岩心钻探深灌注水泥失败原因分析

2018-03-21 10:09庞和平
中国科技博览 2018年11期
关键词:实例分析原理

庞和平

[摘 要]固体矿产岩心钻探施工中广泛应用孔内灌注水泥浆法护壁、堵漏,但成功率低。失败原因施工设计中计算不准确和施工工艺出现差错。本文将进行分析,以供参考。

[关键词]岩心钻探深灌注水泥;原理;失败原因;实例分析

中图分类号:P634.8 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)11-0007-01

1.前言

在岩心钻探中,常常要用水下灌注水泥的方法来护壁、堵漏、封孔、处理井故,但因机台施工人员对水下灌注的原理及操作缺乏应有的认识,往往导致灌注失败,甚至发生灌水泥事故。

2.水下灌注的原理

水下灌注是在地下水位较高的钻孔中局部注浆的方法,它用水泵通过灌浆管,借助替水将水泥浆送到孔底(若在孔段中注浆,需在预灌段下部架桥),然后提出灌浆管,待凝。水下灌注必须考虑2个压力平衡,一个是灌浆管内外的压力平衡,另一个是钻孔内外的压力平衡。灌注过程中(提灌浆管之前)考虑第一个平衡,把孔内的水和地下水看成一个整体;而提灌浆管的过程中及提灌浆管后考虑第二个平衡,把灌浆管内的液体和钻孔中的液体看成一个整体。

3.灌注失败及事故的原因分析与解决办法

3.1 灌注失败的原因分析与解决办法

(1)灌孔前没用清水彻底冲洗钻孔或冲洗不彻底,钻孔内留有钻井制剂导致水泥离析或不凝固。解决办法:灌孔前用清水彻底冲洗钻孔,将钻井制剂彻底置换出井口,静置2小时测静止水位h0,准确计算灌浆量V,替浆水量QT,灌浆管排水量QP和灌浆时间。

(2)地下水位高的钻孔灌注水泥浆时,替浆水量计算错误或转换成水泵送水时间计算错误,导致送入孔内的替浆水量多了或少了。替浆水量是水下灌注的一个最重要的数据,替浆水量多或少都会导致灌注失败。管内替浆水的液面刚好与管外的水面(即静止水位)相平,这样灌浆管内外的液柱压力达到平衡。若替浆水多了,水泥浆要继续往上返,管外的水泥浆高于管内的水泥浆,当提出灌浆管后,高出的水泥浆就会与管内替浆水混合而被稀释。若替浆水多很多,水泥浆返到很高的位置,灌注部位则是水。提出灌浆管后,替浆水与水泥浆混合,水灰比增大,凝固时间变长。若是替浆水少了,一方面水泥浆到不了灌注部位,另一方面,提出灌浆管后管内的水泥浆会与管外的水混合,水灰比增大,凝固时间变长。所以,无论是替浆水太多或太少,都会带来2个同样的结果:一是水泥浆部分或全部不到灌注部位,若灌注部位水泥浆太少甚至没有,会导致灌注失败;二是水泥浆被稀释,凝固时间延长,甚至不凝固。解决办法:①灌浆前要画孔内结构示意图(参见图1),標上钻孔深度、静水位位置、预计水泥浆高度、灌浆管尺寸等,计算好替浆水量。②加大水泥浆量,提高安全系数。因计算的替浆水量与实际需要的替浆水量会有出入,故宁可损失部分水泥浆,以提高灌注的安全系数。

(3)送完替浆水后即提灌浆管。提出灌浆管必须在水泥浆及替浆水稳定后才能执行,否则,在水泥浆下行过程中提灌浆管会导致水泥浆提前出灌浆管,达不到灌注部位,并被管外水稀释。只有一种情况可不测管内液面,送完替浆水后即可提灌浆管,即孔内不漏水的情况,因为在这种情况下,送完替浆水后水泥浆就到达预定部位。解决办法:水泥浆及替浆水从孔口到达预定位置需要一定的时间,这个时间不好计算,简单的办法是测灌浆管内液面,液面稳定后即可提灌浆管或静待1~2min再提灌浆管。

(4)提出灌浆管后或提管过程中没有往孔内补充相应的水量。机台在进行水下灌注时,一般是用钻杆做灌浆管。在深孔中灌浆,因孔深,钻杆在水下部分的体积会很大。当灌完浆提出钻杆后,孔内水位会大幅下降,而地下水位在短时间内不会有变化,为达到钻孔内外压力平衡,地下水会大量涌入钻孔,从而改变水泥浆的位置及水灰比,导致灌浆失败。

