许明军, 张 旭
(江苏省冶金设计院有限公司,江苏 南京 210019)
转底炉主要用于铁矿粉、红土镍矿等中铁、镍的还原,转底炉本体对冷却水温度有要求,特别是转底炉出料机对冷却水温度要求更为严苛,超过55 ℃将会损坏主轴和螺旋叶片,影响出料机的正常运转和使用寿命。本文将着重探讨如何通过技术手段实现工艺温度控制要求,优化工程设计。
转底炉出料机螺旋轴内设计有水冷却装置,两端装有通水的旋转接头,主要用于冷却主轴和螺旋叶片,确保它们能在高温炉膛内正常工作。主轴与炉墙之间有轴端密封装置,能密闭旋转的主轴与固定炉墙的间隙,防止炉内气体外泄,轴端密封设有水冷装置。
目前,由于转底炉出料机冷却器的尺寸限制,导致出料机能容纳的冷却水量太小,冷却水的温升超过20 ℃;常规35 ℃的循环冷却给水,经过出料机后的出水温度往往超过55 ℃,转底炉出料机温度居高难降,导致设备故障。
为了解决上述工程运行中遇到的问题,工程设计中增设一套转底炉出料机冷却水系统;通过新增冷却设备,将循环冷却水的给水温度控制在25 ℃左右,保证经过出料机后的出水温度不超过45 ℃,留有10 ℃的工程裕量,确保设备的安全稳定运行。
转底炉出料机冷却水系统(如图1所示)的核心目的是提供温度在25 ℃左右的循环冷却水,在中国大部分地区,靠冷却塔降温冷却是无法达到这个温度的,必须采用制冷设备。结合以往工程经验,从经济性、可靠性角度考虑,拟采用溴化锂冷水机组进行降温处理。整套冷却水系统涉及到三个循环子系统、一个直用子系统:
第一循环子系统:溴化锂制冷机组内循环。溴化锂制冷机组主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、换热器、循环泵等几部分组成。用溴化锂水溶液为工质,其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂。在溴化锂制冷机组运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水的加热后,溶液中的水不断汽化;随着水的不断汽化,发生器内的溴化锂水溶液浓度不断升高,进入吸收器;蒸汽进入冷凝器,被冷凝器内的冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态水;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温蒸汽进入吸收器,被吸收器内的溴化锂水溶液吸收,溶液浓度逐步降低,再由循环泵送回发生器,完成整个循环。如此循环不息,连续制取冷量,制取所需温度的低温水。
第二循环子系统:冷水外循环。溴化锂制冷机组制取的25℃的冷水采用冷水循环泵送至转底炉出料机循环后,45 ℃左右的回水进入溴化锂制冷机组冷却,如此循环往复。为了减少系统结垢,冷水系统初次灌水的水质为软化水或除盐水,并设置水质稳定加药装置。使用中每年泄漏率不大于10%,可采用生产新水作为补给水,由于冷水采用闭式循环系统,采用全自动定压补水排气装置进行补水。
第三循环子系统:循环水外循环。为了使来自发生器内的冷剂蒸汽冷凝为液态水,通过冷凝器铜管内的冷却水进行降温,液体状态的水流回到蒸发器继续蒸发吸热,系统中需设置一套循环水系统,由冷却塔、循环水泵、水质稳定加药装置组成,循环水量与溴化锂制冷机组的制冷量匹配,循环给水温度32~35 ℃,温差可以控制在5 ℃或10 ℃。
直用子系统:溴化锂制冷机组的动力源可以选用低压蒸汽、燃气、高温烟气等,可根据项目的具体情况,经过比选确定动力源。以低压蒸汽作为动力源为例,可采用自备电厂抽凝机组提供的0.8 MPa,180 ℃的蒸汽,在进入溴化锂制冷机组前减压、减温至0.55 MPa,165 ℃左右,经过换热后,产生95 ℃左右的冷凝水,可进入凝结水箱,再回收利用。
图1 转底炉出料机冷却水系统图
溴化锂制冷机组一般不设备用,得益于其组成部件中动力部件(主要是溶液泵、冷剂泵)很少,当采用高性能屏蔽泵时,故障率极低。蒸汽进汽管上设置并联的两套调压系统,一套故障时,发出故障报警信号并关闭,同时自动开启另一套调压系统,确保蒸汽压力稳定。
系统采用成套一体化可编程逻辑控制器(PLC)控制,集成溴化锂制冷机组及冷水泵、冷却塔及循环水泵、蒸汽流量自动调节等子系统的全部信息,通过变频器及控制软件实现系统联动,保证综合负荷状态下机组制冷系数(COP)不小于1.5,实现冷负荷在25%~100%范围内调节。同时,采用英特网远程联网转换器,将控制信号传送至工厂主控室进行远程监控及操作,可实现全自动运行,故障连锁报警并指示故障部位,方便快速分析故障原因,找出解决方案。
由于转底炉出料机冷水系统的重要性,设计中须考虑设置安全供水系统(如图2所示),在冷水系统因不可预见因素(如蒸汽压力、温度突然发生剧烈波动或者电源突然中断)发生停机时,安全供水自动投用。安全供水可采用转底炉净环水的供水系统(供水温度33 ℃左右),正常供水由电动泵组提供,安全供水由柴油机泵或不间断电源提供,可视具体情况切换。在转底炉出料机冷水供、回水管道上分别设置电动切换阀,在冷水系统停机并确认后,由中控室手动切换,保证出料机在冷水系统故障维修过程中的安全运行或者安全停车。
综上所述,通过设置转底炉出料机冷水系统,将供水温度控制在25 ℃左右,可保证出料机的安全稳定运行。另外,未来在出料机的设计上,从生产工艺角度论证是否可适当放大冷却器的尺寸,增加可流通循环水量,或可以省去增设的出料机冷水系统。但就目前的情况而言,增设出料机冷水系统为最佳选择。