唐 丽,朱桂生,彭粉成
(江苏索普(集团)有限公司,江苏 镇江 212000)
水合肼是精细化工产品的重要原料和中间体,其合成方法主要有拉西法、尿素法、酮连氮法和过氧化氢法等。酮连氮法具有投资少、产品收率高、能耗低、成本低等优点。国内外采用该法制备水合肼比较普遍[1-2]。然而,酮连氮法产生的废水不但含盐量高,而且该废水中还含有丙酮、丙酮连氮等有机物,COD值比较高,用传统的废水处理方法很难处理。随着膜分离技术的产生和不断地发展,为工业废水处理的技术革新带来了新机遇[3]。将膜分离技术与传统的吸附、臭氧氧化等废水处理方法结合可以使酮连氮合成水合肼生产废水的COD、有机物脱除处理达到预期目标。
实验所用主要材料及仪器设备分别见表1和2。
表1 实验原料及规格
表2 实验设备型号及生产厂家
表3 废水处理水质检测表
表3(续)
(上表中除电导率(单位为μs/cm)与pH值,其余单位均为mg/L)
2.1.1 PPSU(聚亚苯基砜)分离膜的制备及优选
通过NIPS法(非溶剂诱导相分离法,即湿法成膜)制备多种PPSU膜用于水合肼废水处理,其过程如下:搭好反应装置(带有搅拌桨的恒温水浴锅);称量实验药品,称取20 g PPSU、5g PVP(聚乙烯吡咯烷酮)(分子量分别为10k,55k,360k,1300k)、75gNMP,将溶剂NMP倒入烧瓶,预热至50 ℃后,分别加入PVP、PPSU,开始搅拌,转速设为220 r/min,持续搅拌12h,静止脱泡24h,冷却至室温后刮膜。刮膜前纪录下环境温度及湿度,用粘度计测量刮膜液的粘度。对自动刮膜机进行调零校正,刮膜厚度设定为250 μm,完成刮膜后,将玻璃板迅速放入水中进行相转化成膜,待膜自然脱落后,取出玻璃板。保存聚苯砜膜的水每隔4小时换一次,换满4次后,每隔一天换一次。同样的方法制备PEG(聚乙二醇)(分子量分别为600、2k、6k、1w、2w)为5%的膜。
添加不同分子量的PVP、PEG的PPSU膜,膜的基本性能不同,测试膜的纯水通量、截留分子量(MWCO)、膜强度等表征膜的基本性能指标。综合各项指标优选出含PVP分子量为1w(膜A)、5.5w(膜B)、PEG分子量为1w(膜C)的膜做废水处理实验。三种膜的截留分子量(MWCO)见表4。
表4 膜的截留分子量
注:此截留分子量为聚苯砜平板膜对葡聚糖溶液的截留率为90%时所对应的相对分子质量。
2.1.2 MWCO为5500 Da的膜A过滤水合肼废水
操作条件:死端过滤,压力2 bar,S=11.94 cm2,纯水通量为28.6 L/(m2·h·bar),测得膜渗透侧净水COD为2744 mg/L,COD去除率为24.3%;膜通量稳定在10.9 L/(m2·h·bar)。
图1 MWCO为5500 Da的膜A通量随时间变化
2.1.3 MWCO为4140 Da的膜B过滤水合肼废水
操作条件:死端过滤,压力2 bar,S=11.94 cm2,纯水通量为11.2 L/(m2·h·bar),测得膜渗透侧净水COD为2646 mg/L,COD去除率为27.0%;膜通量稳定在9.0 L/(m2·h·bar)。
图2 MWCO为4140 Da的膜B通量随时间变化
2.1.4 MWCO为12500 Da的膜C过滤水合肼废水
操作条件:死端过滤,压力2 bar,S=11.94 cm2,纯水通量为26.2 L/(m2·h·bar)。
图3 MWCO为12500 Da的膜C通量随时间变化
测得膜渗透侧净水COD为2548 mg/L,COD去除率为29.7%;膜通量稳定在23.4L/(m2·h·bar)。
通过上述三种膜对废水的处理结果可以看出膜C(MWCO为12500Da)对废水处理效果最好且废水通量大。
2.2.1 活性炭添加量对水合肼废水COD去除率的影响
使用0.1%、0.5%、1%、2%的粉末活性炭对含水合肼废水进行吸附预处理,吸附时间为10 min,吸附完成后对滤纸过滤后的清液进行膜过滤(膜C),测定其过滤液的COD值,结果见表5。
表5 过滤液的COD随活性炭添加量的变化
图4 COD随活性炭投加量的变化
随着投加活性炭量的增加COD值先变小后变大,找出最佳投加量为1%。
2.2.2 吸附时间对水合肼废水处理的影响
使用3%的粉末活性炭对含水合肼废水进行吸附预处理,吸附时间在5 min、10 min、20 min、35 min、65 min处取样,滤纸过滤后测其清液COD值,绘制其吸附平衡曲线,结果如下表6。
表6 过滤液的COD随活性炭吸附时间的变化
图5 COD随活性炭吸附时间的变化
随着时间加长,COD值逐渐下降,在35 min COD达到最低值为2156 mg/L。
2.2.3 最佳吸附处理水合肼废水
使用1%的粉末活性炭吸附预处理废水35 min,经过膜过滤测得其 COD值为 1127 mg/L,COD去除率为68.9%。对上述膜过滤后的水样再次使用活性炭吸附35 min,再经过膜过滤测得其COD为1212 mg/L,COD去除率为66.6%;水合肼废水稳定通量为15 L/(m2·h·bar)。
图6 水合肼废水通量随时间的变化曲线
水合肼废水中投加质量分数为1%的活性炭,直接使用臭氧氧化(通臭氧6min)测得其COD值为1968mg/L,再经过膜(C)过滤后测得其COD值为1377mg/L,COD去除率为62.0%,见图7。
图7 直接使用臭氧氧化流程图
水合肼废水经质量分数为1%的活性炭吸附35 min后,经过MWCO为5500 Da的膜过滤后测得其COD值为1129mg/L,再经臭氧氧化(通臭氧6min)后测得其COD值为867mg/L。COD去除率为76.1%,见图8 。
图8 最后臭氧氧化流程图
经过上述实验发现,废水经过活性炭吸附,再经膜过滤,最后由臭氧氧化可以很好的去除水中有机物,故进行连续臭氧催化氧化反应,随着臭氧投加量的增加,COD去除率逐渐增大,当臭氧投加量大于10 g/h时,COD去除率增长变得缓慢,最终确定臭氧投加量为10 g/h。COD进一步降至698 mg/L,COD去除率为80.8%,最高可达82.4%。
选择三种自制膜对水合肼废水的COD进行处理,膜A对废水COD去除率为24.3%,膜B对废水COD去除率为27%,膜C对废水COD去除率为29.7%,优选出膜C为水合肼废水处理过程中膜组件的膜材料,膜通量稳定在23.4L/(m2·h·bar);使用活性炭进行吸附预处理并用膜过滤测得渗透侧净水COD为1127 mg/L,COD去除率为68.9%,膜通量稳定在15L/(m2·h·bar);采用臭氧催化氧化处理、活性炭吸附、膜过滤后的废水,当臭氧投加量为10 g/L时,COD进一步降低至698 mg/L,COD去除率为82.4%。
[1] Rudolf Mtmdil. Process for production of hydrazine hydrate:US,307783[P].1963-02-12.
[2] 陶建军.水合肼及其应用[J].中国氯碱,2006(11):30-33.
[3] 张 雯.膜分离技术简介[J].化工设计, 1996(4): 14-19.