李华+陈泓宇
摘 要:大型抽水蓄能发电电动机的定子铁芯在现场组装完成后,为检查定子铁芯制造和现场安装的整体质量,必须对定子铁芯进行磁化试验。本文结合清远抽水蓄能电站#1机定子铁芯磁化试验,介绍了磁化试验目的、试验原理、试验方法、试验结果。并对影响试验的结果的因素进行了分析,供同类抽水蓄能电站定子铁芯磁化试验参考。
关键词:清远抽水蓄能电站;定子铁芯;磁化试验;温升;温差;单位铁损值
1 概述
清远抽水蓄能电站(以下简称清蓄能电站)地下厂房内共安装4台立式单级混流可逆式水泵水轮机-发电电动机机组,单机容量(发电工况)320MW,总装机容量1280MW。
发电电动机定子由机座、铁芯和线圈等部件组成,在安装间完成组装后通过厂房桥机吊入发电机机坑安装。铁芯采用35A250低损耗、高导磁率、非晶粒取向、无时效、机械性能优质的冷轧硅钢片。冲片双面涂有F级绝缘漆(厚约5~7μm)。铁芯上下端采用非磁性齿压板结构,上下两端各叠成3个8×4.9的台阶,定子铁芯沿轴向分布共78层5mm高的丄字型截面无磁性不锈钢通风沟,铁芯用双鸽尾筋与定子机座联接,并通过上下齿压板压紧紧固。
2 磁化试验
2.1 磁化试验目的
大容量抽水蓄能发电机组由于运输尺寸、重量等方面的因素限制,发电电动机定子机座通常采用分瓣制造运输,在安装现场进行组装焊接、冲片叠压、定子下线等工作。铁芯磁化试验是在定子铁芯叠片压紧完成后进行,其目的就是确认定子铁芯硅钢片设计制造、现场叠片、压紧情况和单位功率损耗等整体质量,检查铁片间是否有短路情况,绝缘是否良好。发电机定子铁芯在硅钢片的制造或现场叠装过程中,可能存在片间绝缘损坏,从而造成片间短路或多片间形成回路。为了防止机组运行中因片间短路引起局部过热,甚至威胁到机组的安全运行,在现场定子铁芯组装完成后,必须进行铁芯磁化试验。同时,根据定子铁芯的组装工艺,铁芯磁化试验还能通过振动和发热使铁芯下沉,达到仅由加压所不能达到的进一步压紧铁芯的目的。
2.2 试验原理及基本方法
在发电电动机定子铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入一定的工频电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,通常取激磁磁感应强度为1-1.2T,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,使铁芯发热,温度很快升高。同时,使那些铁芯中片间绝缘受损或劣化部分产生较大的局部涡流,温度急剧上升,从而找出过热点及过热面。试验中用酒精温度计测量定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线测温枪、红外线摄像仪查找定子铁芯局部过热点及过热面;在铁芯上缠绕测量绕组,测量其感应电压,计算出铁芯中不同时刻的磁感应强度,并根据发电机固有参数,结合测得的励磁电流、电压计算出铁芯的有功损耗。把测量、计算结果与设计要求相比较,来判断定子铁芯的制造、安装整体质量。
2.3 发电电动机参数
型号:SFD320/331-14/6570;额定容量:356MVA;功率因数:0.9滞后(发电机工况);额定电压:15.75kV;额定电流:13050A;额定转速:428.6r/min;定子铁芯槽数:336槽;定子鐵芯外径:D外=657cm;定子铁芯内径:D内=530cm;定子铁芯长度:L=332cm;定子铁芯槽深:h=17.9cm;铁芯通风沟层数:n=78;铁芯通风沟高度:b=5mm;定子冲片厚度:0.35mm;定子冲片标准损耗:≤1.0(W/kg)(1特斯拉时);铁芯比重ρ:7.6t/m3。
