4130合金结构钢调质热处理工艺浅析

2018-05-29 08:08:09唐军祁易中车资阳机车有限公司
锻造与冲压 2018年7期
关键词:调质阀体试块

文/唐军,祁易·中车资阳机车有限公司

阀体作为我公司新领域开发的新产品,有着广泛的市场前景和潜力,4130是ASTM A29标准一种合金结构钢牌号,广泛应用于制造石油阀体。阀体作为油田、油井、天然气井系统中的一个重要零部件,与阀芯以及阀座密封圈一起形成密封后能够有效承受介质的压力,同时阀体需适应高寒高海拔地区环境条件,具有耐寒、耐高压、抗冻裂实用目的。根据压力等级不同,阀体有较高低温冲击性能要求,所以需要有良好的综合机械性能,调质处理是获得优良综合机械性能的最佳热处理途径。本文针对4130材料特性,采用新的合金元素配比,经过调质热处理,提高材料淬透性,细化晶粒方式的工艺开发过程进行了阐述。

4130材料主要参数及技术要求

⑴4130材料化学成分如表1所示。

⑵4130材料热处理机械性能要求如表2所示。

4130材料工艺分析

4130是ASTM A29标准一种合金结构钢牌号,根据化学成分进行对比,类似国内材料牌号30CrMo,由于机械性能中要求进行低温冲击(-46℃)试验,必须对4130材料合金元素配比进行调整,以提高材料淬透性,通过细化晶粒,以改善该材料韧脆转变温度。

在温度低于一个特定温度的时候,材料冲击功会显著降低而呈现从韧性转变为脆性,这一温度即为冷脆转变温度,实际上就是韧脆转变温度,韧脆转变温度越低,说明钢材的抵抗冷脆性能越高,高韧性的材料不容易发生冷脆,反之就容易发生。采用V形缺口试样,通过系列温度的冲击试验,以冲击吸收功、纤维断面率的变化对4130材料的韧脆转变温度进行了测定,试验结果表明,4130材料韧脆转变温度为-40℃至-60℃之间。如果不对材料化学成分进行重新设计,-46℃低温冲击性能无法达到技术要求。

表1 4130材料主要化学成分(%)

表2 4130材料热处理后机械性能

4130材料热处理工艺方案

4130材料化学成分设计

对4130材料化学成分进行分析,4130材料是合金结构钢,要达到-46℃低温冲击性能要求,需对该材料化学成分中合金元素及其他元素含量进行重新规定,主要从降低材料韧脆转变温度和细化晶粒入手,进行化学成分设计。

元素P能提高钢的强度,但使其塑性和韧性降低,特别是它使钢的韧脆转变温度急剧升高,即提高了钢的低温脆性。元素Ni能细化钢晶粒,增进钢的硬化性能,同时提高钢的塑韧性,特别是低温韧性。因此通过调整4130材料化学成分P和Ni的含量,来达到改善材料韧脆转变温度的目的,因此在满足4130材料原有化学成分基础上,对P和Ni进行重新规定,具体化学成分设计见表3。

4130材料热处理工艺试制方案

4130材料热处理试制,首先采用重新化学成分设计后的原材料,经过锻造成规格100mm×200mm共4件QTC试块进行调质热处理,按照ASTM-A370标准检测QTC试块性能,QTC试块性能合格后,再进行阀体实物热处理,进行实物解剖性能验证。

4130材料热处理工艺试制

QTC试块热处理工艺

4130材料属于亚共析钢,临界温度Ac3为810℃,亚共析钢的淬火加热温度为Ac3+(30~ 70)℃,QTC试块淬火采用水冷,淬火前介质温度≤39℃,提高材料淬透性,综合考虑后,确定工艺为:淬火温度为860~880℃,保温时间为1.5~2h,水冷淬火。图1所示回火温度选择650~680℃,回火时间的选择不但要保证透烧使其组织转变得以充分进行,同时要尽量消除残余应力,回火时间定为2~2.5h,回火后采用水冷,避免产生二类回火脆性。

图1 QTC试块调质热处理工艺曲线

QTC试块取样位置如图2所示,按照ASTMA370标准检测加工拉伸试棒及冲击试样进行性能试验,试验数据见表4。

QTC试块试验结果分析

对4件QTC试块取样性能试验数据进行分析,各项性能指标均满足技术要求,尤其是-46℃低温冲击数据远高于技术要求,同时抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率具有较好的配比,晶粒度均在7.0级以上。由此可见,对4130材料化学成分进行重新设计,有效提高了4130材料的淬透性,通过调质热处理,使晶粒得到细化,达到预期效果。

图2 QTC试块性能试样取样位置

表3 4130材料化学成分设计(%)

表4 QTC试块性能数据

4130材料阀体实物热处理验证

根据4件QTC试块性能试验数据结果,决定对采用4130材料锻造生产的一种阀体实物进行调质热处理,并按用户本体解剖试验大纲要求取样进行性能试验,进行实物验证。

图3所示阀体锻件重约300kg,最大截面处尺寸300mm,淬火加热装炉采用料筐装炉,淬火前启动循环冷却搅拌系统,淬火前介质温度≤39℃,使阀体淬火具有良好淬火效果,并淬火均匀。综合考虑后,确定工艺参数为:淬火加热温度为880℃,保温时间为5~5.5h,水冷淬火。

阀体淬火后采用的高温回火,温度控制在650~680℃(图4),回火后具有优良的综合机械性能,同时要尽量消除残余应力,因此回火时间不宜过短。但从经济角度和组织变化等方面分析,时间也不必过长,综合考虑,回火时间定为6~6.5h,回火后采用水冷,避免产生二类回火脆性。

阀体热处理完成后,从最大截面处取试片,按用户本体解剖试验大纲进行性能试棒加工,并进行性能试验,具体取样见图5,本体解剖试验数据见表5。

图3 4130材料锻造的阀体锻件

图4 热处理工艺曲线

图5 样本尺寸图

表5 阀体本体解剖试验性能数据

4130材料阀体实物试验数据分析

阀体实物解剖取样位置在该阀体最大截面处,因此实物解剖取样是从锻件心部取样,各取样位置性能数据均达到技术要求值,强度指标中屈服强度偏低,但-46℃低温冲击值高于技术协议要求规定值。其中6-1和7-1是与金属纤维方向垂直的横向冲击值,尤其7-1是心部位置的横向低温冲击值,也达到了技术要求规定值,从总体各位置性能数据看,阀体综合机械性能较好,-46℃低温冲击值富余量较大,批量热处理适当降低回火温度可有效提高强试指标。

对实物取样进行金相组织检验,金相组织为正常回火索氏体如图6所示,回火后晶粒细小,依据GB/T6394《金属平均晶粒度测定方法》,晶粒度可评为7.5级如图7所示。

结束语

⑴4130材料通过对化学成分进行重新设计,规定合金元素Ni含量及其他元素磷含量,以提高材料淬透性,细化晶粒度,改善材料韧脆转变温度,大幅提高了-46℃低温冲击值。

图6 金相组织500×

图7 晶粒度100×

⑵4130材料通过对QTC试块,阀体实物调质热处理工艺验证,机械性能试验均达到技术要求规定值,综合性能良好,有效提高低温冲击韧性值。试验数据证明,对4130材料进行化学成分设计,是提高其低温冲击值最有效,最经济的解决方案。

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