雍富国
(中国石油西部钻探青海钻井公司,甘肃 敦煌 736202)
在钻井工程中,注水泥结束后,环形空间发生油、气、水窜是国内外还没有很好解决的影响固井质量的难题,其中最关键和危险的问题就是气窜[1],其引起的问题包括:有损害的层间窜流,生产套管井口环形空间压力的升高以及井喷所导致钻井设备损失。在涩北气田的开发过程中,针对固井中出现的问题,研发了完井用抗窜防漏增韧水泥浆体系[2],针对表层固井后易发生气窜,采用抗盐、防窜、防漏水泥浆体系,在完井固井中采用了纤维弹性颗粒复合堵漏技术,应用了防窜膨胀水泥浆体系[3-4],对于因水窜造成产气量下降进行了研究[5],使用快干水泥,低温早强,低密高强水泥浆体系,提高表层套管固井质量,采用MTA方法防气窜固井技术,提高第二界面固井质量,提高防窜能力[6]。以上技术措施主要是从水泥浆配方和改善泥饼质量方面入手来提高固井质量,但这些措施都不能解决泥饼的固化问题,以及地层岩石的抗压强度低,第二胶结面的固井质量难于彻底提高。
套管外封隔器固井技术是一种特殊固井技术,通常用于漏失井、返水层、高压井、多套压力并存井等复杂井完井固井中[7-10],地下储气库对井筒完整性要求高的井,技术套管、油层套管均采用套管外封隔器固井,确保全井筒的环空密封效果[11]和用于气井封固防窜方面的应用[12]。涩北气田对管外封隔器的使用仅限于水平井完井管柱,主要采用液力膨胀式和遇水膨胀封隔器[13-14],本文将讨论在直井中使用管外封隔器,从根本上解决固井后环空气窜、水窜和层间窜槽问题,提高固井质量,延长气井使用寿命和生产安全。
第四系地层成岩性差,胶结疏松,在钻井过程中极易发生井漏,特别是在下钻、下套管和固井过程中。固井过程中井漏,水泥浆返不到地面或上一层套管内,导致气层压不稳,造成环空气体窜槽。在开发中后期,由于产层压力下降,固井过程中井漏更为普遍,从而严重影响着固井质量。
根据地质岩性分析,地层中泥岩和砂质泥岩以伊利石含量为主,伊利石遇水分散强烈,使钻井液粘度上升,失水增大,钻井液的流变性变差,加之储层砂岩易分散,岩屑粘附力强,形成的泥饼质地松散且厚,岩屑与井壁粘附,造成缩径。泥饼质量差,影响了固井二界面胶结质量,而且下套管过程中易井漏和下套管后建立循环困难,影响固井质量。
根据水泥环与地层岩石第二界面胶结强度评价标准,地层岩石抗压强度越高,对于提高水泥环的胶结强度就越有利,岩石抗压强度越低,水泥环第二界面与地层的胶结强度就越低[15]。涩北气田不成岩地层岩石抗压强度特低,以台南某水平井垂深1576.54 m处岩石为例,岩石密度2.65 g/cm3,内摩擦角30.83°,泊松比为36.00,岩石抗压强度为1.26 MPa,内聚力1.30 MPa[16],岩石抗压强度远小于“不稳定区”强度要求20 MPa,使得水泥环第二界面胶结强度极差,这就是发生气窜、水窜和层间窜槽的根本原因,也是提高第二界面胶结强度的瓶颈所在。
研究表明水泥与泥岩、砂岩地层的胶结强度随孔隙度和渗透率的增加而下降,地层流体在水泥浆凝固过程中影响优质水泥环的形成,影响封固质量[17]。涩北气田储层多,非均质性强,从总体上分析,具有高孔隙度、中—低渗透率的特点;主力气层分布浅且长,涩北一号气层分布在429.10~1592.50 m(涩试2井),涩北二号气层埋深405.00~1373.00 m,台南气田气层分布在834.20~1737.60 m(台试5井)范围内;地层水水型主要为CaCl2型。涩北一号地层水密度1.06~1.13 g/cm3,最大295165 mg/L,最小78136 mg/L,pH值6.3~7.0;涩北二号地层水密度1.07~1.09 g/cm3,总矿化度100000~130000 mg/L,pH值7.00~8.00;台南气田地层水密度1.12~1.17 g/cm3,总矿化度为150906~264343 ppm,pH值5.00~6.00。
