宁耀刚
(陕西法士特集团铸造分公司压铸车间,陕西宝鸡 722409)
铝合金集中熔化炉是铝合金熔化和保温一体的专用设备。公司采购的是3.0 t/h集中熔化炉,通过一台15 kW的大风机供应3个熔化烧嘴及1个保温烧嘴,通过欧姆龙CP1E系列PLC控制系统,实现熔化过程的自动化控制。公司熔化生产铝合金跟随市场形势变化,某一长段时期,铝合金产品需求下降,达不到熔炉3 t/h熔化率,长时间的非连续投料生产,造成车间熔炉燃气吨铝消耗一度达到120 m3/t,为此非满负荷生产时,如何降低能源浪费与空耗,改善迫在眉睫。
总结熔化炉存在能源消耗的问题,针对可能存在能源浪费的设备构造和人为原因,分析确认得出可以从三个方面进行改善或改造。
排气烟道没有挡板,不管大小火熔化燃烧,很大一部分热量直接随管路排出车间,浪费大,熔化效率低。
1)投料机正常投料时,依照原程序控制系统,由排烟温度控制器控制熔化烧嘴进行熔化燃烧,但存在问题是,非满负荷生产时,手动排气温度设置过低时无法完成炉内铝料熔化,设置过高时空烧现象明显,浪费极大。
2)每班次都需要定期清理熔化室内残渣炉料,原操作需要手动设置很高的排气温度,保持熔化和液路烧嘴持续燃烧,一段时间后,关闭烧嘴后清理炉膛,操作不便且存在很多人为的不确定因素。
保持室铝水需要时刻点火保温,这样助燃风机需要常开,以保证铝水温度。设备配备一台15 kW的大功率风机,设计功率和风量供应熔化和保温共计4个烧嘴,而非满负荷生产时,很大部分时间只需保持烧嘴运行,由此而造成燃气及电能的很大浪费。
图1 排烟烟道增加挡板阀+控制蝶阀
图2 小管路连接压力传感器
图3 压力传感器连接的压力控制器
在排烟烟道部分增加排气烟道挡板阀+蝶阀马达(如图1所示),然后从炉体烟道旁位置连接管路,接通压力传感器(如图2所示),规格0~100mbar输出连接至熔炉控制柜内压力控制器装置(如图3所示),调试中根据实际炉腔测定压力设置上下限值驱动蝶阀马达,从而控制烟道挡板阀自动控制。根据生产车间熔炉密闭情况,将压力传感器采集数据输入压力控制器,设置烟道挡板阀开关压力值H1为250,H2为400(比例放大100倍,为了更加灵敏的检测炉腔压力变化),尽量保证炉腔内热损失最小。
2.2.1 配合排气烟道挡板阀炉内保温
熔炉投料生产时,设置较低且固定不变的排气温度,当投料机停止投料15 min时,熔化烧嘴全部变小火(注意,15 min是根据实际炉腔内铝料被完全熔化而定),以节约燃气空耗。
2.2.2 增加清理前熔化功能
在熔炉控制柜设置一个清理前熔化按钮并在程序中进行改造,需要清炉时,按下按钮,PLC开始计时燃烧,屏蔽排气温度控制影响,15 min大火燃烧,时间到达后自动关闭烧嘴,操作工进行清炉操作。
增加保持烧嘴助燃风机,设计功率3 kW,与设备配备的15 kW风机独立并行运行。当停止投料15 min时,熔化烧嘴全部变小火,再持续15 min内没有投料时,关闭15 kW大风机,只有一台3 kW的小风机工作,供应保持烧嘴(程序中需改动保持烧嘴单独点火时,仍旧可以燃烧准备)。
实施改善方案前后,统计车间现场熔化炉同等比例的铝料燃气消耗情况,如表1(以下数据仅表示以当地燃气热值为基础的数据采集)。
表1 熔化炉改善前后能耗对比
从表中可以看出,铝锭与回炉料比例越高,燃气消耗越少;铝锭:回炉料=2.3时,改造前,吨铝燃耗>104 m3,改造后,吨铝燃耗=93 m3,吨铝燃气消耗节约>11 m3,节能效果>10.6%.
熔化炉在非满负荷运转情况下,根据车间生产实际,实行两班制生产,其余一个班次铝水保温。实施改善前后,车间内熔炉用电使用情况如表2所示。
结合车间生产实际,周末放假期间以及节假日期间,只保持小风机运转,按照每月平均放假5天计算,节约电耗96(度)×3(班次)×5(天)=1440度,每月节约电:(13.5×2+96)度×25天+1440 度 =4 515 度。
表2 改造前后用电情况测算
通过对熔炉硬件方面和软件方面的设计改善,在车间生产任务不饱满,熔炉非饱和熔化状态下,熔化炉节能效果显著。在实际应用中,随着车间生产吨位提升,熔化投料量及放铝水量增多,增加的排烟控制蝶阀还可降低熔化室内热损失,可提升熔化效率;熔化程序方面的改善,有效地减少了空烧热损,对于熔化效率的提升也有很大作用。
参考文献:
[1] 文杰.欧姆龙PLC电气设计与编程自学宝典[M].北京:中国电力出版社,2015.
[2] 龚运新,杨进民.欧姆龙PLC实用技术[M].北京:清华大学出版社,2015.