郭蒲 张育超 邱家友 钟智勇 史小亮
(长庆油田分公司第一采油厂, 陕西 延安 716000)
安塞油田有长停井1 222口,其中采油井821口,注水井401口,集中分布在开发时间较长的王窑、侯市、杏河、坪桥等老区。油田可建产储量严重不足,建产难度逐年加大。预测资源潜力约3×108t,主要分布在林缘区、水源区、矿权争夺区,均为致密油、低丰度难动用储量,建产难度大。地理位置敏感,库区流域内,加密调整受限,生产区域主要分布在“四河三库”流域;特别是王窑水库,该库区流域分布于侯市、杏河等油藏,后期加密井网调整受限[1-2]。
本次试验根据潜力条件进行选井,在长停(关)井实施开窗侧钻,研究安塞油田老井开窗侧钻工艺、小套管固井工艺,形成安塞油田侧钻井压裂改造、小套管采油技术,最终达到开采剩余储量、挖潜剩余油的目的。
根据剩余油分布特征可知,1 222口长停井中具备侧钻潜力的井有248口;其中,裂缝主方向水淹井110口,高含水水淹井136口,井筒问题井2口。另,无潜力油水井947口,主要位于高含水区、边远井、区域已加密无侧钻井位等[3- 4]。具体的安塞油田长停井侧钻潜力分类情况见表1。
表1 安塞油田长停井侧钻潜力分类表
2007年,在王窑长6油藏对2口水淹井展开侧钻试验,在512″套管内采用118 mm钻头侧钻,避开水线动用侧向剩余油,经过压裂改造后平均单井累计产油量约4 000 t。侧钻试验方案如下:
(1) 王侧9-16井侧钻。套管开窗侧钻新井眼,井眼方位垂直于见水方向,井底位移为186 m;侧钻前,用“桥塞+水泥”封堵老裂缝;通过新井眼压裂改造形成新缝,动用侧向剩余油。
(2) 王侧11-17井侧钻。开窗侧钻新井眼,侧钻方位为280°,垂直于见水方向,水平位移为121 m;侧钻前,用“桥塞+水泥”封堵老裂缝;通过新井眼压裂改造形成新缝,动用侧向剩余油。
长6油藏侧钻开窗情况见表2。通过前期侧钻井,形成了直井条件下开窗侧钻、轨迹控制及固井完井技术。2口井试验结果表明,“封堵老缝+侧钻新井+压裂新缝” 治理水淹长停井的技术思路是可行的;同时,侧钻井以及侧钻方位均为剩余油富集的砂体边部,投产后开发效果有所提升。由于采用侧钻定向井,储层钻遇较短,侧钻后单井产量均未超过老井初期产量。
表2 长6油藏侧钻开窗情况
安塞油田开发井多为定向井。为了进一步提高侧钻技术的适应性,于2016年开展定向井侧钻试验,全年共完钻7口定向井。在定向井条件下侧钻技术难点如下:定向井井眼轨迹方位与剩余油不在同一个方位,导致侧钻井眼为三维井,轨迹控制困难;斜井条件下斜向器定位、座封容易错位,定位开窗难度大;密封悬挂尾管固井完井、窄间隙固井技术要求高[5-7]。
在直井段开窗,可以实现二维井钻井;但是悬挂位置高,侧钻进尺较长,同时不利于采油。在斜井段开窗,钻井侧钻进尺较短,有利于采油,但是需要完成三维井身剖面设计,会增加钻井难度[8- 9]。定向井侧钻方式及造斜点井深统计情况见图1、图2。
以杏侧35-118井为例进行分析。杏侧35-118井原井眼造斜点长150 m,采用“直 — 增 — 稳”井身剖面,通过管柱(278″钻杆)扭矩模拟计算,应用“MWD+重力工具面”于1 056 — 1 060 m段定位开窗。实施效果显示,通过优化开窗位置,并结合老井井眼轨迹的井斜角、方位及侧钻靶点要求优化侧钻轨迹,设计钻井周期为10.4 d,实际平均钻井周期10.5 d,平均机械钻速为5 mh。杏侧35-118井深结构及水平投影见图3、图4。
图1 定向井侧钻示意图
图2 定向井造斜点井深统计图
图3 杏侧35-118井深结构图
针对小井眼固井质量差、施工风险大等难题,优化固井工具、水泥浆体系和悬挂技术。固井工具采用“双浮箍(强制复位)+座底式浮鞋”。确保固井后放回水正常断流,浮鞋可坐底倒扣,坐底后侧孔可循环。为解决侧钻小井眼环空间隙小、水泥环薄且脆性大以及压裂过程中易发生水泥环封隔失效的问题,选用韧性水泥浆体系,使弹性模量降低35.9%,使泊松比提高7.54%。韧性水泥浆体系性能见表3。
图4 杏侧35-118水平投影长度表3 韧性水泥浆体系性能
配方抗压强度∕MPa抗折强度∕MPa弹性模量∕MPa泊松比纯水泥34607237210358G级+1%弹性材料32206926320370G级+2%弹性材料30406835640378G级+3%弹性材料27606724620384G级+4%弹性材料18305424530385
采用封隔式液压尾管悬挂器,解决了尾管固井后下入尾管串与上层套管串的彻底封隔的问题,确保重叠段的固井质量。2017年实施的4口井固井过程正常,其中:第1界面胶结良好率达95.9%,胶结中等(3.1%);第2界面胶结良好率达59.2%,胶结中等(40.7%)。总体上,固井质量良好,而前期实施井固井质量较差。
前期实施井的小套管改造工具不完善,采用“笼统合压”进行改造,压裂钻具位于512″套管内。射孔方式采用79 mm射孔枪单段射孔;改造参数中,加砂量为20.0 m3,排液量为1.6 m3min,砂比为35%。2016年实施井采用312″套管完井,无法使用封隔器等传统工具进行机械分级。油层跨度较大,分射合压的改造方式无法确保所有油层都得到有效覆盖。采用动态多级暂堵转向技术,利用暂堵转向取代封隔工具,可实现全井段有效增产。
采取以下改造方案:射孔时采用小直径深穿透射孔枪弹(60枪60弹),孔径可达7.8 mm,穿深605 mm;配套Y341-70小套管专用工具,下入深度位于312″小套管内进行压裂。2016年共改造10口井,其中对4口井采用“动态多级暂堵转向技术”进行改造,实施井初期日产液量为4.7 m3,日产油量为2.30 t,含水率为41.7%,总体产量略高于前期实施井。
水驱规律认识清楚,剩余油富集的区域实施侧钻效果较好。已实施侧钻的高侧39-8、王侧11-9、塞侧302等井位于水线侧向,区域内剩余油富集,侧钻实施效果较好。
周边井高含水或见水风险高的井,侧钻实施效果较差。坪侧41-18井同井排相邻5口井出现水淹,1口侧向加密井含水率为80%,见水风险较大。该井侧钻后含水率一直在90%以上,效果较差。
根据安塞油田地层特性和井眼轨迹的控制水平,开窗点一般选择在地层坚硬的层位;而早期的部分老井水泥返高不足,部分井为套损井,需要对水泥返高不足井进行二次固井后再实施侧钻作业。
已投产井无防蜡、防气工具,如后期进行措施作业,还需配备专用的工具。下一步应加强小套管井配套工具的研发与应用。
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