段国光
(安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽临泉 236400)
安徽晋煤中能化工股份有限公司尿素喷码装置共4套,自投运以来,经常出现喷码不清晰、喷码字体不全、喷头易堵塞等现象,致使喷码系统故障率居高不下,不仅浪费了大量油墨,增加了工作量,更重要的是影响了产品的包装形象。尿素包装是公司对外的窗口,代表了公司的形象,而喷码系统是包装岗位的一个重要组成部分[1-3]。因此,改进包装喷码系统是市场的需求,更是生产厂商的责任。
(1) 针对喷码机设计和安装位置不合理、现场环境较差和粉尘多、主机箱密封效果差、容易出现主机腐蚀损坏等状况,进行了以下改进。
改进措施:将原来2套在包装秤运输皮带上安装的喷码机系统合并为1套系统,将喷码机系统安装到主运输皮带上,既节约了资源,又改善了喷码系统的运行环境。为了防止包装袋在主运输皮带上出现侧偏,造成尿素包装袋喷不上油墨的情况出现,在固定喷头的框架两侧加装钢板,以确保包装袋经过喷头时不会偏离喷头方向,同时也对喷头的安装方式进行了改进,既大大降低了误喷的几率,又减少了油墨的使用量,同时更方便喷头的维护与维修。为了确保喷码机主机的运行环境,更换了密封性更好的主机箱,能更好地保护喷码机的主机与电源,降低了喷码机故障率。
(2) 喷头安装方式不正确、气源气压控制不稳定,会造成喷墨效果差;而油墨中有杂质,容易造成喷头堵塞的情况发生。
改进措施:将喷头安装方式由固定式改成活动式,避免了包装袋运动时对喷头造成的损坏。同时,采用活动式的钢架,可随着包装袋的高低自由调解喷头的高度,确保了喷码正常。为了能使气源压力有效地控制在0.04~0.05 MPa,在仪表空气管线上安装了减压稳压阀,确保了气压的稳定性。为了降低喷头堵塞的概率,在进入喷头前的油墨管线上加装了过滤器,对油墨中的杂质进行过滤,大大降低了喷头堵塞的概率,从而保证了喷墨的清晰度,降低了喷头的故障率。
(3) 由于喷头安装在现场,暴露在空气中,喷头喷嘴处难免有粉尘或其他异物附着在喷头上进而堵塞喷头,喷码机停运一段时间后,喷头内部油墨管也有可能堵塞,此时清洗喷头难度较大,不仅要清洗喷嘴片,更要清洗喷头内部的油墨管,费时费力,既浪费了油墨,又增加了工作量。
改进措施:自制了手动清洗装置(见图1)。在油墨管段上加装三通阀,可定时对喷头进行手动清洗,不仅实现了无间断工作,还保证了喷头的洁净度,既节省了大量的油墨,又提高了工作效率。
图1 油墨管段加装三通阀流程示意
改进前、后工艺参数对比见表1。
表1 改进前、后工艺参数对比
整个改造过程用时2个月,于2016年10月完成改造。改进后,喷码系统运行稳定,降低了喷码系统的故障率,节省了费用,减轻了工作量,达到了预期目标。
(1) 每套带自动清洗装置的喷码机系统费用在6.7万元左右,按2014年和2015年用坏且不能修复的喷头4个、喷头价格5 900元/个计,则节约喷头费用2.36万元。
(2) 损坏的喷头需要返厂进行维修,费用为1 700元/次,每年约需要6次,则每年能节约维修费用1.02万元。
(3) 改造前,每月需200 L油墨,费用为6 800 元;改造后,每月只需170 L油墨,费用为5 800 元,则每年节约油墨费用1.20万元。
上述3项共计年节约费用11.28万元,经济效益明显。
参考文献
[1] 彭建强,李玉文.尿素包装喷码问题的技术分析与对策[J].中国包装,2009,29(5):48- 51.
[2] 富雅美.提高尿素产品包装质量的措施[J].化肥工业,2015,42(5):55- 57.
[3] 颜龙.喷码机在尿素、硝基复肥生产装置上的应用[J].泸天化科技,2015(3):154- 156.