姜 兵
(中国中材国际工程股份有限公司(南京),南京 211100)
在水泥严重过剩的局面下,水泥企业要想生存必须解决“三个降低”的问题,即降低能耗、降低排放、降低成本。围绕水泥企业存在问题,我们制定了一系列装备改造方案,以达到节能、降耗、降本的目的,其中,第三代篦冷机改为第四代篦冷机,是非常有效的方案之一。
目前我国水泥工厂使用篦冷机绝大部分是第三代篦冷机,现有第三代篦冷机运行时间大约5至35年左右,设备老化,故障率高。第三代篦冷机一直存在冷却效果不佳的问题,成为生产中的一个制约与瓶颈。而第三代机固有的结构特点,也导致生产中出现漏料与磨损等问题,最终体现在二、三次风温偏低,设备维修维护工作量大;特别是余热发电的应用实施,如果没有足够的蒸汽量与蒸汽温度,发电量将无法保证,随着水泥装备不断发展,新技术、新装备不断出现,第四代列式篦冷机解决了第三代篦冷机存在问题。
第四代列式篦冷机,采用行走地板式(Walkingfloor)输送原理,实现熟料的水平输送;采用熟料自保护篦板,大大延长篦板使用寿命;具有独特的纵向密封结构,保证篦床无漏料运行;采用模块化设计,有效降低安装,运输成本;进料端采用固定篦床可控充气系统,实现熟料骤冷,有效提高热回收效率;活动篦床加装自调节流量阀,适时调节冷却风量,有效适应篦床上物料的粒度和厚度不均匀的工况,提高冷却风的使用效率;采用熟料辊式破碎机,使用寿命长,出料粒度均匀。
第四代列式篦冷机具有“三高一低”性能,即高冷却效率,高输送效率和高运转率,超低磨损。改造前后设备参数见表1。
云南某2 500t/d熟料水泥生产线项目建于2010年,设计生产能力2 500t/d水泥熟料,经过业主的不断改进和优化操作,产量可达到2 800t/d左右,该线篦冷机存在上述问题,因此业主拟对该熟料线篦冷机实施技改,将其改造为技术先进成熟的第四代列式篦冷机。下面我们以云南某2 500t/d熟料水泥生产线为例,说明第三代篦冷机改为第四代篦冷机后,给水泥制造商带来的技术革新及创造的经济效益。
表1 改造前后篦冷机参数
(1)四代机篦板,采用料层自保护技术,寿命>5年,理论上无需更换,远远大于第三代机篦板1年寿命,大大降低了篦板备件费用。
(2)四代机运转率>95%,实现免维护,对于因第三代机故障而经常停窑的生产线有极大优势。
(3)四代机通过窑口下料端固定篦床的特殊设计,真正实现熟料骤冷;结合每块篦板下的自动风量调节阀,保证最终出料温度,降低后续熟料输送,存储费用,降低后续熟料破碎粉磨功耗。
(4)四代机采用步进式输送原理,篦床分列运行,每列安装单独的驱动液压缸与位移传感器,可以缩短两侧篦床的行程,减缓两侧物料运行速度,有效避免“红河”。
(5)四代机单位熟料冷却风量约为1.8Nm3/kg.cl~1.9Nm3/kg.cl,相比第三代机2.2Nm3/kg.cl~2.4Nm3/kg.cl的冷却用风量大大降低,节约了系统电耗。
(6)四代机热回收效率约提高1%~2%,将使系统热耗降低约22.572kJ/kg.cl(5.4kcal/kg.cl)~45.144(10.8kcal/kg.cl),对应煤耗大大降低。
(7)取消原第三代机灰斗锁风装置,可以缩短拉链机长度,降低拉链机投资,同时减少了漏风点。
(8)结合熟料辊式破碎机改造,实现破碎机2年免维护。避免第三代机半年就需更换锤头产生的费用,并使熟料破碎电耗降低约40%。
(1)一次性投资较大。
(2)液压传动系统比三代篦冷机复杂。
(1)满足产量:2 800t/d~3 000t/d;
(2)出篦冷机熟料温度:≤环境温度+65℃;
