压缩空气管路防积水优化设计

2018-02-16 20:19李永涛
机电信息 2018年15期
关键词:干燥机气源压缩空气

李永涛

(茂名臻能热电有限公司,广东茂名525000)

0 引言

茂名臻能热电有限公司#5机组自2003年投产到现在,每年正常维护,但每到3月—8月就经常会因为压缩空气积水的原因,损坏精密的气动定位器、电磁阀、汽缸等。压缩空气管路积水带来了比较大的经济损失,并且因此引出了大量的工作,不利于现场设备的控制,影响了机组的安全运行。

1 压缩空气管路积水分析

1.1 茂名市的气候条件

由于地理位置原因,地处亚热带并临海的茂名市,雨水较多,雨季较长,空气相对湿度大,茂名南部绝对湿度历年平均值为2 400 Pa,年际相差不大。月均变化大,7月最大,为3 250 Pa,1月份最小,为1 410 Pa。相对湿度年平均值82%,年间变化不大。月平均值最大的是4月,为87%;最小的是12月,为73%。空气中携带的水分较多,造成压缩空气经常在低点积水,每次设备使用压缩空气,通过进气排气的动作,水会渗入设备电子元件,进而损坏用气设备的电路。

1.2 系统中存在能积水的管道低点

机组用气管路根据用气设备的高度分为多个平台,每个平台设计有简易的滤水装置,管道设计由于现场存在设备的原因,在同一平台的管路不可能在同一水平面,基于水往低处流的原理会在管路的低点积水,没有设备用气的时候,水在低处积聚,当处在管路低点的设备用气时,由于设备进气排气,管路形成压差,水会受到压差推动,随着压缩空气进入设备。

1.3 压缩机及空气干燥机效率降低

#5机组配有三台同样型号的美国寿力公司固定式螺杆压缩机,型号为LS25S-300L,公称容积流量1 475 CFM(折合41.8 m3/min),内置旋转式滤油过滤器,每台压缩机匹配深圳寿力亚洲实业有限公司的SPR系列无热再生式压缩空气干燥机,干燥机工作循环10 min(干燥5 min,再生4′20″,升压30 s,降压10 s)。干燥机自#5机组2002年投产以来,工作时间超过了10年,至2017年已经有15个年头,尽管每次大小修都有维护,干燥机零部件也有不同程度的磨损,各零件吻合度已经不能和新的相比,效果差也是可以理解的。干燥机的干燥剂已经使用很长时间,再生的效率也下降得比较严重,干燥之后的效果相对投产时已经明显下降。

1.4 压缩空气管路设计分析及分系统排水装置

压缩空气经干燥机干燥后,经过一个30 m3的储气罐,然后再进入仪用压缩空气母管,压缩空气管路根据用气功能的片区设置7大分支管路:磨煤机出口快关门气源管路、磨煤机进口关断门气源管路、锅炉二次风及点火系统气源管路(2012年增加了微油点火系统)、火焰工业电视冷却风气源管路、真空泵入口蝶阀气源管路、脱硫气源管路(2007年增加脱硫系统并投入使用)、脱硝气源管路(2014年增加并投入使用)。每个分支管路配有冗余的空气过滤器,设置有手动排水功能。分析并不难发现,这些分支管路都是独立的,并且功能特点分明,虽然这样方便检修和管理,但也有不合理的地方,例如锅炉二次风及点火系统垂直跨度超过20 m,设备动作频繁,用气量很大,很容易造成低点积水,在锅炉C角最底端的微油点火枪、吹扫阀及雾化阀经常积水,电磁阀出现故障概率高于其他位置。每个气源管路在进口处设置了冗余的直径为200 mm的具有手动排水功能的滤水装置(查图纸得知,应该是电磁阀定期排水,实际施工和图纸有区别),因为部分的滤水塑料杯已经破裂,所以基本上是单路滤水器工作。

1.5 部分终端设备空气滤水器效果差

每台用气设备根据用气量的不同,都有直径在25~80 mm的空气滤水装置,现场检查,部分滤水器积水严重,滤水杯处于满水状态,需要手动排水,现场用气设备众多,每天或者定期排水工作量巨大,不是很明智的做法,也不利于现场设备的控制,还会影响控制精度。空气滤水器在现场和汽缸及用气量的配型也不是很理想,部分滤水器的选型明显小于应有的值,也是造成用气设备进水的原因之一。

