任海鹏
(阳泉煤业(集团)有限责任公司 一矿,山西 阳泉 045008)
近年来随着综采机械化的飞速发展,大走向大采长高效综放面过本煤层巷道的问题也表现得较为突出。虽然有的矿区在综采面过空巷的过程中积累了一定的经验,但也有的矿发生了冒顶,支架压死,迫使采面不得不搬家的现象。阳煤集团一矿在8710工作面进行了过空巷的工艺技术研究,取得了良好的技术成果和经济效益
8710工作面开采15号煤,煤层赋存稳定,结构复杂,煤层总厚度最大8.75 m,最小5.00 m平均煤厚6.58 m。煤层中一般含夹石3~4层,其中上夹石普遍存在,厚度在0.16 m左右,俗称“八寸石”,中下部的一层夹石不稳定,呈凸透镜状,俗称“驴石”,下部局部地段分布有1~2层不稳定的夹石。采用综采放顶煤工艺,采煤机采高控制在2.8~3 m。8710工作面走向长度1611 m,倾斜长度180 m,煤层厚度6.58 m,煤层倾角5°。
平行工作面切巷前470 m处存在原西七采区西二轨道巷、回风巷、煤仓绕道及顶板上层原8705工作面下架巷、八采区辅助皮带巷共5条空巷(见图1),条件极其复杂,预计对生产会产生严重影响。
图1 8710工作面空巷布置
西七采区西二轨道巷、回风巷两条平行空巷采用支设工字钢梁、板木构顶,同时打补强锚索,加强巷道支护;锚索规格:Ф17.8mm×7200mm,配套3000mm长14#槽钢作为锚索托板,一根槽钢打三根锚索;锚索共布置三排;槽钢顺巷布置,且间距为0.9 m。用1000mm×5000mm钢筋网铺设,垂直巷道布置;网搭接0.1 m,每0.2 m用14#铁丝联一道。
图2 瑞米支柱布置
瑞米支柱是起源于外国的新型可注式支柱,广泛应用于矿山支护中,是将两种无机材料与水按比例混合搅拌后通过注浆泵注入支护袋中,形成支护体。具有较高强度和适当变形性,凝结时间短,强度增张快等特点。8710回风巷超前段使用瑞米支柱,采用直径600mm支柱两排平行进行支护;煤仓绕道巷,由于巷道断面为拱形,在支设工字钢梁的基础上采用直径800mm瑞米支柱单排中间布置方式进行补强支护见图2。瑞米支柱中心距为2 m,在巷道中间布置单排,由于空巷已经锚索支护,且进行架棚及单体支护,在进行瑞米支柱时,要清理到实底,必须让瑞米支柱支在实底上且直接接顶,方便以后工作面回采到此位置时更好的回撤钢梁。
(1)矿压理论和生产实践证明,回采工作面的推进,巷道的受压影响与巷道本身的方位关系极大。在相同的条件下垂直于回采工作面前方巷道,采动压力传递给它的只是一个断面,受压小,不易破坏;平行于工作面前方的巷道,传递的采动压力作用于整个巷道,受压面大,相对支撑强度降低,容易破坏。一般来说,超前支撑压力峰值位置深入煤体内的距离为10~20 m,影响范围较远。在距空巷30~50 m时,开始扇形调整,人为调整工作面机头、尾推进度,变工作面为伪斜开采,这样,避免了一次性通过和大强度破坏造成的推进困难、工作量大的现象。
(2)及时调整工作面的坡度。工作面整体特别是100架至机尾沿-3°~-5°坡度适度下挖,使支架在揭露空巷后及时挑住提前支设的工字钢梁。
(3)保证液压支架的初撑力。首先提高检修质量,对液压支架进行大规模高质量的检修,不得出现各类支架问题;二是泵站的压力必须达到30 MPa以上,为液压支架提供充足的压力;三是液压支架的操作上,支架的初撑力和工作阻力达标,在采煤机割煤过后,及时跟进进行支护,使支架保持在完好状态。最大程度发挥支架的支撑力,减少空巷压力的传递和顶板状况恶化。
(4)调整工作面的推进度。根据空巷条件和压力情况,尽量做到每日2刀 的进度,尽量加速推进,减少空巷支撑力的影响,避免顶板的破坏。
(5)避开工作面周期压力。过空巷时,使空巷处于本次周期来压与下次周期来压步距的中间,避开周期来压的强大压力,以免空巷受到摧垮性的冲击。
1)在工作面过空巷的过程中,顶板压力比较集中,加之顶板悬露面积增加,就要做好空巷顶板的提前补强支护,在施工锚索的基础上,增加卡柱、落架木和支棚等补强。顺便瑞米支护材料在我矿采空侧进行了尝试,有支护面积大,能起到支护和充填作用。再之为防止工作面悬顶面积大,造成顶板破碎变形,和发生更大的冒顶事故,必要时控制推进进度,采取在空巷段多推进,工作面调斜等措施,逐步揭露空巷,杜绝了因揭露面积较大而发生的冒顶事故。
2)由于空巷存在时间长,原支护强度低等原因,存在巷道受力变形,不同程度顶板破碎掉矸等情况。顶板围岩破碎造成维护困难,给过空巷的顶板管理带来不利影响。为提高围岩整体承载能力,采取了注浆等措施,提前对破碎段进行加固。过空巷期间共注射水泥浆80 t,有效地加固围岩松动圈,使之成为整体,提高了围岩的整体承载能力,从而控制巷道顶板的垮落。
3)切实加强现场管理。由于过空巷期间,现场施工条件复杂,安全环境差、生产推进不正常,存在顶板、滚帮、机电等隐患和事故,就需要采取特别措施。首先制定详细的过空巷方案,从人员、装备、技术、工资政策上倾斜,为队组的正常生产提供基础保障。二是现场管理必须到位,空巷支护强度必须达标,现场机电设备检修到位,施工质量要过硬,做到矿领导每日重点关注,解决现场存在的各种问题。
8710工作面如跳过空巷开采,不仅会增加施工一条180 m的二腰巷,而且将会报废200 m的回风巷、进风巷、内错尾巷和高抽巷4条巷道。还需要对工作面的综采设备进行拆除、搬家和二次安装,造成极大的材料浪费。并且会打乱正常的衔接部署,造成一个回采队组无面可采,同时造成约0.33 Mt煤炭资源的极大浪费。通过过空巷技术工艺的研究探索,上述问题会迎刃而解,不但安全快速通过了空巷带,多回收煤炭0.33 Mt,还避免了二次搬家,产生了极大的经济效益。
综放工作面过空巷是一项影响安全和生产的难点和薄弱点,通过制定和运用上述综合措施,实现了安全快速通过空巷。在过空巷时,一是提前加强空巷的支护强度,包括采取锚索、架棚和瑞米支护等形式,确保工作面的顶板不出现大的冒顶和集中压力等;二是采取合理的安全技术措施,如工作面推进和割煤的角度、坡度,搞好液压支架的初撑力管理,避开工作面的周期来压等;三是在管理上和施工质量的把关上做到万无一失。本次过空巷的成功,解决了制约生产衔接的困难,为综放工作面的生产积累了经验,创造了巨大的经济效益,为矿井的可持续发展创造了条件。