62m2平盘过滤机的日常运行及优化改造

2018-02-16 09:35
机械管理开发 2018年8期
关键词:平盘氢氧化铝过滤机

王 宁

(阳泉煤业(集团)有限责任公司节能环保部, 山西 阳泉 045000)

1 平盘过滤机概况

平盘过滤机为水平安装的回转托盘,上部有支撑格板,用来安装孔板。它的锥形底部有孔,并与下面的真空系统、高压风系统、返液系统轮回相通。平盘共分20个互不相通的扇形区,随着平盘的转动,来完成平盘的下料过滤吸干、滤布吹起松动物料、洗涤、真空吸干、蒸汽干燥、过滤、螺旋刮料等各项过程。

2 设备构成

平盘过滤机由驱动部分、卸料部分、布料管箱、供气管道、供水管道、罩子等构成。其中:驱动部分有润滑油泵、电机、涡轮减速器、万向联轴节、小齿轮、大齿轮、平盘等;卸料部分有电机、减速机、螺旋、下料口等。

3 工艺流程

来自种子分解的氢氧化铝料浆,进入氢氧化铝料浆搅拌槽,经料浆泵打至平盘过滤机,在真空作用下进行液固分离,产出合格的氢氧化铝送往焙烧炉或氢氧化铝储仓,产生的母液、强滤液及第一、第二弱滤液经母液真空受液槽、强滤液真空受液槽和第一、第二弱滤液真空受液槽,分别进入母液澄清槽、强滤液澄清槽和第一、第二弱滤液澄清槽。母液由母液澄清槽溢流至母液溢流槽,再由母液溢流泵送至母液贮槽,最后经母液泵送至分解锥形母液槽。强滤液由强滤液澄清槽溢流至强滤液溢流槽,再由强滤液溢流泵送至强滤液贮槽,最后经强滤液泵送至沉降赤泥洗涤系统。第一弱滤液经泵送至平盘作二次洗涤,第二弱滤液经泵送至平盘作一次洗涤。母液、强滤液和第一、第二弱滤液中的汽体进入汽液分离器进行分离,所产生的液体回到弱滤液澄清槽I,由弱滤液泵I送至平盘作二次洗涤,气体通过真空泵排空。真空泵所用循环水起冷却密封和填料函作用,真空泵排出的水经管道流回循环下水管。蒸发槽罐区来的好水、新水进入热水槽,经蒸汽加热合格后,由热水泵泵送至平盘作三次洗涤,各平面及地沟污水和各槽的溢流进入污水槽,经过污水泵打至料浆槽。

4 技术条件及指标

4.1 主要技术条件

热水槽液位控制范围为1~3m;料浆槽液位控制范围为3~5m;污水槽液位控制范围为1~2.2m;真空度为-0.03~0.06MPa;反吹风压力为0.001~0.015 MPa;洗水温度>85℃;料浆密度为750~900g/L。

4.2 指标要求

AH滤饼:附水含量≤5%;0.03%≤附碱含量≤0.06%;母液、强滤液、弱滤液浮游物质量浓度≤1 g/L。

5 影响平盘过滤机洗涤效果的主要因素

1)洗涤用水的质量。平盘过滤机主要靠热水来洗涤,洗水直接影响洗涤效果。生产中要求选用温度不低于85℃的冷凝水。

2)料浆固含及温度。在生产过程中,固含过高的话,料浆流动性变差,从而导致布料不均匀且滤饼厚度高低不齐,最终致使洗涤效果差。温度低时黏性增大,容易结晶,滤饼中含有的杂质和金属元素不易排出。

3)真空度。真空度对平盘过滤机洗涤非常重要,直接关系到产品质量,如果没有真空或真空度过低将无法生产。真空度过高会使滤饼比阻变大进而导致滤布透气性变差。因此需要将真空度控制在合理的范围内,在平时生产中观察调整,阳泉煤业一般将真空度控制在-0.03~0.06MPa。

6 影响氢氧化铝过滤效率的因素

氢氧化铝的过滤效率受很多因素的影响,主要是氢氧化铝料浆固含、氢氧化铝粒度、料浆的温度、铝酸钠溶液的浓度、真空度等。固含高、粒度粗、滤饼疏松,过滤阻力小有利于过滤机效率提高;反之会降低过滤机效率。溶液的浓度和温度对氢氧化铝过滤有很大影响,温度升高和浓度降低均可使铝酸钠溶液的黏度降低,滤饼层的阻力降低,从而提高过滤效率。提高过滤系统的真空度可加快过滤、降低滤饼中的附液含量。