2.4 试验准备计算
(1)励磁线圈安匝数计算Aω
Aω=π(D外-ha)·H=3342(安匝)
式中:D外-铁芯外径(cm)=657cm;ha-轭部宽度(cm);H-单位长度安匝数,磁通在1特斯拉时,取值为1.74(安匝/厘米)。ha=(D外-D内)/2-h;D内-铁芯内径(cm);h-定子铁芯槽深(cm);ha=(D外-D内)/2-h=45.6 (cm)。
(2)计算励磁绕组匝数ω1
K-定子铁芯叠压系数,片间用绝缘漆和压紧计算,取0.98。
轭部的有效截面积S=K·(L-n·b)·ha≈13093.584(cm2);ω1-励磁绕组匝数;б-考虑漏磁及线路压降后的系数取1.1;U1-励磁电源电压,选10000(V);试验时铁芯扼部磁通密度B=1T,频率f=50(Hz);励磁绕组匝数ω1=U1/(e·б)=10000/(4.44fBS·б)≈32(匝)。
(3)计算励磁绕组电流I1和励磁绕组电缆截面积SL(全电流)
I1=Aω/ω1=3342.175/32≈122.8(A);流量系数β取3.0A/mm2;励磁电缆截面积SL=I1/β=122.8÷3.0≈41mm2;考虑到安全裕量及缠绕难度,励磁电缆采用10kV单芯70mm2无屏蔽交联电力电缆。
(4)需要的视在功率
S视=U1I/1000=1228(kVA);三相供电系统容量应为×1228≈2126.9(kVA)。
(5)磁通密度测量
当定子轭部磁通密度为B=1T时,单匝测量线圈之感应电势为E2=4.44BSfω2≈290.7V;采用单匝测量线圈,400V电压表测量。
(6)实际磁通密度:B=U2/(4.44Sfω2)(T);U2-测量线圈端电压(伏);ω2-测量线圈匝数(匝);S-有效铁芯轭部的截面积(m2)。
2.5 试验参数计算
试验结束后,将试验数据换算到1T时,温升、温差和单位铁损是否合格,进而判断定子铁芯的制造、安装整体质量。
(1)试验时磁通密度的实际值
B'=U2/4.44f'SW2(单位:T)
U2-测量线圈感应电压值(伏) W2-测量线圈匝数(匝) f'-实测频率
B'-试验时磁通密度(T)
(2)铁芯重量
G=πDavS×ρ×103=191138.6(kg)
Dav-铁芯平均直径(单位:米)
(3)1T时定子有效铁芯单位铁损
ΔP=(Pfe/G)×(1/B')2(W/kg)
Pfe-实测总损耗(单位W);按照国家标准,实测单位铁损应不大于1.3W/kg。
(4)铁芯最高温升
Δt1=(t3-t0)×(1/B')2 (℃)
t3-最高铁芯温度,t0-铁芯起始温度;按标准规定,Δt1不得大于25℃。
(5)铁芯最高温差
Δt2=(t1-t2)×(1/B')2 (℃)
t1-90分钟时最高铁芯温度,t2-90分钟时最低铁芯温度;按标准规定, Δt2不得大于15℃。
3 磁化试验过程
3.1 准备工作
定子磁化试验在定子防尘棚内进行,试验前,对定子各部位进行彻底的清扫,全面检查机座和铁芯,检查通风沟、上下端部位置、各环板间无残留金属物件和其它杂物,定子槽内不得有定位棒、通槽棒等工具遗留。将定子机座与基础支墩再次紧固,并用不小于185mm2铜心接地线使定子机座可靠接地。同时,铁芯测温RTD也必须短接接地。
检查10kV开关柜断路器操作回路,校验开关柜保护装置动作正确,保护装置整定值及延时时间应小于上级10kV馈线柜保护整定值,10kV电源电缆和励磁电缆在使用前需做耐压试验,检查励磁线圈电缆绝缘电阻不小于100MΩ、测量绕组电缆绝缘电阻不小于10MΩ。