2 系统优化设计

2.1 对压缩机及干燥机增效

要在源头减少空气水分,压缩机和干燥机是最重要的,所以制定方案,利用#5机组大修检查了干燥机中干燥剂的性能衰减情况,根据厂家建议更换了全新的干燥剂;同时,也对旋转式滤油过滤器的滤头进行了清洗,更换了新的滤芯;另外,联系厂家对压缩机的控制程序进行相应的优化,试运行了一段时间,压缩空气的母管出口含水和含油量明显减少,效果全面提升,基本达到了投产时的效率。

2.2 空气管路分段增加自动排水装置

在不影响储气罐和母管压力的前提下,在压缩空气储气罐底部设置了一个长期排气的小阀门,目的是减少储气罐底部积水,减少进入母管的水,成为系统管路中第一道屏障。

每个用气支管的进气处设计有冗余的双路手动排水滤水阀,但是手动有明显的缺陷,需要比较频繁地巡检,根据部门的大修优化设想,将7个仪用气的系统分别更换为利用微型PLC控制的电磁阀定期排水电路,并实施改造,每小时排一次积水,并设定雨季及湿度大的月份为30 min排水一次。这大幅减少了进入磨煤机出口快关门气源管路等7个仪用压缩空气支管的水分,也成为控制积水的第二道屏障。

2.3 找出系统低点,增加手动排水,定期检查

对7个用气的分系统进行现场管路分析,统计曾经因为空气积水原因造成故障超过两次的设备,定义为管路的积水点,利用系统的积水点,确定一个相对低点的地方,加装一个160 mm的金属材质的自动排水滤水器,利用滤水器水杯的浮球原理排水,设置浮球为最小积水排水,加速水从压缩空气管路中排出,减少水在管道内的积聚。

2.4 使用末端更换具有自动排水功能的滤水器

对于一些用气比较多、容易积水的终端设备,更换为滤水杯直径匹配、并带有自动排水功能的空气滤水器;另外,容易进水的气动定位器加装独立的滤水装置,并设置为长期小气量的排气。这作为进入设备前最后一道滤水防线,也起到了很好的作用。

3 系统实施及效果

通过在压缩空气源头及各环节增加排水装置和优化排水设计,力求达到水分排出的设计初衷,经过半年的运行试验,也的确起到了有效的防水效果。自完成管路优化以来,原来受积水困扰的设备,现在明显减少了因为进水而产生的故障,相关气动执行器自动投入率可以达到98%以上,原来因为阀门执行器进水拒动的现象也未再出现,有效提高了设备运行的经济性,很好地保证了用气设备的稳定安全运行,也因此提高了机组运行的安全性。

整个工程施工下来,投入资金不用很多,在基本不大改的基础上,只更换了部分滤水装置和部分相关设备,更多的是人力成本的投入,工期也是利用大修的时间,所以没有因此产生更多的成本,是个典型的小投入、大作用的项目。

4 结语

现场机组用气设备繁多、规格不一,天气也是因地而异,原设计只是基于一个理想的使用状况,在现场会有很多意想不到的故障和问题,甚至于设备会出现系统的故障,除了常规的方法,还需要用到现场工作经验,在源头想办法来解决,另外还要针对重点设备进行特别处理。类似臻能热电#5机组压缩空气带水的问题,相信有很多工程师也会遇到,需要利用各种技术办法合理克服环境因素对现场设备的影响,利用技术手段和现场工作经验消除各类设备故障,保证设备稳定安全运行。同时,生产经营都需要节约成本,生产的技改不能动辄全部推倒改造,考虑如何以最小的成本解决生产中的问题,也是工程师需要考虑的问题。

[1]宋宝亮.压缩空气净化系统的设计探讨[J].煤炭工程,2006(3):25-27.

[2]付垚.提高JKG1型空气干燥器检修质量的探索与实践[J].内江科技,2014,35(3):59-60.

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