XD-30DB型钻机在金矿勘查中的应用

2018-03-16 03:30:24马晓鹏王伟杰田国亮
钻探工程 2018年1期
关键词:顶驱孔深B型

马晓鹏, 王伟杰, 田国亮, 李 宽

(山东省第六地质矿产勘查院,山东 威海 264200)

0 引言

我国矿产资源种类丰富,为大力发展“攻坚找盲”的探矿战略思想,在招远市栾家河金矿区开展深部金矿勘查,该矿区钻孔设计孔深都在2000 m以深,XY-6B型钻机、XY-8型钻机及阿特拉斯CS4002型等钻机数量已不能满足生产需求,我院为满足实际生产需要引进了XD-30DB型顶驱变频钻机在该矿区进行生产施工。

1 XD-30DB型钻机基本情况

XD-30DB型钻机是一种AC-VFD-AC交流变频电驱动全数字控制的顶驱式岩心钻机。可施工Ø71 mm、4000 m以浅的取心矿产勘探孔。钻机整体情况见图1。

1.1 钻机主要特点

(1)该钻机系统采用了变频控制、集中操作和数字传输,信息自动化、能耗小、施工效率高。

(2)转速、扭矩、拉力、速度等控制性能好,输出环境良好,能够过载保护,回转及给进无级调速,精确控制钻压,根据地层条件选择钻进参数,可以满足深孔钻探要求。

(3)钻机工作过程所有动作由电控组件或数字化操作完成,操作者的劳动强度低,操作人员数量少,改善了劳动环境。

图1 XD-30DB型钻机外形

(4)钻机主要执行模块均采用电动机驱动,包括回转、提升、给进、打捞等。动力提供为工业网电或柴油发电机组。

(5)钻机运行参数与钻进工艺参数实现实时存储、传输、记录、查询和远程监控。

(6)与立轴传动钻机相比,传动效率高、能耗小、传动链简化,安装和拆卸简单,检修方便,维护保养便利。

(7)顶驱长行程为22 m,可满足18 m加减立根作业,提高了工作效率。塔架内装有防碰绳和导向绳,提高了钻塔的安全性和稳定性。

1.2 钻机主要技术参数

(1)钻进能力:Ø114 mm绳索钻杆施工孔深2000 m,Ø89 mm绳索钻杆施工孔深3000 m,Ø71 mm绳索钻杆施工孔深为4000 m。

(2)钻塔:钻塔有效高度为29 m,钻塔型式为A型,最大钩载为700 kN。

(3)顶驱:驱动形式为交流变频直驱,电机额定功率110 kW(55 kW×2),转速0~600 r/min,最大扭矩8000 N·m(0~156 r/min),额定扭矩5500~1600 N·m(0~600 r/min)。

(4)主绞车:最大输入功率110 kW,钢丝绳直径24 mm,最大快绳拉力80 kN,钩速0~1.0 m/s,刹车形式为盘式刹车和安全制动。

2 钻机使用情况

2.1 地理交通情况

钻机生产区位于山东省招远市阜山镇栾家河矿区,位于招远市北20 km,水旺庄西2 km。向北可到龙口、蓬莱,向东可到烟台、栖霞,向南可到莱西,交通非常便利。

2.2 地层介绍

因环保要求该孔中止施工,未能达到设计孔深。矿区东部1426.06 m以浅主要是二长花岗岩,块状构造,较完整,破碎带不发育。其可钻性为8~10级,局部研磨性特强。

2.3 钻孔结构

施工钻孔位于招远栾家河矿区,孔号108ZK3,设计孔深2600 m,该孔采用XD-30DB型顶驱钻机,该区地层比较简单,构造较为完整,采用绳索取心钻探方法,钻孔采用二开结构。钻孔结构见图2。

