棉用高效皂洗剂TF-166B的实践应用

2017-12-27 07:59黄结娣伍建国莫红春黄梅珠潘军军
化纤与纺织技术 2017年4期
关键词:残液活性染料染料

黄结娣,伍建国,2,莫红春,黄梅珠,潘军军

(1.佛山市传化富联精细化工有限公司,广东 佛山528329;2.江门职业技术学院材料技术系,广东江门529090)

科研与实践

棉用高效皂洗剂TF-166B的实践应用

黄结娣1,伍建国1,2,莫红春1,黄梅珠1,潘军军1

(1.佛山市传化富联精细化工有限公司,广东 佛山528329;2.江门职业技术学院材料技术系,广东江门529090)

采用高效皂洗酶TF-166B对棉染色织物进行皂洗试验,通过分析质量浓度、温度、时间、pH值、水质、市场样品对比等因素,确定其最佳使用工艺。结果表明:TF-166B质量浓度0.5 g/L,温度90℃,时间15 min,pH值6~7时,防沾皂洗效果优良;最大的优点是残液颜色浅,COD小,减小污水处理压力。

活性染料;皂洗剂;皂洗牢度;化学需氧量

0 前言

活性染料是棉纤维染色或者印花最重要的一种染料,但由于染料本身存在水解问题,染料与纤维的共价键容易断链,导致浮色返沾,出现牢度问题。传统方法是通过选择高牢度染料、固色、充分皂洗、多次反复水洗、甚至高温皂洗等工序进行改善。这些工序中,皂洗过程显得尤其重要,不仅洗除未固着的染料以及发生水解断键染料,同时有效地阻止浮色返沾。提升牢度的同时,省去了多次反复大量水洗,节省水资源,降低污水处理压力。棉用高效皂洗剂TF-166 B,属于多种工业试剂复配物[1],可以清除织物上及染液中水解物的发色团,并有脱色作用,对已经与织物通过共价键结合的染料无任何影响,不影响色光。可减少皂洗和水洗次数,节能减排,提高工作效率。同时处理后,残液颜色很浅,显著降低污水COD值,降低污水处理环保压力。

1 试验

1.1 材料及仪器

织物:32 S纯棉拉架布。

药品:棉用高效皂洗剂TF-166B(传化智联有限公司)、皂洗剂A(国内市场售)、皂洗剂B (国外市场售)。

仪器:电子天平 (温州大荣纺织仪器有限公司)、常温染色机L-24(华博星科技有限公司)、LT-2003耐摩擦牢度测试仪 (东莞市誉扬检测仪器有限公司)、电脑测色仪 (美国HunterLab),电热鼓风恒温烘干箱 (上海光低仪器设备有限公司)。

1.2 整理工艺

1.2.1 染色配方

活性黄3RS (150%): 2% (o.w.f.)活性红3BS (150%): 1% (o.w.f.)

活性黑 B (150%): 3% (o.w.f.)

元明粉: 90 g/L

纯碱: 25 g/L

浴比: 1∶8

温度: 60℃

时间: 60 min

1.2.2 皂洗工艺

棉用高效皂洗剂TF-166B 0.5 g/L,浴比1∶15,90℃,15 min,水洗,脱水,烘干。

1.3 测试

1.3.1 摩擦牢度测定[2]

干湿摩擦牢度按GB/T3920-2008 《纺织品色牢度试验耐摩擦牢度》进行测试。

1.3.2 皂洗牢度测定

按GB/T3921-2008 《纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度》进行测试,评级用GB/T251-2008《纺织品色牢度试验评定沾色用灰色样卡》。

