黄远征 李继波
(广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂,广东湛江524300)
为适应产品质量要求提高的需要,湛江卷烟厂的GDX1、GDX2包装机组新增加了一部分检测器(简称“外挂检测器”)对产品质量进行检测。这些外挂检测器基本都是采用单片机独立控制,工作环境较差,存在着粉尘和油污污染,且运行温度较高。该现象造成设备故障多,维修时间长,且检测功能升级难度大,成本高。另外,许多外挂检测器的烟包剔除信号是包装机内部的手动剔除信号,在OPC控制面板上无故障显示和剔除原因显示,无法迅速查找分析故障原因,给维修带来很大的不便。因此,包装机迫切需要一个集成控制系统去整合这些外部检测器,提高维修效率及设备运行效率。
本文采用西门子S7-200系列PLC及台达触摸屏搭建了一个包装机外挂集成控制系统,该系统既提高了检测器工作的稳定性,也提高了外挂检测器的故障排除效率。
湛江卷烟厂包装机组新增加的外挂检测器有烟包散包检测器、透明纸驳接口检测器、侧翼开胶检测器、烟包外观成像检测器、条盒透明纸偏移检测器等12种。这些外挂检测器基本都是采用单片机独立控制,而单片机是安装在设备上,存在着粉尘及油污污染,故障率较高。
这些外挂检测器都是共用包装机内部烟包剔除信号,当某个检测器灵敏度发生变化,出现烟包误剔除现象时,在包装机的OPC界面上只能看到手动剔除烟包数量增加,无法准确地判断出是哪一个检测器出现故障,车间的电气维修人员只能对所有检测器进行逐一排查。据统计,平均每一次故障排除需要5.5 min,维修效率不高。
针对以上存在的问题,本文结合PLC控制技术及HMI人机交互技术搭建了一个包装机外挂集成控制系统,整个控制系统是以PLC的输入、输出实现逻辑控制,通过通信来实现人机命令的执行及状态的显示等。整体设计遵循包装机设备工艺要求来与PLC和触摸屏配合完成。
系统的控制器为西门子S7-200系列PLC,安装在包装机大电柜内,能杜绝油污及粉尘污染,降低PLC控制器的故障发生率。
查阅了GDX1及GDX2包装机的电气图纸及操作说明书,结合车间外挂检测器,汇总集成控制系统所需要的检测信号及执行机构的数量和要求,形成PLC地址分配表,如表1所示。
表1 GDX2的PLC地址分配表
根据外挂检测器的报警或剔除信号,按照一个检测器信号对应一个计数器的原则配置计数器,当检测器检测到不良烟包,检测器输出高电平,当PLC检测到该检测器的报警信号的上升沿时,计数器加1,程序如图1所示。当检测器发生异常误剔除时,计数器的累积数值比正常检测器的计数值大很多,检测人员可根据计数值缩小检测器的故障范围,从而提高维修效率。
图1 PLC程序截图
系统的HMI人机交互硬件为台达触摸屏,装在包装机的辅机部分,方便维修人员进行检测器参数设置及维修人员查阅故障信息。
触摸屏的设计根据不同部分的工艺流程以及故障排除需求进行,不仅能真实反映缺陷的流动过程,还能显示出缺陷烟包的累计数量。为了提高触摸屏传达信息的有效性,根据包装机的工艺流程将外挂检测器的人机交互界面分为两个部分,分别为CH外挂检测器监控界面(图2),CT及CV外挂检测器监控界面。
图2 CH外挂检测器监控界面
PLC控制程序中设置了一个32位的移位寄存器,并且移位寄存器的第一位作为缺陷烟包的标记,当有信号时置位第一位为1,根据不同的检测器的位置,将触摸屏上代表该检测位置的模块变红,随着设备的运行,移位寄存器跟着烟包位置移位,而触摸屏的显示模块也跟着移动,直到剔除工位将缺陷烟包剔除出来,该类型的缺陷烟包累计数值也会加1。触摸屏上可以直观地监视缺陷烟包检测、移位跟踪和剔除整个过程。
将编写好的PLC程序下载到西门子S7-200中,将人机交互界面下载到台达触摸屏,进行上机测试。测试结果表明:整合后检测器工作正常,且所有外挂检测信息在触摸屏上显示准确无误。该系统在湛江卷烟厂投入使用后,通过触摸显示屏直接可以看到检测器的累计情况,外挂检测器的故障排除用时从原来的5.5 min/次降低到现在的0.5 min/次,效果明显。
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