2.4 钻进过程

第一阶段,2017年5月6日开孔钻进,用Ø114 mm钻杆、Ø122 mm外径钻头绳索取心钻进,钻至86 m,下Ø108 mm技术套管。因开孔岩石比较完整,在此期间冲洗液为1 m3清水加0.2 kg 1800万分子量的阴离子型聚丙烯酰胺(简写APAM),循环方式为正循环。钻进参数:钻压10~15 kN,钻速300~360 r/min,泵量100~120 L/min,送钻速度4.5~5.5 cm/min。

图2 钻孔结构示意

第二阶段,2017年7月31日因矿区处于环境保护区提前终孔,终孔孔深为1426.06 m。该阶段采用绳索取心钻具组合为Ø89 mm绳索取心钻杆+Ø89 mm钻具+Ø91 mm外径扩孔器和钻头。冲洗液配比:1 m3清水+2 kg防卡护壁润滑剂+2 kg磺化褐煤树脂+3 kg羧甲基纤维素。测试冲洗液性能指标为:pH值8~10;粘度25~30 s;滤失量12~17 mL/30 min;密度1.01 g/cm3;固相含量1.0%;滤失量14~18 mL/30 min;含砂量≤0.6%;塑性粘度12 mPa·s;静切力2~4 Pa,动切力2~3 Pa。循环方式为正循环,若遇漏失地层时加入20~30 kg 803堵漏剂。钻进参数见表1。

表1 不同孔深钻进参数

该钻孔主要为二长花岗岩,钻进过程中钻压变化平稳。当遇到漏失地层时,扭矩参数明显升高,出现憋车情况,在该情况下,需要将钻机转速降低才能够保证正常钻进,在此过程要及时进行堵漏。在钻进过程中要及时调整送钻速度,保证各项参数平稳的施工。

2.5 参数变化关系

司钻房为顶驱钻机的智能操作控制中心,钻机的各个动作都是在司钻房里下达指令来实现的。司钻房里由两个电控柜和一个控制电脑显示屏等部分组成,通过调节显示屏参数(见图3)来完成钻探工作。显示屏的参数变化是钻孔工作的体现,通过实际在施工过程总结与验证,得出以下关系:

(1)泵压数值上升,岩心管堵或钻头消耗尽,进行取心或提钻换钻头。

(2)钻压数值上升,扭矩数值不变或上升,岩石变硬,减慢进尺。

(3)钻压数值上升,扭矩数值下降,岩心管堵需取心。

(4)钻压数值上升,扭矩数值下降,泵压数值上升,需磨岩心,否则岩心管打捞不动。

(5)钻压数值下降,扭矩数值下降,岩石变软,可适当加快进尺。

(6)泵压数值不稳,钻压扭矩数值正常,岩心管不进,推磨岩心。

图3 钻进过程各参数显示

3 钻机的优势

(1)传统的立轴钻机钻进过程中是依靠钻头的磨削来进行的,通常钻机通过钻杆来向钻头传递推进动力,因此钻机对钻杆质量有较高的要求。

顶驱钻进主要是靠钻杆的自身质量来提供推进动力,游车大钩提供提吊力使施工的全过程保持孔底受力均匀,钻杆力的传送比立轴钻机要小得多,只要钻杆螺纹固定部分不出现磨损,就能保证施工顺利进行。对钻杆的磨损较小,延长钻杆使用周期,减少换钻杆与接箍等工作,提高钻进效率。

(2)传统钻机钻进行程一般在50~100 cm,XY-4型钻机行程50 cm(见图4),XY-8型钻机行程为100 cm,加钻杆长度为3 m,钻探过程中岩心管3 m,要倒杆3~6次,频繁取心作业。

顶驱钻机钻进行程达到22 m(见图5),在地层完整的情况下可以采用较长的钻具和岩心管,减少辅助时间。除了取心和加钻杆,在钻进过程中连续钻进,不用倒杆,使岩心不间断的进入岩心管,避免人为拔断岩心,减少取心次数。

