刘峰,刘汉杰,张彬奇,张博
(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司工程技术作业中心,天津 300450 2.中海油能源发展股份有限公司工程技术公司,天津 300452)
钻井定向技术不断发展,开始大范围出现大位移井和水平井。2013年渤海油田共完成钻井273口,其中37%为常规定向井、7%为大斜度井、45%为水平井、11%为直井。钻井靶点前位移不足的水平井普遍存在设计造斜的全角变化率过大、井眼轨迹复杂等问题,钻进过程中容易发生复杂情况,完钻后下套管容易发生遇阻问题。常规处理这些问题的方法是优化井眼轨迹和进行扩眼,但是收效甚微。为此,渤海油田某公司设计了能够随钻使用、简易可靠的微扩眼器,解决了轨迹复杂井的井底岩屑不易携带、钻井复杂情况高发、完钻后套管不易到位等问题,有效降低了钻井成本。
微扩孔器主要用于降低定向井中的全角变化率,清除井下局部过大的全角变化率、小台阶,在具有膨胀性的页岩地层和具有蠕变性的软泥岩层(盐膏层)、煤层等井段扩出直径略微大于钻头理论直径的井眼,可减少常规钻井过程中的划眼作业时间,并确保起下钻、电测、下套管等作业安全顺利,有在定向井中清除岩屑床和有效控制水平井、大位移井水平位移延伸的作用。微扩眼器结构图如下图1所示。
图1 微扩眼器结构图
图2
微扩孔器可直接连接于钻具组合中,工具随钻柱旋转传递扭矩,采用偏心结构,并且在螺旋翼上镶嵌切削齿,实现扩孔后比原井眼尺寸稍大,同时采用双切削结构,能实现倒划眼作用。如下图2所示。
C6H井是一口水平井,设计井深2443m,设计着陆井深2172m,设计井眼轨迹造斜率高,实施难度大。本井一开16”钻进至806m中完,二开12-1/4”井眼上部计划使用常规马达造斜钻具,预计在斜深1560m左右钻穿馆陶组底砾岩,继续钻进至1700m左右,通过旋转导向钻具Xceed盲区,起钻更换钻具,使用转导向钻具配合微扩眼器钻进至着陆井深。
表1
根据设计,本井从1600m之后,需要以3.8°的全角变化率增斜增方位钻进至着陆点2172m处中完,全井段井斜需要先增至64°后降至26°再增至90°,方位需要从260°左右扭至31°左右,是一口“板凳”+“反扣”井。C6H井设计轨迹水平、垂直投影图分别如下图3、图4。
图3 C6H井设计轨迹水平投影图
图4 C6H井设计轨迹垂直投影图
2015年8月22日0:00开始二开12-1/4”井眼钻进,本井上部井段使用马达+水力振荡器钻具组合,在马达滑动钻进中微扩眼器切削齿容易托压不利于钻压施加到钻头,因此没有在第一趟钻具组合中加放微扩眼器。8月26日0:00钻进至1715m并起钻更换旋转导向钻具组合,加装微扩眼器,钻具组合 为:12-1/4” PDC-Bit+9”Xceed+8”ARC+8-1/4”Telescope+8”NMDC+8”(F/J+JAR)+X/O+5-1/2”HWDP×13+ X/O+微扩眼器。使用的钻头是新速通公司的PDC钻头(STS935RS),水眼18×7。使用的钻井液体系是改进型PEC体系。
下钻时微扩眼器通过13-3/8”套管鞋无阻挂现象,在下钻至1300m后频繁遇阻,划眼下钻至井底,开始继续钻进,8月27日13:00钻进至着陆井深。钻进 参 数:WOB:1~8T;FLOW:3600~3800L/min;RPM:80~110。在实钻过程中返砂良好。倒划眼短起至1452m(错扣短起),循环,循环期间返砂较好,下钻至井底,循环,试起钻至1700m(老井眼),试起期间频繁阻卡10吨以上,下钻至井底,循环并加入润滑材料,起钻至井口,起钻期间在井底磨阻较大,微扩眼器出井情况如下图5所示。
图5
2.2.1 应用效果
(1)扩眼效果好。微扩眼器扩眼采用偏心,并且在螺旋翼上镶嵌切削齿,实现扩孔后比原井眼尺寸稍大,同时采用双切削结构,能实现倒划眼作用。实际使用效果良好,狗腿度较大,井段下套管期间无遇阻现象。(2)搅动岩屑床效果较好。钻进期间、循环期间和倒划眼短起期间返砂均较好。(3)钻进效果好。
2.2.2 几点思考
(1)适用井段问题:渤海湾上部井段多使用马达钻进,微扩眼器可能造成托压,不利于马达滑动钻进。(2)起下钻阻卡问题:微扩眼器比较适合与旋转导向。钻具配合,在深层钻进。加装微扩眼器的钻具组合在下钻期间,容易在裸眼段遇阻,需要下划眼扩眼下钻;另外,起钻时微扩眼器的切削齿可能会刮蹭井壁造成阻卡。
参考文献:
[1]和鹏飞.Power Drive Xceed 指向式旋转导向系统在渤海某油田的应用[J].探矿工程,2013,4(11).