李杰义,刘 兴,李 兵,刘英进,墨庆锋,甄志广,谭厚章
(1.石家庄良村热电有限公司,河北石家庄 052165;2.西安交通大学能源与动力工程学院,陕西西安 710049)
电站锅炉运行过程中生成的NOx是大气污染的主要来源之一。NO和NO2会导致酸雨,并参与形成光化学烟雾,破坏臭氧层,形成 PM2.5,对自然环境及人体健康危害极大[1]。针对这一问题,我国提出了日益严格的排放限制标准。自2004年,低挥发分煤电站锅炉NOx排放质量浓度限值由650~1 100 mg/Nm3(基准氧含量6%)逐步降低,至2020年,要求全国31省区分阶段实现超低排放,即NOx排放质量浓度控制在50 mg/Nm3以下[2-3]。使用SCR反应器脱除尾部烟气NOx是实现电站锅炉低氮排放的主流技术方案,而排放限值降低导致SCR反应器出入口NOx质量浓度差过高;通过增加催化剂、增加液氨耗量能够短期实现超低排放,但会造成安全、经济、环保方面的问题[4]。炉内采用低氮燃烧器技术能够降低SCR入口NOx质量浓度,协同使用SCR烟气脱除系统,能够在保证锅炉安全稳定运行的同时控制NOx在较低水平。对现有电站锅炉进行低氮燃烧改造势在必行。
煤中的燃料N和空气中的N2在燃烧时产生NOx。煤粉燃烧生成的NOx主要有燃料型NOx、热力型NOx和快速型NOx[5]。煤粉锅炉的快速型NOx生成量较低(<5%);当炉膛温度在1 500~1 800℃,或炉内燃烧组织不均出现局部高温区时,热力型NOx生成量较大,一般热力型NOx占20%以下;燃料型NOx是氮氧化物生成的主要途径,主燃烧区过量空气系数是影响燃料型NOx生成的主要因素。
控制主燃烧区过量空气系数至还原性气氛后,烃类物质(CHi)能够与NO发生还原反应,降低NOx排放[6-7]。烃类物质通过脱挥发分过程释放,所以低挥发分煤释放的烃类物质较少,因此对低挥发分煤锅炉采用空气分级技术后,NOx排放质量浓度往往高于同类烟煤锅炉。实验室一维炉研究表明,要达到相同的NOx排放质量浓度,低挥发分煤需要更低的主燃区过量空气系数[8]。
低挥发分煤着火燃尽性能差,对燃用贫煤锅炉进行低氮燃烧器改造后,炉内主燃烧区着火条件恶化,往往引起严重的着火燃尽问题,如管壁超温、飞灰可燃物含量大幅升高、锅炉效率下降[9-10],部分机组在改造后甚至发生严重的灭火事故[11]。为保证炉内稳定燃烧,大量机组大幅降低空气分级程度,提高主燃区氧含量以强化着火,导致锅炉退出低氮燃烧模式,炉膛出口NOx质量浓度升高,进而通过增大喷氨量控制NOx排放,长期运行导致氨泄漏量过大,空预器堵塞等,威胁锅炉安全、经济运行[12]。
目前,国内针对燃用低挥发分煤电站锅炉进行低氮燃烧器改造的成功经验较少,据报道燃烧低挥发分煤四角切圆锅炉NOx平均排放质量浓度为600~750 mg/Nm3[13],高于同类燃烧烟煤锅炉的NOx排放水平。
本文针对低挥发分煤氮氧化物排放与着火稳燃性能的矛盾,耦合深度空气分级与燃烧器设计、着火强化技术对某330 MW燃用低挥发分煤四角切圆锅炉进行低氮燃烧改造。提升煤粉着火稳燃性能的同时,控制炉膛出口NOx排放在较低水平,结合SCR烟气脱除技术,保证锅炉安全稳定运行的同时实现燃煤机组超低排放,可为同类机组应用低氮燃烧技术提供借鉴。
DG1110/17.4-Ⅱ12锅炉为亚临界、中间一次再热、自然循环、燃煤汽包锅炉,单炉膛Π型布置,四角切圆燃烧,尾部双烟道,固态排渣,平衡通风,全钢架悬吊结构,炉膛横截面为正方形,宽度为12.8 m。煤粉气流从炉膛四角沿假想切圆切向射入炉膛,炉内切圆沿逆时针方向旋转,直径为790 mm。制粉系统采用正压直吹式,配3台双进双出钢球磨,磨煤机型号为MGS4062。锅炉设计煤种Vdaf含量为15%~16%,属于低挥发分贫煤。为兼顾燃煤经济性与炉内着火稳定性,运行过程中采用贫煤与烟煤等比例掺烧方式运行,煤质分析见表1。
表1 锅炉煤质分析Table 1 Properties of coal sample for boiler
炉内燃烧设备为百叶窗水平浓淡直流燃烧器,布置形式为四角切圆燃烧。每角燃烧器共布置16层喷口,其中有6 层一次风喷口(A、B、C、D、E、F,A层因布置少油点火装置不采用浓淡分离结构),8层二次风喷口(AA、AB、BC、CC、DD、DE、EF、FF),在主燃烧区上方布置2层燃尽风喷口(OFA1、OFA2)。锅炉燃烧系统布置及一次风喷口结构如图1所示。一次风喷口分上下2组布置,上组底层燃烧器D中心线与下组顶层燃烧器C中心线距离为2.3 m。