7 生产中常遇故障原因及处理

7.1 AH滤饼附碱高

原因有:三次反向洗涤不彻底;洗水温度低;洗水中含碱量高;滤布质量差;滤网或滤板堵塞;平盘内外圈窜液;料浆流量大;真空度低;残余滤饼结硬。

处理方法:调节三次反向洗涤液量;提高洗水温度;降低洗水中含碱量或使用合格洗水;更换合格滤布;更换滤网或清理滤板;铲内外圈滤饼或调整液量;调整料浆流量;调整真空度;铲残余滤饼及提高反吹风压力。

7.2 平盘滤液产能低

原因:种子分解分级机来料固含低、黏度大、颗料细;平盘盘面滤饼结死;洗水温度低;反吹风压力小;真空度低;滤布质量差;滤网或滤板堵塞;液封槽或真空受液槽堵。

处理方法:要求种子分解分级机调整料浆质量;平盘停车后用铁锹小心铲滤饼;提高洗水温度;提高反吹风压力;提高真空度;更换合格滤布;更换滤网或清理滤板;清理液封槽或真空受液槽。

7.3 AH滤饼附水高

原因:滤布质量太差;滤网或滤板堵塞;真空度低;料浆密度太低;洗液量过大。

处理方法:更换合格滤布;更换滤网或清理滤板;提高真空度;要求种分提高料浆固含;调整洗液量。

7.4 滤液浮游物高

原因:滤布质量差;滤布有破损;真空度过高;AH料浆颗粒过细。

处理方法:更换合格滤布;更换破损滤布;调整真空度;要求种子分解分级机调整料度。

7.5 真空度低

原因:注入泵腔的软水量小;填料密封泄漏;循环水温度过高;自动排水阀泄漏;真空管路泄漏;液封槽无液体;真空泵排空阀打开。

处理方法:调整循环上水量;压紧填料压盖;降低循环水温度;处理自动排水阀;处理真空管路泄漏点;给液封槽补水;关闭排空阀。

8 平盘过滤机工艺流程的优化

1)优化管理,确保过滤机稳定运行。反复修订、优化各种操作方法及指标控制方式,并加强培训,努力提高操作人员的操作技能。针对本企业的生产实际情况,组织技术人员、操作人员反复摸索研究,制订出平盘工序各岗位的操作规程并每年进行修订,其中包含的岗位有平盘主操、平盘泵工。通过及时分析料浆固含,一般控制在750~900 kg/m3;根据两小时每次的化验结果及时对生产作出调整,为平盘过滤机稳定运行打下了良好的基础。

2)将三次洗涤改为两次洗涤。平盘过滤机在过滤过程中可分为几个区:布料区、母液区、强滤液区、弱滤液区、反吹风区、死区,在安装时已调整好。2013年本企业将各洗液管沿平盘过滤机外围,逆时针方向调整,将三次洗涤改为热水、弱一两次洗涤,放弃了弱二洗涤流程,在满足指标的情况下简化了工艺,节约了电耗和设备损耗。

3)反吹风的控制改造。反吹风管道设计为DN100管道,反吹风控制阀门为DN100手动闸阀,平时操作中不能控制开度,只能凭借自身经验进行调整,过大会造成滤布刮起,过小会使滤布结疤,清洗不干净,产出的氢氧化铝附碱和杂质较多。本企业对反吹风阀门进行了改造,将原有阀门换为双偏心半球阀并加装压力表。阀门上有指针,可以固定控制开度,同时可根据压力表读数控制固定风量大小。风量稳定后,滤饼变得更加平整,提高了洗涤效果。

4)碱煮流程的改造。碱煮顾名思义是用碱液冲洗平盘过滤机盘面,可以延长滤布使用寿命,冲洗平盘滤布结疤,平盘过滤机设备上面的结疤,降低氢氧化铝附碱及杂质。本企业原设计冲洗流程只是化清泵将碱送至热水管进行冲洗,冲洗区域小、时间短、效果不理想。经现场勘查,反复商讨,将化清泵流程分别接入料浆布料槽、弱一布料管、热水管并由阀门控制开度,实现三次洗涤。经试验大大提高了滤布使用寿命,平盘真空度得到改善,生产中盘面较好,同时指标中附碱附水显著降低。冲洗后附水由6%降至4%左右,提高了焙烧炉的产能。

5)压条的选择。由于该平盘过滤机压条槽为倒燕尾型(内宽外窄),将滤布的压条改为圆型橡胶压条,经试验,效果很好,有效地解决了压条刮起的问题,提高了平盘过滤机的设备运转率。

6)滤布的选择。实际生产中应当选取孔径合适、耐碱性强、柔韧度良好且再生性能良好的滤布。要求使用周期不低于45 d。

9 结语

通过一系列的技术改造,提高了平盘过滤机的技术适应性,使其在特有的氧化铝生产工艺中发挥了良好的作用,进而提高了企业的行业竞争力。

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