徐仁博,徐世明,王晓波,刘 娟,刘志江
(1.华能大连电厂,辽宁 大连 116011;2.华能营口热电有限责任公司,辽宁 营口 115003;3.中国市政工程东北设计研究总院有限公司,吉林 长春 130012;4.国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁 沈阳 110006)
DEH调节品质好坏直接影响到电厂汽轮机安全、稳定、经济运行,对供电品质和电网的可靠、高效运行也有重要作用。汽轮机高压调节汽门(高压调门)作为DEH配汽执行机构的主要设备,其能否正常动作直接决定DEH调节品质。汽轮机高压调门摆动问题是很多电厂汽轮机的通病,其有效防控和解决对电厂的安全工作具有实际意义[1-3]。
华能营口热电有限责任公司(简称营口热电)1号、2号机组分别于2009年12月3日、2009年12月13日投产发电,2台机组为330 MW抽凝机组,汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责任公司制造的C260/N330-16.7/538/538型亚临界参数、一次中间再热、单轴、两缸、两排汽、双抽供热式机组。该汽轮机的高压进汽部分由2个高压主汽门和4个高压调门组成,2个高压主汽门编号为TV1、TV2,4个高压调门编号为CV1、CV2、CV3、CV4。阀门设有单阀和顺序阀2种运行方式,由于顺序阀与单阀相比具有较小的节流损失,可显著提高汽轮机实际循环热效率,进而降低发电煤耗,因此营口热电常规采用顺序阀运行方式。2台机组的DCS控制系统采用和利时MACSV系统,正常运行时投入AGC方式,DEH系统通过硬线信号接受DCS汽轮机主控制器给出的设定值,将其转换成每个高压调门对应的开度指令,来控制汽轮机进汽量。
2台机组自投产以来,汽轮机所有高压调门控制基本平稳。随着机组运行时间延长,现在1号、2号汽轮机组的3号高压调门(CV3)在较高负荷运行时摆动较大,经过检查曲线发现CV3大幅度摆动情况频繁发生在270 MW负荷以上且DEH总阀位指令达到87%~93%的工况下,CV3出现了大幅度的摆动现象,当DEH的阀门总指令在顺序阀相邻2个阀门的交叉点上小范围波动时,这种摆动会持续发生,造成机组负荷、主汽压力、门体和EH油压同步波动,某负荷下CV3摆动相关参数曲线如图1所示。
图1 300 MW负荷各个阀门摆动曲线图
由图2可知,顺序阀阀门管理中,CV1、CV2阀同时开启,根据DEH阀门特性曲线函数关系,当阀位总指令达到81.6%时,CV1、CV2阀指令全开,当阀位总指令在87.7%~93.6%变化时,CV1、CV2阀在100%位置保持不变。由图2可知,CV3阀在CV1、CV2阀开启后打开,当阀位总指令在87.7%~93.6%变化时,CV3阀开度在21%~100%之间变化,造成阀门总指令有较小变化时,CV3阀动作幅度也会很大;CV4阀在CV3阀开启后打开,根据阀函数特性曲线关系,当阀位总指令在87.7%时CV4指令全开,当阀位总指令在87.7%~93.6%变化时,CV4阀开度在0%~10%有小幅度变化。
图2 原顺序阀函数特性曲线
部分开启调节汽门的流量方程为[4]
(1)
式中:G为部分开启调节汽门蒸汽通过的流量,kg/s;β为部分开启调节汽门流量比系数;A为部分开启调节汽门已经开启的面积,m2;p0为调节汽门前蒸汽压力,Pa;v0为调节汽门前蒸汽比体积,m3/kg。
部分开启调节汽门在某一开度下的流量比系数方程为
(2)
式中:εn为部分开启的调节汽门前后压力之比。
在此说明,当部分开启的调节汽门前后压力比满足εn>εcr时,蒸汽通过调节汽门为亚临界流动,β为式(2)计算所得;当部分开启的调节汽门前后压力比满足εn<εcr时,蒸汽通过调节汽门为临界或超临界流动,β=1。
由式(1)可以看出调节汽门的流量主要受β、Α、p03个参数影响,当p0一定时,G主要受β、A控制。由于总阀位指令在后半程87%~93%范围,由式(2)计算β值越来越小,欲达到需要的蒸汽量必须开大阀CV3、CV4,即通过增大调节汽门开启面积A来增加蒸汽流量。图2表明总阀位指令在87%~93%范围,CV4开度在0%~10%大范围内变化,而CV3开度在20%~100%大范围内变化,CV3开度大范围变化相当于增大了控制系统的比例增益,导致稳定裕度下降,当扰动增大和自身调节系统结构参数变化时,将引起DEH系统不稳定,进而造成CV3摆动。