为降低由于磁密不均所引起的误差,励磁线圈采用1个支路均匀缠绕分布,选用70mm2铜心交联电力电缆,励磁线圈紧贴在铁芯齿表面(不入槽),缠绕励磁线圈32匝。测量线圈一匝,用2.5mm2的多心铜线缠绕在铁芯适当位置紧贴在槽底,铁芯棱角处垫约12mm厚的胶皮或木方保护。测温点按上(第2层)、中(第38层、)、下(第78层)3层(共计72个测温点)及上下齿压板测温点均匀布置在定子铁芯上,(如图1所示),紧贴铁芯,用红外测温仪进行测温。辅之以红外线成像仪巡测铁芯四周各个部位温度,但不作记录。
对10kV电源电缆和励磁软电缆做交流耐压试验。
3.2试验接线图
试验仪器及试验接线见图2。
V1、V2-电压表;f-频率表;CT-电流互感器;W-低功率瓦特表;A-电流表;K-断路器;W1-励磁线圈;W2-测量线圈;PT-电压互感器
3.3 试验过程
(1)检查完成后,在确认主回路断开(安装间供电开关柜)的情况下,作分合闸操作试验,分合闸应正确可靠。
(2)试验总指挥发令,试验人员就位,记录各测温点原始温度。注意:首次通电后根据读数校核磁化时磁通密度要大于1T,如偏差过大要调整励磁线圈匝数。
(3)合上断路器1~2min后断开,全面检查铁芯各部位有否过热现象,如发现冒烟、局部过热、发红、冒火花(定子棚内关灯检查),应立即跳闸停止试验,查明原因;若各部分无异常,即正式开始试验(对个别温度较高处加设测温点)用红外线测温仪测量各标识点的温度并记录;并用红外线测温仪循环扫描定子铁芯,随时监测各部位温度,用红外线摄像仪定时录制热成相照片,找出高温区进行重点监测。
(4)每隔15min记录一次铁芯各部分温度及表计读数,如发现局部温度过高,应报告试验指挥人,并重点监视其温度。
(5)整个磁化试验历时90分钟。
3.4 安全注意事项
在安装间的试验区域设立警戒线,警戒线范围内的试验区域全封闭管理,控制进入#1机定子试验区域的人数。在#1机定子棚四周、试验区域上空通风洞口、安装间设置足够数量且符合使用要求的干粉灭火器。试验前,将厂房桥机移出试验区域。
4 试验记录及结果分析
4.1 试验记录(见表1)
4.2 结果分析
计算励磁电流为122.8A,试验最小励磁电流为130A,为计算值的1.05倍;最大励磁电流为131.69A,为计算值的1.07倍,在正常范围内;试验前空载电压为10000V,试验中最高励磁电压为10110V,最低励磁电压为9990V;试验中最大磁通密度为1.08T,最小磁通密度为1.07T,满足厂家铁损试验技术要求;铁芯初始平均温度22℃,铁芯90min时最低温度22℃,机座90min时最低温度22℃,铁芯90min时最高温度28.9℃,机座90min时最高温度28℃,噪声测量最大值为105dB,波动不大,振动正常。铁损试验3个主要指标:单位铁损实测值1.186W/kg小于标准值1.3W/kg;最大铁芯温升实测值6.9℃小于标准值25℃;最大铁芯温差实测值6.9℃小于标准值15℃。试验过程中和试验结束后检查定子各焊缝、机座、压紧螺杆、铁片均无异常。清蓄电站#1机组定子铁芯磁化试验顺利完成,定子铁芯磁化试验结果符合设计计算值,各部位测点温升及温差都正常,试验过程中无异常现象。
结束语
依据上述定子磁化试验方案,清蓄电站#1机定子铁芯磁化试验顺利完成,铁芯温升、温差及单位铁损均满足国家标准和合同要求。为下一步定子下线提供了强有力保证。同时,还需要继续研究试验电源电压的小波动对磁化试验的影响,为后续机组及类似电站定子铁芯磁化试验提供更多經验。
参考文献
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作者简介:李华(1982-),男,工程师,主要从事抽水蓄能电站机电项目基建工作。