改造前,SCR反应器入口烟道NOx质量浓度为550~650 mg/Nm3,流经SCR脱硝反应器后排烟塔氮氧化物排放质量浓度为70~100 mg/Nm3。改造前SCR系统试验表明,增大喷氨量可以将脱硝出口NOx含量短期降至超低排放限值50 mg/Nm3以下;但是喷氨量大幅上升导致SCR出口氨逃逸明显增加,与烟气中的SO3反应生成硫酸氢铵(ABS)[14]。长期运行导致ABS沉积在换热元件表面,造成空预器堵塞,空气预热器差压增大到3 kPa以上,对机组安全运转威胁极大。单独采用SCR系统实现超低排放技术风险大,威胁机组安全、经济运行。
图1 燃烧系统结构示意Fig.1 Schematic of the combustion system
针对燃用低挥发分煤锅炉NOx排放与着火稳燃性能的矛盾,将深度空气分级与强回流燃烧器技术结合使用,实现炉内燃烧稳定性及深度低氮燃烧的协同优化。改造前后燃烧器布置如图1所示。采用深度空气分级技术能够在主燃烧区形成强还原性气氛,改造后设计燃尽风率由改造前的15%增至24%(BMCR工况),取消原有燃尽风OFA喷口,增加3层分离燃尽风SOFA喷口。底层燃尽风SOFA1喷口中心高度较改造前OFA1中心高1.6 m,炉内NOx还原区扩大,实现炉内深度空气分级。改造后主燃区二次风率降低,为避免二次风速降低造成炉内燃烧组织紊乱,因此对主燃烧区二次风喷口重新设计。改造前后炉内整体风量分布见表2。
表2 炉内整体风量分布设计参数Table 2 Parameters of the air distribution in furnace
主燃烧区燃烧器组整体布置形式与改造前一致,对喷口结构再设计。A层一次风布置小油枪煤粉点火装置,采用普通直流一次风喷口,上5层一次风采用新型百叶窗水平浓淡燃烧器及强回流燃烧器喷口,实现主燃烧区煤粉气流及时着火、稳定燃烧、低氮生成的性能。一次风采用百叶窗水平浓淡燃烧器,向火侧送入浓煤粉气流保证及时着火,背火侧送入淡煤粉气流,防止水冷壁高温腐蚀。百叶窗水平浓淡结构基础上,在燃烧器喷口位置布置齿型钝体,强化燃烧器出口回流区面积及强度,促进高温烟气回流加热煤粉气流,从而提高水平浓淡燃烧器燃烧低挥发分煤的着火性能。周界风布置在一次风的四周,温度远低于炉内高温烟气。改造前一次风喷口周界风射流与煤粉射流平行,周界风与一次风混合较早,在降低煤粉浓度的同时,增加了煤粉气流的着火热,不利于煤粉在喷口附近还原性气氛下及时着火;改造后周界风出口内壁与一次风呈25°角射出,延迟了低温周界风与主煤粉气流的混合,促进了喷口周边高温烟气对中心煤粉气流的卷吸回流加热,缩短了煤粉着火时间,提高了炉膛燃烧稳定性。
测量改造前后SCR入口的NOx质量浓度并统计反应器喷氨量,结果如图2、3所示。
图2 SCR入口NOx质量浓度变化Fig.2 NOxemission at SCR inlet
图3 SCR系统氨耗量变化Fig.3 Ammonia consumption for SCR system
由图2可知,SCR入口质量浓度在全负荷段由改造前550~600 mg/Nm3降至350~400 mg/Nm3,燃烧生成阶段NOx控制效果明显。改造前飞灰含碳量月统计均值为2.41%,改造后为2.65%,改造后飞灰含碳量小幅增加。SCR出口NOx质量浓度均值由改造前70 mg/Nm3降至35 mg/Nm3,改造后SCR反应器液氨耗量由150~200 kg/h降至100~150 kg/h,有利于机组经济性及长期稳定运行。
1)对燃用低挥发分煤四角切圆锅炉进行低氮燃烧改造后,SCR入口 NOx质量浓度由550~600 mg/Nm3降低至350~400 mg/Nm3;飞灰含碳量由2.41%小幅增至2.65%。耦合空气分级及强化着火的低氮燃烧器设计方案,基本实现低挥发分煤锅炉高效低NOx排放。
2)低氮燃烧器技术与SCR联用满足超低排放要求,排烟塔NOx排放质量浓度降低35 mg/Nm3,同时SCR反应器液氨耗量由150~200 kg/h降至100~150 kg/h,实现机组安全、经济运行。
3)低挥发分煤四角切圆锅炉在低氮燃烧设计中强化煤粉气流着火,能够兼顾锅炉污染物控制与燃烧稳定性,对同类型锅炉改造具有借鉴作用。
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