涩北一号、二号气田井身结构设计表层套管下深为400.00 m,固井后管外窜气现象很普遍,钻井实践证实200.00~400.00 m浅层气发育,为了预防固井后管外窜气,调整表层套管下深为200.00 m/150.00 m,不钻穿浅层气层,基本上解决了管外窜气现象。台南气田开发初期井身结构为表层套管300.00 m,技术套管1000.00 m,为了优化井身结构,在构造边缘部署台试8、台试9进行两层结构井试验,表层套管下深改为600.00 m/500.00 m,试验成功。随后将部分井井身结构设计为两层,表层套管下深为800.00 m,固井后发生浅层气管外窜,台6-8井发生地表窜气、窜水,台H6-1和台6-7井因管外窜气现象严重终止钻探[3]。优化井身结构,对于Ⅰ和Ⅱ层系井设计为两层井身结构,表层下深150.00/350.00 m,其余层系为三层井身结构,表层下深150.00 m,技术套管下深800.00 m,表层套管下深太浅,一旦发生溢流关井,在压井过程中易发生憋窜地层或井漏形成次生事故[18],如涩R44-3井和涩R25-2井表层下深150.00 m,溢流关井后,发生憋窜地层。台注5井井深500.00 m,注水一段时间后,发生管外水窜,不得不进行封堵措施作业。
下套管前,通井,充分循环钻井液,保证井眼畅通;套管串安放扶正器,保证居中度;根据钻井液和水泥浆的相容性选择合适的冲洗液和隔离液;这些措施在现场都能满足,但注水泥时活动套管,因为是先焊井口后固井,无法实施。高速和紊流顶替因地层易漏无法实施,只能采取较低返速的方法。曾经在某口井表层固井中紊流顶替,固井过程正常,但固井质量不合格,环空灌水泥量接近环空总容积的50%。分析台6~7井固井资料,发现确实实现了紊流顶替,固井过程也正常,结果管外窜气严重。
可压缩水泥浆体系,触变水泥浆体系,延缓胶凝水泥浆体系,非渗透水泥浆,低失水水泥浆,膨胀水泥浆,胶乳水泥浆,矿渣MTC技术,所有这些水泥浆体系,仍不能解决泥饼和未替净的钻井液的固化问题。纤维材料,弹性颗粒材料,MTA方法,MEG钻井液体系改善泥饼质量,只有UF/MTC一体化技术,可有效改善地层与水泥浆环的胶结性能。
对于防气窜技术有的采用双级固井技术,使用大排量提高循环摩阻,环空憋压,加重隔离液方法[19]。对于含气井段长,层间水活跃,存在气水同层,上部地层承压能力低,固井中易漏失,发生气窜,采用双级注水泥工艺技术,防止上部地层漏失,对于漏失井,采取正注反挤固井工艺技术[20]。对于浅层气防气窜、防漏固井技术,采用低密度水泥浆固井技术,或双凝水泥浆设计,优化配方,增加水泥石强度,严格控制水泥浆的稠化时间和过渡时间并及时进行环空憋压,确保压稳浅气层[21]。综合防气窜工艺措施,井口加回压、振动固井、脉冲固井、多级固井在涩北气田均不适用,只有套管外封隔器,强制将地层中各层分开,更能有效地避免水泥浆凝固过程结束后的窜流问题。
