○ 文/窦 豆
通过优化原油采购节奏和库存结构、高附加值产品生产、成品油对外贸易,金陵石化实现了效益最大化。
●优化让金陵石化这艘大船运行得更顺畅。摄影 /徐 捷
2017年以来,金陵石化围绕安全与效益的大目标,以价值管理为指引,克服装置集中检修、夏季高温时间长、政府多次实施管控等困难,突出三个环节的优化,即优化原油采购节奏和库存结构,优化高附加值产品生产,优化成品油对外贸易,实现了企业效益最大化,不仅全年原油加工量创历史新高,而且经济效益指标也刷新了历史纪录。
2017年2月19日,金陵石化行政楼一间会议室里,原油采购小组正对着投影上的趋势图,研究原油价格走向。国际油价的跌宕起伏,让这样的“头脑风暴”成为常态。也让金陵石化尝到了优化原油采购的甜头。2017年国际油价呈V型走势,最低跌至约47美元/桶。金陵石化跟踪国际油价走势,遵行加工量与计价量基本匹配策略,谨慎操作原油采购,规避风险。根据油价变化调整计价量,加以库存运作,整个一年,金陵石化通过优化库存控制,不仅规避了风险,而且大幅降低了原油采购成本。
随着精细管理水平和环保标准的提升,生产给原油采购提出了更高要求,尤其是原油整体和分装置的硫含量的控制。为了不突破一次加工分装置硫含量的设防值,满足减少焦化装置整体负荷的要求,金陵石化采购开始向低硫化、轻质化转变。2017年下半年,金陵石化又分别针对2号渣油加氢和3号连续重整装置开工,及时采取相应措施,采购了满足新装置“胃口”的原油。2017年进口原油API达30.5,硫含量2.13%,酸值0.3mgKOH/g。与上年相比,API略升0.07个点,硫含量持平,酸值则大幅下降0.2个单位。
“原油采购不仅研判价格高低,而且要考虑对不对相关装置的‘饮食’需要。”生产计划处处长陈忠基说,“2017年全年,金陵石化原油采购较均衡计价节约成本966万美元,折合人民币6376万元。”
2017年12月20日7:10,金陵石化生产指挥中心。调度员张丰云点击鼠标,大屏显出了各个装置日效益的数据。其中,1号催化裂化日效益163.22万元。信息系统算出的某个装置的日效益,是该装置实施日优化的结果,也是生产操作人员每天努力的方向,所以日效益系统成为金陵石化生产组织的“圣经”。
2017年,金陵石化在装置生产安稳长满优的条件下,推进生产计划和组织的优化,启用了智能化调度及计划优化平台,集成了生产计划优化、智能调度报表、生产运行管理和监控报警、调度工艺管理等系统,实现了计划排产、执行跟踪、监控报警的智能优化,为生产组织优化增添了翅膀,每年仅智能化调度就可以增效2000万元。金陵石化充分利用这一系统,在线监控各装置的关键工艺参数及质量指标。数据一旦超标,系统及时以短信形式通知相关装置主管实时调整,实现了生产控制和油品调合过程的优化,产品质量管控水平更上一层楼。
生产稳定为优化生产和调整产品结构打好了基础。金陵石化围绕增产高附加值产品,利用日优化信息系统加强数据测算,在企业主页发布装置生产优化方案,并且以调度令通知到单位,再进行日效益的考核。奖勤罚懒,达到了最佳管理效果,国Ⅴ汽油、车用柴油、航煤、芳烃、丙烯等高附加值产品成为产品队伍的主力,产品结构优化带来了效益提升。2017年全年汽油总量达415.36万吨,同比增加16.55万吨,95号以上高标号汽油同比增加19.13万吨;航煤生产受多重因素影响,仍然完成了240.55万吨;柴油生产总量441.12万吨,同比增加11.47万吨,其中车用柴油同比增长17.3万吨;丙烯产量达32.97万吨,与去年持平;对二甲苯年产62.55万吨,同比增加25.77万吨。
2017年,金陵石化2号和3号催化、1号渣油加氢、1号烷基苯、2号加氢裂化、蜡油加氢、催化汽油吸附脱硫等主要生产装置检修,硫黄提标改造,异丁烷、2号渣油加氢、3号连续重整等新装置开工投产,生产组织和物料平衡的难度很大。针对不同装置检修及新装置开工,金陵石化提前做好了不同的加工方案,并组织专家进行研讨,设计了最优化的流程。2号加氢及3号硫黄检修期间,安排部分装置降量,同时加大低硫原油加工,减少焦化加工负荷,降低酸性气平衡压力,增加沥青配置;烷基苯装置停工期间,将2号柴油加氢改为航煤精制方案;1号渣油加氢及催化停工期间,提前安排汽油库存,确保当期市场保供需求。
新建异丁烷装置、2号渣油加氢及3号连续重整开工,也能提升高附加值产品产能。金陵石化及时采购系统内外原料,增加适宜渣油加氢加工且性价比高的原油品种,确保2号渣油加氢装置顺利开工;采购武汉、扬子、青岛等企业2多万吨饱和液化气,缓解了异丁烷装置原料不足矛盾;提前外购重整石脑油,采购轻质原油,填补了3号连续重整开工的原料缺口;优化汽油调和配方,缓解了新建合资装置PO/MTBE投产后的后路问题。
生产计划处副处长刘轶说:“围绕生产效益目标,我们将装置优化与系统优化有机结合,完善日效益和日优化系统,进一步细化生产方案的效益测算,组织优化生产,赢得了良好的经济效益。”
2017年12月21日,长江北岸的清江码头,克罗地亚“文杰”号油轮徐徐离开码头,满载35000吨航煤一路向东驶向韩国。这是金陵石化航煤又一次出口海外,2017年航煤出口量超100万吨,从海外市场赢得了效益。
在国内市场过剩的形势下,金陵石化加大出口力度,成品油出口202.18万吨。其中,航煤108.52万吨、柴油93.66万吨。出口规模的放大,摆脱了国内成品油需求不旺形成的生产困境,开拓出新的创效之路。
来料加工是走进国际市场的常用通道。金陵石化2017年开办来料加工手册30本,加工原油数量达423.80万吨,来料加工出口成品油156.6万吨。其中航煤101.8万吨,包含保税航煤64.30万吨、出口至境外航煤37.5万吨,出口柴油54.80万吨,其他副产品10.33万吨。
一般贸易也是挤入海外市场的形式,金陵石化2017年以一般贸易出口柴油,下半年打通出口航煤一般贸易流程,并且努力争取一般贸易出口配额,全年一般贸易出口45.58万吨成品油。其中,煤油6.72万吨、柴油38.86万吨。
金陵石化烷基苯产能亚洲第一,在2017年国内烷基苯价格优势不佳的形势下,拓展烷基苯出口业务,积极报价并加强洽谈,全年烷基苯出口总量29640吨。7月,金陵石化还抓住国际市场机会,实施了MTBE及甲苯进口业务。相比国内采购,两批MTBE和一批甲苯进口业务,节省采购费用348.70万元,同时开通MX-PX来料加工业务,增效700万元。金陵石化根据国际市场需求,细化收油储存温度、循环调和时间、产品出厂流量等环节管理,严把沥青调和质量关,进一步增产沥青出口创效,出口量达10.4万吨,在中国石化炼化企业中名列前茅。
销售中心主任陈忆峰说:“拓展海外贸易出厂渠道,打破了国内成品油过剩形成的限制,不仅让规模化炼化生产没有后顾之忧,而且赢得了更好的经济效益。”