1.3.3 K/S测试

采用X-Rite Color-Eye 7000A分光光度仪进行测试。

2 结果与讨论

2.1 TF-166B质量浓度对色牢度的影响

按照1.2.2皂洗工艺,采用不同质量浓度的TF-166B对纯棉拉架染色织物进行皂洗处理,结果见表1。

表1 TF-166B质量浓度对织物色牢度的影响

由表1可以看出,高效皂洗剂TF-166B随着质量浓度增大,对深色织物的皂洗效果逐渐增强。质量浓度为0.5~0.8 g/L时,皂洗效果和摩擦牢度达到理想值。原因是该阶段皂洗剂充分发挥作用,具有优异的分散、吸附、防返沾色效果。白布沾色较浅,K/S值小,残液的COD值小,污水处理压力小。随质量浓度继续加大,皂洗力度增加,浮色较多,而分散和防沾性能有限;反而导致湿擦下降。考虑到该产品为高浓产品,以及为了降低成本,故选择皂洗剂质量浓度0.5 g/L为宜。

2.2 TF-166B皂洗温度对色牢度的影响[3]

按照1.2.2皂洗工艺,采用不同皂洗温度对纯棉拉架染色织物进行处理,结果见表2。

表2 TF-166B皂洗温度对织物色牢度的影响

由表2可以看出,随着温度的增加,湿擦和皂洗牢度明显的改善;白布沾色和残液的COD值在60~80℃比较严重。原因是低温情况下,染料有部分发生水解、断键,从而产生浮色;而皂洗剂TF-166B在低温情况下,分散性和防沾色性能发挥的不够充分,导致皂洗牢度不好。90~100℃达到较理想的效果,再增加温度效果不明显,而且耗费的水电气较多,故选择合理皂洗温度为90℃。

2.3 TF-166B皂洗pH值对色牢度的影响

按照1.2.2皂洗工艺,采用不同pH值环境下进行皂洗,其效果见表3。

表3 TF-166B皂洗pH值对色牢度的影响

由表3可以看出,pH值在6~7,弱酸性到中性之间,TF-166B具有优异的皂洗牢度;而常规的皂洗剂pH值一般在9~10之间有效果,但在高温碱性条件下,活性染料共价键很容易遭到破坏,导致已经与纤维结合的染料脱落。TF-166B在pH值为弱酸性条件下,减少染料断键,染色废液颜色浅,K/S小;同时残液COD也小,减小污水处理的压力。同时省去碱性皂洗后酸性中和水洗,缩短了一道工序,提高了工作效率。

2.4 TF-166B皂洗时间对色牢度的影响

按照1.2.2皂洗工艺,采用不同皂洗时间条件下进行皂洗,其效果见表4。

表4 TF-166B皂洗时间对色牢度的影响

由表4可以看出,随着皂洗时间的延长,皂洗牢度和干、湿摩擦牢度均有所提升。白布沾色、残液COD均得到改善。因为时间太短,皂洗剂的分散、吸附、防沾色力度不够,反应不充分,导致皂洗不理想。物理和化学反应是一个动态平衡,需要一定过程。当皂洗时间延长到15 min时,效果较为理想,再延长时间,增加不明显,而且严重浪费水电气,增加成本;故选择合理的皂洗时间为15 min。

2.5 TF-166B皂洗水质对色牢度的影响[4]

按照1.2.2皂洗工艺,考虑到工厂实际工作环境比较复杂,所涉及到的物质很多,尤其是水质。南北方有井水和河水之分,冬夏季有潮汛之分,水的硬度差异较大。选择皂洗工艺条件同上,在不同硬度水质环境下进行皂洗,其效果见表5。

表5 TF-166B皂洗水质对色牢度的影响

由表5可以看出,TF-166B对水质要求不高,正常条件下水的硬度不影响皂洗效果。当水的硬度超过200~300 mg/kg时,由于水中含有大量的金属钙、镁、铁等离子,络合的皂洗剂洗下的浮色,甚至发生沉淀,返沾回纤维表面,从而导致白布沾色效果差,残液COD偏高,使皂洗效果稍微下降。由于正常工厂加工水质硬度不会超过200 mg/kg,故不影响使用,除非印染废水回流使用,适当添加软水剂即可正常使用。

