(成都华西化工研究所股份有限公司,四川 成都 610031)
专论与综述
联碱法φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔五塔一组新技术开发与应用
刘应峰
(成都华西化工研究所股份有限公司,四川 成都 610031)
结合碳化塔结疤与清洗的影响因素,论述了鸿化联碱法φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔五塔一组技术的可行性与实践应用情况,实现了联碱行业碳化塔五塔一组不堵塔的设想,提高了碳化塔的有效利用率,减少了设备投资费用,同时也大大节省了清洗碳化塔的能耗。
联碱法;碳化塔;五塔一组;开发;应用
众所周知,联碱法纯碱生产过程中,碳化塔制碱到一定时间,塔壁、菌帽(筛板)、小管外壁逐渐产生以碳酸氢钠、碳酸氢铵为主的结疤,影响碳化塔的正常作业,必须对制碱塔进行清洗,溶解结疤恢复碳化塔的正常作业。
鸿化联碱厂φ3400/φ3000索尔维碳化塔四塔一组运行已经20年,没有出现堵塔、洗塔现象,2001年又推广到φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔运行,也没有出现堵塔、洗塔现象。2008年,我公司联碱厂在四塔一组的基础上,通过技术改造,在φ2500索尔维碳化塔上实施五塔一组运行的中间试验,通过两年的运行、检查,确认无堵塔、结疤现象,碳化塔清洗效果好。
随着公司发展,联碱厂逐步新建φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔后,开始摸索碳化塔五塔一组运行。
联碱碳化塔纯碱生产中,碳化塔制碱一定时间,碳酸氢钠和碳酸氢铵等结晶(如表1)会附着在塔的内壁、菌帽、冷却管上而结疤,严重影响碳化塔的连续运行。结疤主要与制碱塔作业周期、碳化塔清洗是否彻底、原料母液杂质含量、碳化塔操作控制这些因素有关。因此,制碱塔作业一定时间后,都必须改为清洗塔。
表1 碳化塔结疤成分一览表(%)
碳化塔的清洗流程有很多,最常用流程是AⅡ母液进行清洗,清洗后送到制碱塔作为制碱母液CAⅡ。影响碳化塔清洗效果的主要因素如下:
2.2.1 清洗母液AⅡ组成的影响
清洗母液AⅡ清洗结疤不仅是物理作用,而且伴随有化学反应过程,2NaHCO3+2NH4OH→Na2CO3+(NH4)2CO3+2H2O。
碳化塔结疤的溶解度和溶解速度随清洗母液AⅡ中的固定铵、二氧化碳含量的增加而减少;随着清洗母液AⅡ中游离氨含量的增大而增大,见表2。
表2 清洗AⅡ组成与结疤物溶解度关系
2.2.2 清洗AⅡ温度的影响
碳酸氢铵和碳酸氢钠结疤都随温度的升高,溶解度和溶解速度都增大。因此提高清洗AⅡ温度,有利于结疤的清洗。但是清洗AⅡ温度过高,会导致清洗尾气含氨过高,氨损耗大。因此,清洗AⅡ温度一般控制在38~40 ℃,最高不超过42 ℃。
2.2.3 塔内清洗气的影响
清洗作业除了连续地从塔上加入清洗母液AⅡ外,还不断地从塔底通入清洗气搅拌,消除局部过饱和现象,增加结疤的溶解速度以提高清洗效率。但通入清洗气流量、温度、二氧化碳浓度都对清洗塔有一定的影响。一般控制清洗气流量在1 800~2 000 m3/h,温度大于60 ℃,二氧化碳浓度小于15%。
2.2.4 清洗塔液位控制
一般控制清洗塔液位大于22~25 m以上,确保碳化塔内部构件充分的浸泡在清洗母液AⅡ中。
2.2.5 清洗时间
碳化塔的清洗时间,与碳化塔的组合有关。两塔一组,制碱24 h,清洗24 h;三塔一组,制碱48 h,清洗为24 h;四塔一组,制碱时间48 h,清洗时间为16 h,也可以制碱时间为72 h,清洗时间为24 h。
一组塔的数量越多,碳化塔的利用率越大,投资越省,但是容易清洗不干净,造成堵塔、水洗塔,造成氨氮污水排放、物耗能耗升高,后果非常严重。那么,联碱法碳化塔如何组合才是最经济合理的,是我们每个制碱工作者的追求目标。
碳化塔组塔个数的多少,关键在于碳化塔能否清洗干净。我们首先选择φ2500索尔维碳化塔进行改造运行。利用停产大修的机会,将1#、2#、3#、4#、6#(5#塔已经拆除)φ2500索尔维碳化塔的倒卤管线、AⅡ管线、CAⅡ管线进行联通改造,实现五塔一组的生产工艺路线。
