胡广阔
(河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂,河南漯河 462000)
ZB45硬盒硬条卷烟包装机组是引进意大利GD公司技术,由上海烟草机械厂国产化生产的高速包装机组。该设备采用横包包装方式,包装速度400包/min,生产自动化程度高,设备运行稳定,是我国卷烟加工企业普遍使用的主力机型。在实际生产过程中,由于胶缸涂胶器保养措施不当或涂油装置涂油量过大,会造成铝箔纸整体拉出这一质量问题,即在检查包装硬盒质量,撕拉小铝纸时,铝箔纸与商标纸没有粘贴牢固,铝箔纸包裹着烟支组被整体拉出。这一质量问题往往会造成批量包装外观质量缺陷,影响产品质量和产品美誉度,浪费原材料消耗,设备效率下降。对此,总结胶缸涂胶器清洁保养的经验与规律,对铝箔纸涂油装置进行简单改进。
ZB45包装机铝箔纸的涂胶间接来源于商标纸供胶系统,商标纸涂胶后,在5#轮完成与铝箔纸烟包的包裹,实现铝箔纸与商标纸的粘合。商标纸胶缸主要由储胶盘、胶缸座、胶缸轴、涂胶凸缘、刮胶板等组成。商标纸经过胶缸涂胶后,商标纸中部胶线位置正好对应铝箔纸两处胶线,使商标纸粘结在铝箔纸背面(铝箔面),其胶线为一条直条状方形线,长40 mm,距离底部5 mm,保证商标纸与铝箔纸能充分粘结。胶缸涂胶轮为不锈钢材料,表面有规则的储胶孔(图1)。
涂胶轮转动过程中,储胶孔带动胶缸内乳胶,与对转的商标纸接触,涂抹在商标纸上,形成条状方形胶线,在5#轮处包裹铝箔纸烟包粘牢。
涂胶轮储胶孔在长时间运行过程中,会有干胶形成,当干胶积满储胶孔时,涂胶轮不能有效带动胶缸内的乳胶,降低了商标纸与铝箔纸间乳胶的施加量,使商标纸与铝箔纸不能充分粘合,造成铝箔纸整体拉出的质量问题。
图1 涂胶轮涂胶区
为保证涂胶轮储胶孔能有效带动乳胶,必须保证储胶孔无干胶。通过长期观察发现,储胶孔内干胶的形成是一个慢慢积累的过程。只需要对涂胶轮储胶孔进行定期清理,就不影响商标纸与铝纸粘结牢固。为找到清理涂胶轮储胶孔周期,固化涂胶轮储胶孔的清理时间,对涂胶轮清理后设备运行时间与施胶量的关系进行检查对比,连续2 d每隔2 h取40包烟检查施胶量与铝纸的粘牢程度,统计因粘贴不牢而导致铝纸整体拉出缺陷烟包(表1)。
表1 铝纸整体拉出缺陷烟包数各个时间段统计
从表1统计结果可以看出,设备运行>8 h,缺陷烟包数量明显增加,因此确定机台人员每班接班时,利用接班保养时间对涂胶轮储胶孔进行一次清理,既不浪费工作时间,又能确保清理效果。
涂胶轮储胶孔为直径2.5 mm的小圆孔,用抹布等普通保养工具清理费时费力,影响机组的保养效率和设备效率。使用自行车钢丝条,经过砂轮打磨、折弯后制造成专用清理工具(图2),用来清理储胶孔内的干胶。专用工具的强度高,不易变形,清理干胶快速,节约时间,使用可靠。
图2 专用清理工具
铝箔纸自动涂油装置是在铝纸上涂抹少量石蜡,增加铝箔纸柔性,折叠时不至于产生烂包现象。自动涂油装置按烟包数定量供油,依次供油到与铝箔纸接触的毛毡中,起到对铝箔纸的涂抹作用。
自动涂油装置在完成一次注油过程中,其毛毡含油量并不是均匀的,而是一个由多到少的下降趋势,超量时会使铝箔纸涂油量增加,铝箔纸铝箔面的不浸润性会影响商标纸上的乳胶与铝箔纸的粘贴。
为减少涂油量,把涂油装置的注油孔直径由4 mm减小到2 mm(图3),使其每次注油量减少1/2,实验结果显示,可以达到减少施油量一半的目的,根据施油量,增加注油频次,满足使用要求。
对改进后的涂油装置每次注油后取40包烟进行检查(共取5次),未发现铝箔纸因粘贴不牢而导致整体拉出的质量缺陷。
图3 减小涂油孔
改进措施实施后,对2017年7月至9月1#包装机包装缺陷进行统计(表2)。从统计结果可以看出,铝箔纸整体拉出在包装质量缺陷中占0%,保证了产品质量,提升了品牌形象。良好的保养习惯和合理的改进,可使设备性能更趋稳定,减少大量能源与物料消耗,提高产品内在质量。
表2 2017年7~9月1#包装机包装质量缺陷统计