2.6 TF-166B与市场产品性能对比[5]

按照1.2.2皂洗工艺,选择不同皂洗剂:TF-166B、国内市场产品A、国外产品B;折成同含量条件下 ,进行对比实验,效果见表6。

表6 TF-166B与市场产品性能对比

由表6可以看出,同条件下进行皂洗,TF-166B明显优于国内产品A,稍优于国外产品B。特点为白布沾色K/S值小,即防止返沾色性好;亮点为皂洗残液明显比其他产品浅,COD值也较小,污水处理压力较小,达到节能减排、绿色环保加工的需求,具有广阔的市场前景。

2.7 工厂实际应用

广东某大型针织印染厂

面料:深色全棉双面,干摩擦牢度要求做到4级,湿摩擦牢度3级;皂洗牢度达到3级。

设备:常温溢流机 (立信)。

水洗工艺: 染色 → 冷水洗→热水洗→加酸皂洗 (TF-166B:0.5 g/L,冰酸:0.3 g/L,90~95℃,15 min)→ 热水洗 → 冷水洗 →固色。

效果:皂洗处理后干摩擦牢度、湿摩擦牢度、皂洗牢度均达到客户的要求,并且在皂洗前省去了一道加酸中和工艺。因为TF-166B在pH值为弱酸性条件下效果更佳,同时缩短工艺流程、降低水耗;具有较高的经济效益。

3 结论

(1)高效皂洗剂TF-166B,特别适合深色活性染料染色或者印花后的皂洗工艺;最佳工艺为:TF-166B质量浓度0.5 g/L,温度90℃,时间15 min,pH值6~7,水质无特殊要求。

(2)TF-166B相比国内外市场产品均有优势,优于国内产品A,达到国外产品B的技术水平,处理后皂洗牢度明显提升。

(3)TF-166B用量小,成本低,白底防沾色性能好;加工过程中,节省一道酸中和水洗工序,缩短工艺。最大亮点为皂洗后残液颜色浅,COD较低,减小污水处理压力。

[1] 梁冬,李明,王祥荣.高分子化合物和表面活性剂作为防沾色皂洗剂的性能研究 [C].“闰土”杯第四届中国纺织印染助剂行业学术年会论文集,2010:111-116.

[2] 刘庆艳,贺江平,权衡.活性染料染色织物摩擦牢度提升剂应用性能研究 [J].印染助剂,2009(5) :36-38.

[3] 钟少峰,傅越江,王黎明,等.低温皂洗剂JY-1103D[J].印染, 2011 (7): 37-39.

[4] 安增乐,李建立,李建军.棉用低温低泡防沾色皂洗剂K-5[J].印染,2013(14):40-41.

[5] 姜佳丽,曹永恒,龚佳佳,等.活性染料低温皂洗剂的应用工艺 [J].印染助剂,2013(8):43-45.

APPLICATION OF HIGH EFFICIENCY SOAPING AGENT TF-166B FOR COTTON FABRIC

HUANG Jie-di1,WU Jian-guo1,2, MO Hong-chun1,HUANG Mei-zhu1, PAN Jun-jun1
(1.Transfar Forland Fine Chemicals Foshan Co.,Ltd.,Foshan Guangdong 528329,China.2.Jiangmen Polytechnic,Jiangmen Guangdong 529090,China)

Soaping test of cotton dyed fabric by high efficiency soaping agent TF-166B,through the test of different dosage,temperature,time,pH,water quality,market sample comparison and other factors,to determine the best process and combine with the production practice.The results showed that,when the dosage of TF-166B was 0.5 g/L,the temperature was 90℃,the time was 15 min,pH was 6-7,the soaping effect was excellent.The biggest advantage was that,the residual liquid was shallow and COD was low,which reduced the pressure of sewage water treatment.

reactive dyes,soaping agent,soaping fastness,COD

TS193.71

B

10.3969/j.issn.1672-500x.2017.04.001

1672-500X(2017)04-0001-04

2017-11-22

黄结娣 (1981-),女,广东顺德人,工学学士,从事纺织助剂的应用研究及检测工作。

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