鲍春荣 刘同玲 王秀红 邢武林 闫海
摘要:根据地质资料,胜利油田河口采油厂大北油区平均空气渗透率为2~27.8×10-3μm2,油田区块储层物性差,属特低渗透区块,并且非均质严重,注水水质是决定注水效果的关键因素。注水水质合格率高,不仅能有效的保护储层,而且能更好的保障油区“稳产”;然而,如果注水水质恶化,不仅加剧注水设施的腐蚀结垢,而且会对油区开发产生潜移默化的负面影响,最终造成开采成本上升,甚至影响产油水平。因此,联合站污水处理系统外输水悬浮物、含油、粒径中值及平均腐蚀速率等各项指标对油田能否持续稳产尤其重要。
关键词:污水工艺;污泥处理;污泥压滤机
一、生产现状
大北站于1990年2月建成投产,原是1座接转站,建成初期设计能力80×104t/a(2200m3/d)。大北油区经过不断滚动开发,扩建大北接转站为联合站,具有油气分离、原油脱水、原油稳定、原油外输等功能。2005年由于注入水水质不达标、腐蚀严重等问题的存在,对大北站进行了技术改造,2007年2月污水处理系统建成投产。污水处理系统采用重力除油+悬浮污泥过滤的处理工艺,同时由于受投资限制等因素影响,站内预留了精细过滤的位置。改造后污水处理设计规模3000m3/d,设计水质指标A3级,处理后外输至大37块各注水站回注。运行4年多来,由于SSF悬浮污泥过滤装置较差的抗冲击性,以及站内缺少污泥处理设施等,导致大北联合站目前外输水水质超标,站内腐蚀严重。根据地质资料,大北油区平均空气渗透率为2~27.8×10-3μm2,油田区块储层物性差,属特低渗透区块,并且非均质严重。注水水质指标需达到A1级。大北污水站为满足注水水质需求,自2012年9月开始进行污水处理工艺流程改造,由过去的“重力一级除油+悬浮污泥过滤”工艺,改造为目前的“一级除油+混凝沉降+两级过滤”的处理工艺。污水处理系统主要流程:分水器来水→1×1000m3一次除油罐→2×500m3混凝沉降罐→1×200m3提升缓冲罐→提升泵→多介质过滤器→金属膜过滤器→外输缓冲罐→外输泵→外输至注水站。
二、存在问题
大北站日常生产中严格执行节点参数节点控制的运行模式。通过对节点参数分析,发现一次除油罐水质时常出现较大波动。以2016年1月一次除油罐水质统计数据为例:
由数据统计可以看出,一次除油罐出水水质波动较大,最高时含油量达到102.58mg/L,悬浮物固体含量达到45.71mg/L,最低时含油量8.93mg/L,悬浮物固体含量11.52mg/L。对此,我们进行了更详细的数据统计,发现当污油泵回收污油池内污油时,一次除油罐出水水质发生较大变化。污油池主要是担负大北站各污水罐、沉降罐、分水器和过滤器等设备的底部排污,同时污油池与污泥池相邻,污泥池与污油池之间有溢流堰。当污泥池内液位不能及时清理,到达一定高度后,污泥便通过溢流堰进入污油池,从而使大量悬浮物和原油进入污油池,再通过污油泵打入一次除油罐,对罐内污水沉降产生冲击,底部泥沙迅速積累,继而影响二次除油罐、提升缓冲罐、多介质过滤器及外输水罐和污水事故罐,在系统内部形成恶性循环,使水处理系统状况恶化。污泥池的清理只能通过人工清砂,工作环境恶劣,劳动强度大,清理周期长。清池期间,各污水设备不能排泥,对水质再次产生影响。
三、叠螺式污泥压滤机应用
在污水处理系统中,污泥的处理、处置是一个非常重要的环节。就像一个生命体,如果不能及时地进行代谢物的排泄,将直接影响到正常生理机能的发挥。石油化工污泥含油污泥种类繁多、性质复杂,且含油量较高、乳化严重,颗粒细、黏度大。为彻底解决污泥池内污泥处置的问题,在大北站污水处理系统改造过程中安装了污泥压滤机。
在污泥脱水中一般采用板框压滤机、带式压滤机、离心脱水机等设备。但这些设备在石油化工领域分别有各自的不足之处:板框压滤机不能连续运行、滤布被含油污泥附着堵死,压滤效率低;带式压滤机易堵塞,清洗用水量极大,滤布难清理,压滤效率低;离心式脱水机则分离效果差,能耗高,且噪音比较大,工作环境差。结合大北站污泥性质,选择了叠螺式污泥压滤机。2016年3月份开始投入使用。大北站根据各污水罐底部积泥沙情况,每两周对各污水罐依次进行排泥,所排出污泥进入污泥池,再通过污泥提升泵将污泥打入污泥沉降池,通过投加高分子絮凝剂进行浓缩,进入叠螺式污泥压滤机脱水部分,最终自动出泥,装袋外运。通过叠螺污泥压滤机的运行,有效去除了污水处理系统中的悬浮物固体,使得污水水质有所好转,为大北油区的下一步开采打下基础。
四、叠螺污泥压滤机推广
(一)结构原理
叠螺污泥压滤机主体主要是由过滤体和螺旋轴所构成,过滤体又分浓缩和脱水两部分。当污泥进入滤体后,利用固定环、游动环的相对游动,使滤液通过叠片间隙快速向外排出,迅速浓缩,污泥向脱水部推移,当污泥进入到脱水部时,在滤腔内的空间不断缩小,污泥内压不断增强,再加上出泥处背压板的背压作用,使其达到脱水,干泥不断排出机外。
(二)运行流程
流程说明:污泥池里的污泥,通过污泥输送泵输送到计量槽内。输送到计量槽内的污泥,通过计量输送到絮凝混合槽。输送到絮凝混合槽内的污泥,注入高分子絮凝剂,搅拌使污泥和高分子絮凝剂反应形成絮团。污泥通过搅拌形成絮团后,输送到螺旋主体。形成絮团的污泥输送到螺旋主体,浓缩后的污泥沿着螺旋轴旋转的方向机械向前推进,在背压板形成的内牙作用下充分脱水,输送到脱水部,大量的滤液从浓缩的滤缝中排出。脱水后的污泥从背压板与叠螺主题形成的间隙排出,最终排出泥饼。
(三)技术优势
1、低速旋转。螺旋轴的转速约2~3转/分,耗电极低。故障少,噪音震动小,操作安全。
2、不易堵塞。该压滤机具有自我清洗的功能,不需要为防止滤缝堵塞而进行清洗,减少冲洗用水量,减少内循环负担。
3、操作简单。大北站叠螺压滤机的投用没有增加岗位职工劳动强度,仅在运行时,按时巡检即可,可以实现无人运行。日常维护时间段,维护作业简单。
五、总结
实践运行表明,叠螺污泥压滤机运行稳定,效果良好,一般含油污泥脱水后含水率可达标,克服了带式脱水机、板框式压滤机易堵塞、离心机难以分离等缺点,最大限度地满足了污泥无害化、减量化、资源化处理的要求。不仅能较大程度地降低了脱水、运输、后续干化、焚烧处置等环节的费用,而且可确保污水处理的达标排放或回用,具有非常良好的应用前景。