DEH控制系统中各阀门控制回路的控制性能直接影响系统的稳定性。当“PID”电位器参数设定不恰当,对DEH控制系统所有阀门发出控制指令时,若CV3阀门控制回路动态响应不佳,存在超调现象,将会造成CV3严重摆动。
机组运行初期,机组调频功能较弱,供热负荷小并且调整范围不大,主汽压力的控制品质也比较好,因此DEH系统在AGC负荷指令稳定时所形成的阀门总指令很稳定,分配到每个阀门的开度指令在负荷相同的情况下几乎没有变化,机组经常运行的几个负荷点很少落在顺序阀控制中2个相邻阀门的交叉点上。
当机组一、二次调频以及电网AGC指令的调频功能加强后,机组的电负荷指令不再是一个稳定值,DEH接收到的设定点也不再保持稳定,而是经常在小范围内波动。随着热负荷调整峰谷差范围增大,单位质量蒸汽做功能力减小,由式(1)可知调节汽门将需要更大的开度来满足流量要求,使得同样电负荷情况下对应的阀门总开度经常发生变化。由于DEH系统汽轮机的高压调门有4个,顺序阀方式时高负荷下CV1和CV2一直开满,其它2个阀门CV3、CV4按照阀函数特性曲线关系参与调节,2个阀门间存在交叉重叠(即重叠度),如果阀门重叠度选择不好,将使交叉点阀门摆动的概率增大。
总之,高压调节汽门严重摆动问题从控制原理的角度属于系统稳定性问题,由于DEH系统的某环节参数不合理、调节惯性、超调的增大、阀门自身的流量特性改变等原因,影响了整个DEH系统的稳定性。加之原来的阀函数特性曲线局部过陡,即比例系数较大,稳定裕量较小,抗扰能力相对较弱。当外界供暖的抽汽量逐年增大,实时调节峰谷差增大,一次调频更为频繁时,最终导致高压调节汽门CV3在某阀位指令范围内严重摆动。
针对DEH控制系统的阀门控制回路动态响应特性调试,主要利用机组停机,对DEH控制系统所有阀门进行“静态响应特性”试验。通过阀门“静态响应特性”试验发现,CV3阀在静态响应特性初期有超调现象,经过反复调整控制回路的调解参数,最终超调现象消除。
逻辑控制策略优化主要通过修改DEH系统阀门管理中的CV3、CV4阀函数特性曲线和一次调频控制逻辑改进优化两方面实施的。
针对CV3、CV4高调门的阀门特性函数曲线进行优化,尽量减小局部过大的阀门开度比例增益。修改的CV3、CV4阀函数特性曲线的指令逻辑如表1、表2所示,顺序阀函数特性曲线修改前后对比如图3所示。
表1 修改前后3号阀位指令 %
表2 修改前后4号阀位指令 %
图3 顺序阀函数特性曲线修改前后对比
针对一次调频扰动的情况,由图3可知,考虑到高负荷下CV3、CV4阀门开度变化较大,进而导致出现阀门持续摆动问题。在DEH控制系统的一次调频逻辑中加入负荷与总阀位指令的限制功能,降低高负荷、高压力下的一次调频系数,进一步解决了负荷较高时主汽压力升高,一次调频过调而造
成的阀门摆动问题。此逻辑可改变高负荷下的调频系数,从而改变高压调门参与调频的动作幅度,进而减轻CV3阀摆动情况。
按前文所述解决CV3摆动问题的方法,通过合理的实施方案,CV3、CV4阀函数特性曲线及一次调频控制逻辑进行修正后静态测试正常,带负荷逻辑测试,各调门在不同的负荷状态下调节平稳。
通过介绍营口热电2台机组运行在270 MW以上且DEH总阀位指令达到87%~93%的工况下,CV3出现了20%~100%大幅度摆动的故障,并进行原因分析。在解决方法上不单从修改阀函数特性曲线着手,而从控制系统整体分析影响系统稳定性,提出对2台330 MW供热机组的阀门控制回路动态响应特性调整、阀函数特性曲线的优化及一次调频控制逻辑修改的组合方法。利用本文提出的方法,解决了CV3阀严重摆动问题。
参考文献:
[1] 吕雪霞,李照忠,邢 媛.600 MW亚临界空冷机组汽轮机高调门摆动问题的分析及解决方案[J].节能技术,2012,30(3):258-261.
[2] 侯剑雄,黄碧亮.600 MW超临界汽轮机滑压优化研究与实施[J].东北电力技术,2016,37(1):52-55.
[3] 苏 伟.高压调门静态特性曲线偏离理论曲线的原因[J].东北电力技术,2001,22(12):32-35.
[4] 李 勇,曹丽华,刘 莎.汽轮机调节汽门数学模型的建立方法研究[J].汽轮机技术,2008,50(4):241-243.