塑料管伸缩节(维修用快换节)的制作

2018-01-09 22:48贾永敏
科技视界 2017年28期

贾永敏

【摘 要】塑料管正广泛用于各个行业,但由于热胀冷缩问题,维修时困难。本课题利用QC活动研究,通过对现状调查,最终通过自制维修用快换节,同时解决了伸缩问题和维修快换问题,为公司节省了大量成本,创造了巨大的经济效益

【关键词】QC小组;伸缩节;维修快换

近年来,随着塑料管的普及利用,一些问题也被逐渐反馈回来。特别是长距离输送的管道,存在热胀冷缩的问题,虽然塑料管伸缩性比较大,但是还是不足以克服热胀冷缩带来的损坏。另外,主管道维修时很困难,一旦管道有漏点,必须有专业人员用专业设备进行维修,这样就会导致长时间的断流,严重影响生产,也给公司带来负面影响,为此。QC小组针对这个问题进行了调查研究,查阅资料,对同类产品进行研究,结合实际情况,最终提出了两种解决方案,并对此进行了评价。

表1 方案评估表

1 目标设定

QC小组根据实际情况,组织有经验的机械设计和制造人员,利用现有的加工设备,材料是利用生产中的短尺管,无需增加设备和原材料,投资较少。

如DN400*2m伸缩节:伸缩节主体,利用用短尺管;楔体,利用废管加工;密封圈,自制;法兰盘DN500、螺栓M24*250可以外购。

自制伸缩节可以根据客户需求任意确定规格和长度,特别是用于快速维修时,根据要求,可以快速确定主体尺寸,其他可提前备好,生产周期大大缩短,安装完成后及时到达维修现场,保证生产的正常进行。

2 对策制定

QC小组成员根据实际情况制定了对策,由于是第一次设计和制作,小组成员分工协作。

(1)根据现有原料、客户需求、容易操作等要求,设计科学合理的图纸。并且为了节省费用,进行边设计边改进。

(2)图纸设计完成后,按照图纸进行加工。

(3)对各种配件进行检查,合格后,按照图纸进行组装。由专业质量检查人员对组装好的伸缩节进行检查。

(4)按照图纸要求进行打压试验,主要检查伸缩节的主体强度和密封性能。

3 对策实施

经过广泛的调研和征求意见,巧妙构思,最终确定了图纸方案。如下图:

图纸绘出经检查无误后,由加工人员按图纸进行加工,不能自己加工的(如:法兰盘、螺栓等)由专门人员出去购买,零件备齐后,重新检测,全部合格后,进行组装。符合图纸要求后进行试验。

试验:利用2根管固定,模拟系统管道,插入伸缩节,紧固好螺栓,进行水压试验。实验结果如下:强度、稳定性、伸缩性、密封性、快换性均合格。

在试验过程中,我们发现,自制伸缩节强度和稳定性取决于主体的強度,只要主体这一关做好,其他方面都没有问题。由此看来,本次课题已成功的解决了伸缩节的问题。至于快速更换方面更方便,只需简单的把系统管两端插入,然后紧固螺栓就更换成功,方便快捷。

试验成功后,小组成员制作了几套其他规格的伸缩节,并请质量检查部门进行鉴定,包括各种环境的试验、气密性试验、伸缩范围等各项指标都达到或超过要求,符合相关技术规定。

4 结论

外购伸缩节只能解决伸缩问题,不能解决维修快换的问题。再一个就是外购伸缩节价格昂贵,最大的问题是买不到超高材料的伸缩节,不能满足客户需求。自制伸缩节完全可以解决这个问题,并且是用生产中产生的次品乃至废品加工而成,起到了废物利用的作用。由于每个伸缩节都是根据用户和现场确定尺寸和规格,所以核算价格是根据尺寸和规格确定,取得了巨大的经济效益。

本次QC活动不仅解决了生产中的实际问题,取得了良好的经济效益,同时,小组成员的个人能力和团结协作精神也得到了相应的锻炼和提高。