(3)延长篦冷机维护周期,整机2年基本无需维护,活动床篦板寿命>4年;
(4)辊破整机2年免维护;
(5)余热发电取风温度:350℃~400℃;
将原篦冷机拆除更换为中材装备南京LANE型第四代篦冷机LANE0609C,保留原篦冷机第一段壳体上部,保留原第二段上下壳体,更换原第三代机篦床为新型四代机步进式水平篦床,尾部锤破改为辊破,并对应增加壳体;利用原风机8台,新增风机2台,见图1。
3.2.1 设备部分
(1)篦床。
原第三代机篦床整体拆除,更换为第四代步进式列向篦床。篦床共一段,宽度为3.6m,分为6列。
下料口处采用高效分区固定篦床,实现熟料骤冷,保证足够的热量回收,二次风温高且稳定。
一段篦床由原2.7m拓宽至3.6m,结合厚料层操作,保证高温段足够的热量回收,提高三次风,及余热发电温度。
(2)壳体。
原第一段篦床从原2.7m拓宽至3.6m,对应制作下壳体,上壳体至篦床上部1m处拓宽,其余部分保留,与窑头罩接口不变。
原第二段篦床壳体充分利用,保留上下壳体,在内部制作支撑结构,用于支撑新式篦床。
原篦床第一段上壳体尾部位置,制作余热发电取风口。
(3)传动。
配置一套液压传动,装有3个进口REXROTH液压泵,6个进口Parker比例调节阀。篦床运动全程实时监控位移,配置6个德国BALLUFF非接触式位移传感器。
配置带触摸显示屏控制柜,采用PID闭环控制,实现篦床精确运行。
图1 第三代机篦床改造为第四代篦冷机示意图
(4)拖轮支撑装置。
每列篦床采用拖轮支撑,相比四连杆机构,润滑点数量仅为其1/5。大大降低润滑的故障率。
(5)熟料辊式破碎机。
篦床尾部配置熟料辊破。熟料辊破为南京院在国内首创,至今已销售近百台,产品成熟。运行电耗为锤破40%,辊套寿命>2年,并新开发了辊子间距可调技术。
3.2.2 风机部分
利用原风机8台,新增风机2台。风机配置见表2。
表2 改造后风机配置表
3.2.3 浇注料部分
原篦冷机第一段拆除篦床以上约1m浇注料,第二段拆除篦床以上约0.5m浇注料,篦床安装完毕后依据新篦床补齐衬砌,尾部辊破处,新砌筑浇注料。
3.2.4 电气部分
(1)液压部分。
液压驱动功率为55kW,共3台,2用1备。
(2)风机部分。
①新购风机2台,功率分别为110kW,250kW。包含抽屉柜、电缆、电动执行器和风门等。
②利用原风机8台,功率分别为90kW三台,132kW三台,110kW两台。
3.2.5 土建部分
(1)篦床支撑基础,充分利用原篦冷机基础,通过钢框架焊接,实现新篦冷机基础改造;
(2)新加风机,以及原风机移位,重新制作基础;
(3)尾部辊破,拆除原辊破基础,重新制作钢平台基础;
(4)液压站,新作一混凝土基础。
3.2.6 工艺非标
(1)原风机与篦冷机连接,利用部分原有风管,新加风机新制作非标管道;
(2)上壳体、余热风管、煤磨风管等的过渡部分;
(3)检修平台、爬梯(利用部分原检修平台)。
设计、制造周期:3.5个月。
停车施工时间:25d(从浇注料与篦床清除干净,且没有其他干涉项目,可以全面开展施工开始计时)。
四代机采用模块化设计,所有篦板、密封、风阀等全部在工厂内组装在列式篦床之上,然后以模块的形式整体发运至现场,可以大大节约安装时间。
表3 改造设备表
预计通过改造,配合业主合理的生产操作,整条生产线可达到的技术参数见表4。
表4 改造后性能保证表
(1)入篦冷机的熟料温度:1 350℃~1 400℃;
(2)熟料立升重:1 200g/l~1 300g/l;
(3)熟料产量在篦冷机额定产量下;