套管外封隔器是一种与套管连接的用来封隔套管与井壁间的环形空间的井下固井工具,可有效封隔油气层,进行有选择性的开采或封堵某一层段,保证套管外环空的密封性。按照膨胀性质的不同,可分为水力膨胀式和水泥膨胀式管外封隔器,根据管外封隔器的基本结构和基本原理,对比了水力膨胀式和水泥膨胀式管外封隔器的优缺点[22-23]和遇水遇油膨胀封隔器的应用于固井过程中有助于解决顶替效率低导致的钻井液窜槽和第一界面微间隙问题,有效封堵环形空间和由于钻井液窜槽和微间隙带来的地层流体上窜问题[24]。针对井底温度过高,井眼曲率过高,井眼不规则,轴向载荷大等恶劣环境是造成管外封隔器在使用过程中失效的主要原因[25],分析涩北气田温度和压力等因素,选择封隔器类型。台南气田属于常温系统,地温梯度为3.30 ℃/100.00 m,略低于涩北一号气田地温梯度为4.09 ℃/100.00 m,涩北二号气田地温梯度为3.30 ℃/100.00 m,涩北气田地温梯度均属于常温系统。地层压力系数为1.19,据地层压力系数的划分标准,该气田基本属于正常压力系统。综合温度、压力和轴向载荷等因素分析,水力膨胀式封隔器完全能满足封隔环空要求(以HXK水力扩张式封隔器为例,胶筒膨胀系数大1.20~2.00倍;承压差高7.00~28.00 MPa;耐温性能120~150 ℃;密封长度范围大0.950~1.10 m;可采用水、钻井液、水泥浆等作为膨胀介质,以满足不同井况的完井设计)。
涩北气田水平井完井方式经历了全井注水泥射孔完井,尾管封隔悬挂器完井以及封隔器辅助筛管顶部注水泥完井方法,对使用封隔器的井进行不完全统计,如表1。
表1 涩北气田使用管外封隔器完井不完全统计
2.6.1 应用于封固防窜,优化井身结构
管外封隔器用来封隔套管与井壁间的环形空间,保证管外环空的密封性。涩北一号、二号气田井身结构设计表层套管下深为400.00 m,固井后管外窜气现象很普遍,钻井实践证实200.00~400.00 m浅层气发育,调整表层套管下深为200.00 m/150.00 m,不钻穿浅层气层,但增加因套管下深浅导致的井控风险。为此,将涩北一号、二号气田表层套管下深调整为400.00 m,将管外封隔器放置在浅层气顶部较厚的泥岩地层。台南气田二层系及以浅层系井,表层套管下深500.00 m,将管外封隔器放置在浅层气顶部较厚的泥岩地层。三层系及以深层系井,优化为两层结构井,表层套管下深800.00 m,将管外封隔器放置在浅层气顶部较厚的泥岩地层,达到防止浅层气管外窜的目的;生产井在生产层位上下部泥岩层各加放一管外封隔器,防止水窜和层间窜槽。注水井在注水层位上加一管外封隔器,或者在注水层位上下各加一管外封隔器保证注水不会窜槽。
2.6.2 提高易漏失井的固井质量
针对易漏失井的固井问题,在管串中加入管外封隔器,碰压结束后加压胀封,利用封隔器胶筒侧向耐压,减少易漏层承受的液柱压力,防止井漏,杜绝因井漏导致的固井质量差的问题。
(1)成岩性差,岩性疏松,岩石抗压强度低,是导致涩北气田固井第二界面质量难以提高,防气窜难度大的真正原因。
(2)固井顶替效率难于提高,目前国内防气窜工艺技术不能完全防止气窜发生。
(3)综合分析涩北气田温度、压力系统、井眼状况以及轴向载荷,能够满足管外封隔器的应用条件。
(4)选择水力膨胀式管外封隔器,配合防气窜工艺,能够满足封隔环空的目的。
(5)应用管外封隔器在不改变表层套管下深的情况下防止固井后发生管外窜。
(6)生产井中应用管外封隔器能防止水窜和层间窜槽,注水井中应用管外封隔器能保证注水不会窜槽。
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