解决办法:计算好孔内水下灌浆管的体积(不是容积)VP,即为提出灌浆管时应补充的水量。把灌浆管全部提出孔外。从井口沿井壁注入补充水(灌浆管的排水量VP)。

(5)地下水活动。若地下水流速太快,水泥浆在凝固之前就会被地下水稀释或带走,导致灌注失败。解决办法:用水灰比0.4的石油水泥加氯化钙进行灌注。

3.2 发生灌水泥事故的原因及解决办法

(1)灌注时间大于水泥的初凝时间,导致灌浆管被水泥浆凝住。解决办法:灌注前必须计算好灌注时间,灌浆管必须在水泥初凝前提出水泥面。若计算的灌注时间大于水泥的初凝时间,必须加缓凝剂,延长水泥的初凝时间,使其大于灌注时间(通过试验)。灌注前要充分做好准备工作,减少或避免不必要的操作时间;尽可能减少各工序的时间,如尽量用大泵量送水泥浆和替浆水;加快搅拌速度等。灌注时要有专人计灌注时间,无论什么情况,快到水泥的初凝时间就要提灌浆管出水泥面。

(2)扫水泥塞时,因水泥浆面上移及操作不当发生事故,很多灌水泥事故往往是在灌注失败的基础上,在扫水泥塞时发生的。由于替浆水量把握不准、没有补充灌浆管的排量等原因,导致水泥浆的位置大大提高,有的甚至提高几百米。水灰比因孔内水的混入而变大,凝固时间延长。而施工人员对此认识不足,凭想象认为水泥浆在预定位置,待凝时间已到,水泥浆也该凝固了,所以下钻时毫无戒心,当钻具插入水泥浆中拔不出来时才知道问题的严重性。因钻具、钻杆的质量大,钻具刚接触水泥浆时是没有反应的,当钻具下不去时已插入水泥浆很深了。在水泥浆的粘聚力及真空吸力的作用下,钻具已无法动弹。

解决办法:a.严格按水下灌注的操作步骤灌注水泥浆,确保灌注成功,保证水泥浆位置跟理想状态相差不远;b.扫水泥塞前先用测锤测水泥面位置;c.下钻到水泥面以上10m时开泵送水,以后边送水边扫,加钻杆前应空转送水一段时间,返清水后才停泵加钻杆,以免上返的水泥颗粒因停泵而快速沉淀发生埋钻事故。根据经验,为避免灌水泥事故的发生,在水泥浆未凝结之前不要扫水泥塞。若非扫不可,要判明水泥在孔内的位置,扫水泥时不能停泵,下扫不能太快,加钻杆前要空转送一段时间的水,确保孔内干净。

4.工程实例

2015年11月,某施工单位发生了一起严重的灌水泥事故,导致500m钻杆报废,钻孔被迫停钻。该孔设计孔深800m,已施工到700m,因650~700m段岩心破碎,钻孔漏失,机台对该孔段实施灌水泥护壁堵漏。用水泥10包,理论灌注长度90m,即610~700m。停待72h后下钻扫水泥塞,当钻具下到500m时下不去,提不动,转不动,当时判断为孔壁掉块卡钻或埋钻。后返出200m钻杆,再返不动。经询问,灌注前没有测静止水位,没有计算替水量,灌完浆后水泵送水约0.5h,提钻杆时及提完钻后没有补充水。这种情况十有八九可判断为灌水泥事故。因灌注前没有测静水位,没有计算替水量,没有补充钻杆排量,水泥浆很可能已上升到很高的位置,而施工人员还以为水泥浆在600m以深,故下钻时毫无顾忌,直到钻杆插入粘稠的水泥浆(虽已待凝72h,但由于水灰比的改变,水泥浆凝固的时间已大大延长)中不能动了还不知道,以为发生卡钻或埋钻事故。为验证究竟是卡埋钻事故还是灌水泥事故,施工单位在50mm钻杆下部焊硬质合金下去透孔,结果在200m左右取上水泥心,证明水泥浆已经上升到200m以上。在这次事故中,施工单位没有测静止水位,没有计算替水量,没有补充灌浆管排量,扫水泥塞前没有测水泥上返位置,可以说是步步出错,其结果是必然的。

5.结束语

综上所述,通过对失败原因分析,我们要采取有效的解决措施,进而保证灌注施工的顺利进行。

参考文献

[1] 乌效鸣,胡郁乐,贺冰新,等.钻井液与岩土工程浆液[M].武汉:中国地质大学出版社,2016.

[2] (91)中色地字第0831号,有色金属地质岩心钻探技术规程[Z].2015.

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