(4)出窑熟料颗粒粒度:>25mm占比<20%,<5mm占比<30%;
(5)出篦冷机熟料温度的测量:用筛选25mm以下圆形熟料颗粒进行测量,超过25mm的颗粒不多于10%;
(6)风温的测量:需要在窑况稳定运行的前提下进行;
(7)测试工作:在窑况稳定运行的前提下,进行72h测试,测量的平均值达到保证性能指标,说明改造已经达到目标;
(8)调试和验收均需在乙方现场技术人员的指导下进行;
(9)安装完成投产后,如因甲方设备问题和非乙方原因,影响到篦冷机进行正常的考核或不能达到性能指标,在三个月的时间内若乙方还不能调整至正常的考核状态,则视为乙方通过考核验收,甲方应支付安装调试款。
篦冷机四代机改造,优势主要体现在提高设备运转率,减少设备维护费用,降低系统热耗,降低电耗方面。
表5 改造经济效益分析(万元/年)
(1)运转率提升体现的收益(按产量2 800t/d计)。
假设设备运转每年提高10d,则熟料产量共提升2 800t,按每吨熟料250元,利润10%计,则增加收入70万元/年。
(2)四代机维护费用降低。
设原第三代机篦板每年更换一次,篦板单价按4万元/t计,篦板护板总计约15t,则篦板备件费用约60万元/年。
四代机纵向密封约7t,单价按5万元/t计,寿命>3年,以3年计,则每年密封备件费用约11.7万元。
累计,单篦床一处,四代机与第三代机相比,节约备件费用约48.3万元/年。
实际上,第三代机除篦板需要每年更换外,其他零部件也需要定期更换,如篦板梁,传动轴密封等,四代机没有这些部件,不会产生此类维护费用。
(3)节煤费用。
以四代机相比第三代机热效率提高1%计,则多回收热量为15.048kJ/kg.cl(3.6kcal/kg.cl),根据经验烧成系统热耗降低与篦冷机热效率的提高值约为1.5倍关系,则系统热耗降低22.572kJ/kg.cl(5.4kcal/kg.cl)。
以日产量2 800t,全年生产330d计,则全年降低热耗0.5×10~10kcal,设用煤低位热值22 990kJ/kg(5 500kcal/kg),则一年节煤约910t。
设煤单价500元/t,则一年节煤费用45.5万元。
(4)节电费用。
以改造后余热发电提高1kWh/t.cl,以产量2 800t/d计,全年生产330d计,则全年节电约1×2 800×330=924 000kWh。按1kWh电0.5元钱计,则余热发电全年节约电费约46.2万元。
综上所述,仅从提高设备运转率,减少维护,降低热耗,降低电耗的方面考虑,改造后四代机与原第三代机相比,产生直接经济效益约210万元/年。改造全部费用750万元,大约3.5年左右能收回全部投资。
《绿色工厂评价通则》国家标准正式发布
近日,为加快推进制造强国建设,实施绿色制造工程,积极构建绿色制造体系,由工业和信息化部节能与综合利用司提出,中国电子技术标准化研究院联合钢铁、石化、建材、机械、汽车等重点行业协会、研究机构和重点企业等共同编制了GBT36132-2018绿色工厂评价通则国家标准正式发布。这是我国首次制定发布绿色工厂相关标准。
标准明确了绿色工厂术语定义,从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面,按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则,建立了绿色工厂系统评价指标体系,提出了绿色工厂评价通用要求。标准的发布将有利于引导广大企业创建绿色工厂,推动工业绿色转型升级,实现绿色发展。