郭坤,翁炜,李超
(北京探矿工程研究所,北京 100083)
顶驱是可以从井架空间上部直接旋转钻杆、钻柱,并沿专用导轨向下送钻、提钻,完成钻柱旋转钻进、循环钻探液、接单根、上卸扣和提下钻开泵扫孔等多种操作的钻探作业装备。由于顶驱钻机的以上特点,在钻探过程中引起的卡钻、拉槽、缩径等遇阻事故,均可得到高效处理,可进行立根钻进,钻机钻进效率较高。此外,钻机还配备了钻压表、指重表、泵冲表,可以充分并及时反应孔内的状态,有效、科学地提高钻速和钻效,减少了出现孔内事故几率,使深孔施工更高效、更安全。
钻探遇阻是指与钻进输出扭矩相比,孔内反扭矩大于钻机输出扭矩,并且会出现钻机设定钻速大于钻机输出转速的现象。此时在孔内反扭矩作用下,顶驱电机会出现一定的拖动回馈电压,通过制动单元接收此回馈电压。
钻探过程中,顶驱装置在平稳钻进时,孔内反扭矩、顶驱输出扭矩之间处于一种平衡状态,当司钻指令顶驱减扭矩、减速输出时,此时孔内反扭矩值维持不变,将出现孔内反扭矩大于顶驱输出扭矩的现象,此时,将对电机产生拖动效应,从而就会出现回馈电压至共直流母线的状况,通过制动单元消耗。
钻探过程中,卡钻的时候,钻机实际输出转速为零,此时顶驱的设定转速大于实际输出转速。顶驱输出扭矩达到了限定扭矩的上限值,若是立即将设定顶驱转速调整为零,在孔内反扭矩的作用下,顶驱装置会出现高速反转现象,这是一种非常危险的现象,容易对设备及人员造成潜在伤害。
针对以上现象进行分析,在严重情况下,过高的反扭矩会导致孔内钻具脱开,造成孔内事故;高速反转的过程中,产生的回馈电压很高,极易发生瞬间高压的现象,容易将制动单元中反向二极管击穿,大电流导致的瞬间热能无法得到有效散发,会造成制动单元高温保护,导致逆变系统停止运行,造成电气故障。
电动顶驱在钻探作业中的反扭矩易导致顶驱装置本体被破坏,也易导致电气电控系统产生重大故障,造成孔内事故及钻探作业终止,增加钻探施工成本,从而引发较大的经济损失。为了避免这些情况,应对反扭矩进行有效处理。
电动顶驱钻探作业过程中,在正常钻进停钻的情况下,需要将顶驱转速慢慢降低,切忌快速或者直接将顶驱转速降为0。
电动顶驱钻探作业过程中,在出现卡钻情况时,应使用手轮将顶驱转速慢慢下调,同时应上提钻具以减小孔内的反扭矩值。需要注意的是,顶驱转速应满足输出扭矩以确保顶驱的正向、低速运转;之后再将钻进扭矩慢慢下调,并将其设定为按钮或手轮,使顶驱缓慢地进行减速或者是慢慢反转,直至扭矩逐渐下降为零;观察扭矩表,当发现其快要下降为零的时候,对顶驱转速进行调整,将手轮设定为零,最终使顶驱转动停止,转速下降为零,至此,反扭矩释放结束[1]。
综上所述,电动顶驱装置在实际使用过程中,在遇阻、卡钻、紧急减速等状况下,均会出现反扭矩现象,若反扭矩得不到有效控制,将会给电动顶驱装置本体造成严重的破坏,也可造成孔内事故。与此同时,其释放的反馈电流,也会给顶驱电控设备产生一定的危害[2]。基于以上原因,必须加强对电动顶驱钻探中反扭矩的关注与重视,并要掌握正确的、有效的反扭矩释放对策,以避免不必要的经济损失,降低钻探成本。
参考文献:
[1] 黄朝伟. 顶驱钻井反扭矩的分析及应对措施[J]. 化工管理, 2017(22):136-136.
[2] 曾会平. 从控制原理看顶驱释放反扭矩的操作[J]. 钻采工艺, 2012, 35(6):75-77.