烧干净,再生烟气氧含量升高,吸附剂易生成锌的硫氧化物而影响吸附剂活性。应降低再生风量,向再生器中补入氮气,逐渐关小再生取热水量直至关闭,开大再生空气电加热器EH-102功率,维持再生器温度在350℃以上;适当提高反应温度、反应压力和氢油比,保证汽油产品硫含量合格。
2.4 循氢机停机应急处理方案的优化
循氢机停机联锁后,紧急氢启动,用于对反应器底部、还原器底部、反应器引压点进行松动,此时使用的紧急氢为反吹氢,反吹氢的压力会逐渐降低,新氢会通过XV2235引入系统,作为紧急氢为反应系统各个松动点进行松动。但反吹氢和新氢作松动气流量太小,通过稍开D-121安全阀旁路对反应系统进行泄压,使反吹氢、新氢和反应系统存在一定的压差,增大反应系统松动气流量,有利于恢复开工。
2.5 装置停开工的优化措施
在装置降量、降温阶段,反应系统高温临氢部位容易发生泄漏,提前安排专人对反应器过滤器ME-101大法兰、反应进料与产物换热器E-101封头等部位进行测漏,并严格控制降温、降量速率。加强对反应器支吊架和临时架设的检查,保证反应器降温时能够自由下降。开车过程中,再生器向再生器接收器转剂困难,对再生器底部滑阀前过滤器清理三遍后转剂顺利。
3 装置遇到问题的处理
3.1 催化汽油硫含量超标问题的处理
2018年1月5日13:05,装置内操发现原料在线硫含量由107ppm开始上涨,产品在线硫含量由5ppm开始上涨,内操立即将闭锁料斗循环时间由40分钟调至35分钟,自吸附剂储罐D-113向再生器接收器D-110加一斗新吸附剂。联系对S Zorb原料和产品进行加样分析,化验结果显示催化来原料硫含量193ppm,产品硫含量41ppm,判断上游催化来料出现问题,联系调度将S Zorb产品切至轻污油流程,停催化汽油进料,S Zorb切闭路循环。汽油产品硫含量不合格原因为上游催化装置稳定塔底再沸器内漏,催化汽油原料携带重组分物料进入S Zorb装置,物料中含噻吩硫等S Zorb反应难脱除的硫。
3.2 反应进料与产物换热器E-101内漏问题的处理
自2018年9月开始,汽油产品硫含量持续偏高,装置对原料硫含量、吸附剂活性和反应深度进行了排查调整,向再生系统加入新吸附剂,适当提高了反应氢油比和反应压力,但汽油产品硫含量仍偏高。装置采样分析了换热器E-101A和E-101D壳程出口反应产物硫含量,连续三组样品平均结果为5.2ppm和34.3ppm,判断E-101D/E/F换热器内漏。经分析E-101内漏原因是汽油在E-101F管束后半部分完全汽化,物料体積迅速膨胀,流速加快,对管束产生冲刷腐蚀。装置将换热器切出后进行了检修堵漏处理。
3.2 程控阀故障的原因排查及处理方法
程控阀回讯连接件松动,联系仪表紧固;程控阀仪表风风压偏低,联系仪表调大仪表风压或紧固泄漏的仪表风管线;程控阀内部球体长时间受吸附剂磨损,球面损坏卡涩,需对程控阀下线进行维修;程控阀执行机构气缸膜片内漏,需更换气缸内件;程控阀伴热温度偏低,由于热胀冷缩造成阀门卡涩,外操巡检时注意检查程控阀的伴热温度,并确认保温完好。
参考文献:
[1]陈尧焕.汽油吸附脱硫(S Zorb)装置技术问答.北京:中国石化出版社,2015,65