确定工艺路线后,通过配管改造、制定详细的试运行方案,开始进行对φ2500索尔维碳化塔五塔一组生产运行。严格控制制碱时间、清洗塔压力、清洗气流量,对清洗CAⅡ采集大量样品,对其CO2含量进行分析,并与原四塔一组的进行对比,确认无异常变化后,每月定期对碳化塔水箱部分小管和菌帽进行检查,清洗都较为干净,并没有发现由结疤和堵塞现象。
通过半年时间的运行,φ2500索尔维碳化塔没有出现清洗不好和堵塔现象,因此,确认φ2500索尔维碳化塔从四塔一组运行改变为五塔一组运行是成功的。
在φ2500索尔维碳化塔五塔一组技术开发与应用的基础上,将新8#索尔维筛板碳化塔并入到新1#、2#、3#、4#碳化塔,形成φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔五塔一组。
2009年4月份开始试运行,发现四个制碱塔的CAⅡ量不能满足生产需要。在保障了出碱量时,碳化塔清洗液位不能保障。保障了清洗塔液位时,又不能保障出碱量。在运行一个月后,打开1#塔观察孔,发现碳化塔小管有结疤,因此停止φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔五塔一组的运行。
2009年10月,公司再一次组织各级工程技术人员,对φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔五塔一组的运行问题进行认真梳理,通过对碳化塔清洗理论进行认真分析,对工艺管道进行计算,确定管道大小,对工艺管道的连接方式进行现场确认,对输送泵的能力进行核算。对φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔五塔一组的管道、泵进行重新设计改造,于2010年4月,进入试运行阶段。
五塔一组碳化塔清洗时间确定为12 h,制碱时间为48 h,AⅡ清洗量为制碱量的1.33~1.5倍,清洗气量≥2 000 m3/h,清洗气CO2浓度≤15%,清洗气温度≥60 ℃,AⅡ母液温度≥38 ℃,清洗效果如表3。
表3 φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔五塔一组清洗碳化塔运行指标
从运行结果,AⅡ和CAⅡ母液CO2指标来看,碳化塔清洗末期CO2差值小于0.5 tt,从理论角度证明了φ3400/φ3000碳化塔五塔一组是能够清洗彻底的,连续运行是可行的。
为了进一步确认碳化塔能否清洗彻底,5月13日,打开3#塔4箱水箱观察孔检查,无结疤;6月23日和7月14日分别打开2#塔4箱水箱观察孔检查,无结疤。
1)我公司开发的φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔“五塔一组” 新技术,能保证碳化塔清洗好,不煮塔,实现碳化母液封闭循环,无废液排放,其运行是可行的。
2)五塔一组与四塔一组相比,每生产一吨纯碱可以降低2~3 kWh,还可以减少排放含氨尾气量35.2 m3,一年减少尾气15 840 km3。
3)与四塔一组相比,五塔一组提高了碳化塔的设备利用率,碳化塔容积利用率从0.028 t/h提高到0.03 t/h,增长率为7%,减少一次性投资费用。
4)联碱法φ3400/φ3000索尔维筛板碳化塔五塔一组新技术开发与成功应用,是国内联碱法索尔维碳化塔的首创,曾获自贡市科学技术进步二等奖,对联碱法碳化塔工艺技术具有重大意义。
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TQ114.16
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1005-8370(2017)06-03-03
2017-07-04
刘应峰(1976—),高级工程师,四川大学工程硕士,2000年毕业于四川理工学院(原四川轻化工学院)。现任成都华西化工研究所股份有限公司脱硫脱硝工程项目经理,曾任自贡鸿鹤化工股份有限公司联碱厂总工程师。