田 江 霸 振 陈志鑫 王 硕 刘方成 李 城
(1.中国石油股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司, 山西 048000;2.河北华北石油天成实业集团有限公司, 河北 062552)
随着煤层气事业的发展,以往直井和定向井的井位布局已被舍弃,产生了大井场多口井台的布井思路,形成了大斜度丛式井、U型井、L型等井型。
华北油田山西煤层气勘探开发分公司(以下简称分公司)在沁水盆地煤层气田投产的L型水平井,全部采用水力管式泵或同心管射流泵的无杆排采工艺;在排采初期,不同程度出现窜气现象,通过安装流量计测试,损失气量瞬时值为24~40m3/h,折算气量576~960m3/d;不仅影响了排采设备的正常运转,而且降低了公司的商品总气量。
分公司已投产的18口L型水平井中,7口井使用水力管式泵排采,累计日产气约1.5万m3,累计日产水7.9m3(表1)。
表1 水力管式泵排采基本情况
11口井使用同心管射流泵排采,累计日产气约1.1万m3,累计日产水99m3(表2)。
表2 同心管射流泵排采基本情况
2.2.1 管柱结构影响
L型井在钻井完成后,全部采用底部开口的管柱结构进行排采,排采管柱最下端端吸入口位;于生产井垂深最深处的下倾井段,随着排采时间的延长,当煤层气解析后,气体会直接从吸入口进入泵工作筒,见图1,此时气量越大,进入泵筒的气体越多,泵组受影响越大,同时排采泵组的抽吸作用也会加剧气体的进入量。
图1 管柱结构示意图
2.2.2 井底流压的影响
随着排采时间的继续延长,井底流压逐步减小,动液面也会随之降低,当生产井进入控压产气阶段,此时井底流压已降低至与井口套压接近或基本持平,此时井筒动液面位于排采管柱的进液口位置,泵筒沉没度为零,甚至为负值,气体从进液口进入排采管柱,产生窜气。
本着如下原则,优化井筒工艺。首先,保证井筒内有充足的安全空间,在管柱下放、上提过程中顺畅,不遇阻;其次,保证顺畅的气液通道,避免井下压力计等井下工具不受损坏。
优化工艺如下:
(1)在排采管柱中,设计并下入气液分离装置,即在管柱结构中加入插入式水平气锚(图2)。
①结构组成
倒锥丝堵+尾管×20m+筛管×2m(D48mm小油管×9.5m置于筛管内);
②筛管孔径
射流泵:2mm绕丝筛管;
无杆管式泵:8mm圆孔筛管。
利用重力偏心旋转的原理控制打孔部位的朝向,使中心管的进液口始终朝下。
③进液口位置
进液口置于井斜小于90°的井段(87°~90°),呈下倾状态;小油管有8m长度位于尾管中,在井筒中进液口和筛管垂深相差0.5~1m左右,利用垂深差(重力作用)达到较好的气液分离效果。
图2 插入式水平气锚示意图
(2)根据钻井井眼轨迹和井斜角变化率,选择较平滑的井段下泵,防止井斜变化较大导致管柱无法下放至指定位置,发生二次事故。
图4 M12井排采曲线图
插入式气锚已在全部18口L型水平井中应用,对于采用水力管式泵的L型水平井,同时精确设置洗井时间,水管线只有极少量气泡,窜气影响排采现象消失。
对于采用射流泵排采的L型水平井,同时优化自动化控制程序后,窜气问题也得到解决,例如M12井,排采曲线见图4,通过水箱上加装的气体流量检测仪测试,瞬时由24~40m3/h降为0m3/h,单井日产气量从134m3到目前的1899m3,并且稳步提升。
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