■ 张瑞臣,郭 亮,刘新华
压路机属于道路施工及维护中一种路面压实设备,大部分结构件为不同板厚的钢板焊接而成。主机架是其关键结构件之一,是一种由中厚钢板焊接而成的框架结构(见图1)。焊接采用纯CO2气体保护焊,但是CO2气体保护焊的缺点是飞溅大,产生的焊渣、焊瘤较多,给主机架制造生产工序中的焊缝修磨、清理焊瘤造成困难。由于清理焊瘤工序是整个制造生产工艺流程中耗时最长的工序,严重制约着焊接质量和生产效率,工人劳动强度大,所以主机架的制造生产工艺流程亟需改进。
图1 压路机主机架结构示意
图2 主机架自动焊接示意
传统压路机主机架制造生产工艺流程为下料→组对→焊接→焊缝清理→加工→抛丸→涂装。目前我公司压路机主机架焊接已经实行自动化焊接(见图2),焊接参数也进行了优化设计,因此焊接过程中飞溅得到了很好的控制,但是CO2气体保护焊飞溅是不可避免的,主机架焊缝处及周围就会有很多焊瘤及焊渣覆盖在其表面。主机架下一道工序是焊缝清理修磨,清理工序主要是进行清理焊渣、焊瘤并修磨,其中每台主机架焊后清理工序约用时360min,占整个生产工时的40%,严重制约生产进度。由于主机架的内部结构空间狭窄,焊缝周围不方便用砂轮修磨,只能利用铁毡和铁锤进行手工一点一点铲下来(见图3),所以不仅劳动强度大,费时费力,而且严重影响了焊接方面的效率和质量。
图3 主机架人工清理焊瘤示意
图4 主机架油箱连接板处焊缝示意
压路机主机架焊接后采用传统的手工焊缝清理,严重制约着主机架制造生产的整个过程,那么可考虑自动化清除方式清理焊瘤和焊渣,来提高制造生产效率。我公司采用将焊接后的主机架直接放入抛丸室进行抛丸处理,可以将所有的焊渣、焊瘤被砂粒抛除干净;另外,针对内部狭窄处,清除不到的地方,再进行二次手工抛丸,这样主机架抛丸后能够去除大量的焊渣、焊瘤,只有极少数焊瘤再手工清理一下即可。从图4可以看出,主机架油箱连接板处的焊缝经过焊接后和抛丸后,焊瘤及焊渣已经大部分被清除,只有极个别顽固的焊瘤附着在上面。
改进后的主机架生产工艺流程:下料→组对→焊接→抛丸→加工→涂装。此工艺流程优化后的优点如下:
(1)主机架焊后不需要冷却,直接进入抛丸室进行抛丸处理,可减少冷却时间约60min。
(2)自动化清除焊渣、焊瘤,同时可清除钢板表面铁锈,避免人工清理时间360min,降低劳动强度。
(3)在加工前进行抛丸处理,不需要防护加工孔处,节省屏蔽工装费用,并且提高质量。
改进后,生产过程同时节省了主机架的焊后冷却时间和清理时间共420min,使整个主机架的生产效率提升46%,缩短了生产工时,提升了生产效率。
主机架的焊接工艺流程优化改善后有明显的效果,整个生产工时缩短了420min,对生产带来了巨大的收益。本文的直接研究成果显而易见,具有推广的深远意义,优化后的焊接工艺流程打破了传统模式,可以借鉴推广到推土机、平地机等工程机械大型结构件的制造过程。
在当前经济形势新常态下,制造业正面临着越来越激烈的竞争,越来越多的工程机械企业相继崛起,产品价格打压力度大,加上顾客需求的多元化、个性化、急切化、挑剔化,都要求企业更加关注提高产品质量和生产效率,降低生产运营成本。
本文研究通过改进主机架的焊接工艺流程,缩短了工时,降低了工人劳动强度,提高了生产效率,同时提高了产品质量。