图4 XY-4型钻机行程图5顶驱钻机行程

(3)传统钻塔的游动滑轮的净空间1 m,并且塔上没有监控设备,操作灵敏度低,容易与天车相碰。钻机与钻杆连接处需要人工卸扣。

顶驱钻机钻塔采用加高和大跨距设计,实现游车大钩与天车的4 m净空间,并装有监控摄像头,实现画面监控(见图6),塔顶装有防碰绳,避免游车与天车碰撞。背钳采用了卡盘式,靠油压夹紧和松开,运转平稳。

(4)传统钻机钻进的方式是机械式加压,对于司钻者经验要求较高,必须对电流变化、机械声音的变化做出快速准确的判断。

顶驱钻机通过VFD房(见图7)实现精确自动恒压钻进和恒速钻进,变频调节,更加灵敏。参数设置预警,当达到预警数值,钻机运行自动停止,大大减少事故发生,保障设备和人员的安全。司钻根据地层与孔深情况,对参数进行调节,适合深孔及复杂地层的施工。

(5)以往钻机操作环境差,处于露天状态,冬寒夏暑,钻进时精神高度集中,机械噪声很大,深孔时提下钻过程劳动强度高。

图6 监控画面

图7 VFD房

顶驱钻机操作在司钻房进行(见图8),司钻房采用了防倾翻和防落物设计,操作方式为手柄以及按键,并安装有空调,操作舒适安全,视野开阔,人性化设计,减轻劳动强度。该钻机安装有辅助刹车和电磁刹车,在深孔提下钻安全性高。降低施工风险,保障工程顺利进行,效益提升。

图8 司钻房

(6)传统钻机孔内发生事故,往往是根据经验判断分析,然后制定处理方案,缺乏真实可靠的依据,往往会参杂操作人员个人推断,导致制定处理方案不合理。在很多时候会走冤枉路,甚至事故越处理越复杂。

顶驱钻机具有对运行参数与钻进工艺参数实现实时存储、记录和查询。当事故发生时调取历史工作曲线进行分析(见图9),对事故的分析更具有依据性、客观性、准确性。

图9 钻进历史曲线

4 应用效果

在钻进过程中总进尺1426.06 m,总台时为2016 h,平均钻进时效0.71 m,台月效率509.30 m,纯钻进时间44.72%,由于第一次使用操作学习和保养时间占31.21%,其他时间24.07%。该矿区同期开动XY-8型钻机、阿特拉斯CS4002型钻机各一台,在此对其月孔深进行比较(见表2)。因阿特拉斯CS4002型钻机为柴油发电机组提供动力,该顶驱钻机与XY-8型钻机由工业网电提供动力,对后两台钻机进行了能耗比较,图10为能耗柱状图。

XD-30DB型钻机进尺效率与XY-8型钻机、阿特拉斯CS4002型钻机相比,浅孔阶段没有优势,随着钻孔的加深,其钻进效率优于XY-8型钻机、阿特拉斯CS4002型钻机。能耗方面在同等施工条件下,该钻机的变频驱动的能耗低于XY-8型钻机,降低了施工成本。

表2 不同型号钻机孔深比较

图10 能耗比较

5 结论和建议

(1)在此次施工过程中事故为零。

(2)XD-30DB型钻机具有长距离行程,遇破碎地层下钻受阻的情况下,可以长距离正划眼、倒划眼,操作灵活,处理事故平稳。

(3)泵量参数是根据冲洗液泵变频电机的转速来转化的,但在实际工作过程中,冲洗液泵的泵量与活塞、吸水龙头上水情况有很大关系,显示数值有误差。在施工过程水量过低会加速钻探的消耗;水泥封孔时,计算送水量偏差,达不到预期封孔效果。

(4)称重传感器在高温条件下产生气体,称重数据误差较大,影响对孔底受力的判断。

(5)钻孔出现掉块卡钻,钻进过程顶驱摆动明显,缺少稳定装置。

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