从克令吊的一起小故障谈谈克令吊的日常维护管理

2017-12-13 22:35朱建中
珠江水运 2017年22期
关键词:日常管理节流阀

朱建中

摘 要:文章从分析一起克令吊的小故障的原因着手,探究原因,找出并解决了设备故障。文章后面一部分对克令吊的日常管理要点提出自己的观点。

关键词:克令吊 节流阀 日常管理

1.引言

克令吊(crane),是船上的一种甲板机械,是一種船舶装卸货物的设备,液压克令吊是船舶上普遍使用的一种装卸货设备。液压克令吊是一种电、液、机一体化的船舶起货设备,在使用过程中,需要具有一定专业知识的技术管理人员,按要求对其进行日常维护。在实际使用工作中,液压克令吊常因缺少应有的维护保养、操作使用不当、工作环境差与年久失修等原因,造成故障率居高不下。

2.事故经过

LH轮NO1号克令吊轻载运行正常,重载下放时速度过快,不能点动控制,导致往运载工具上卸载时撞击太大,工人拒绝操作。接此情况,询问操作水手以前是否有过此类现象,后来又正常了,只有重载时才明显。

从表面现象看,克令吊操纵设备与油泵,油马达运行都是正常的,经查阅相关图纸,怀疑可能的原因就是控制阀下落速度的调节平衡阀开度的PL1、PL2、PL3的DAMPER,即节流阀的开度与货物重量不成比例;再就是平衡阀内部孔道与油路有节流现象即有垃圾存留导致响应慢。

本着这个思路,我们启动NO1克令吊,吊起28吨重的卷钢稍稍离底后带负荷逐个调整DAMPER的开度,操作动作后没有效果重新复位。三个 DAMPER全部调节,无论往开或关的方向都没有任何效果的改善。随后又解体了平衡阀,清洁疏通了内部通道,没有明显脏污,检查了弹簧与阀芯,一切正常,装复后试用,故障现象依旧存在。但是在这个试验过程中,我们发现刹车电磁阀的指示灯亮起时间明显落后于吊钩油马达的动作,这个现象说明吊钩油马达动作时,油马达的刹车还没有打开,意味着吊钩动作与刹车不匹配是问题的关键。继续仔细观察,吊钩操纵手柄在下落方向开度较大时刹车才打开,这时我们已经确定症结所在——刹车打开时间落后于吊钩油马达动作时间。

LH轮克令吊操纵机构比较原始,由手柄刚性连接至油路控制阀直接人工操作。在操作室每个操作手柄下方有一凸轮,手柄离开中位时首先应接触控制刹车电磁阀的微动开关,以使电磁阀通电先打开刹车。根据这些原理我们检查手柄凸轮与微动开关后发现,微动开关的滚轮由于与凸轮长期在一个位置接触,滚轮材料是塑料,已磨损很深,并有凹坑。所以与凸轮接触存在延时,只有手柄离开中位较多时,才能压到并使微动开关动作,触发刹车电磁阀打开刹车,这时由于手柄与控制阀是刚性连接,离开中位的距离实际反映在操作上,即是油马达的供油量,即油马达的转速。也即意味着刹车打开时油马达的速度已较高,就出现了前述现象——想慢速下放货物时速度过快,造成落地时冲击现象。故障找到后解决问题很简单了,换新一个微动开关,并调整好与凸轮的相对位置,试车,恢复正常。随后我们又检查了另两个手柄下凸轮与微动开关的磨损情况,未发现此类现象,正常。对另三台克令吊排查再未发现同样情况。

3.事故原因分析

从此次克令吊修理中,警示我们的管理责任人平时的日常检查、维护、保养、测试一定要细心严谨,容易忽视的细节往往是故障苗头的累积。也就是说检查一定要具体、细致到每个部件,不要迷信进口设备的高质量与完全可靠。提醒我们工作要扎实,具体落实。各个温度继电器功能定期测试,温度传感器测定值校正,限位开关动作试验要真实,结合平时换抓斗与钢丝绳时具体调整,限位报警动作及时准确。各关节连接点与电机马达,滑车以及图纸上明确标明的注油点定期加压牛油。

最重要的还有齿轮油的油质油位检查要由轮机长督促,因为许多船舶起货机设备的设计与吊室的布局不尽合理,齿轮油放油孔与接管位置不合理,有的钢丝滚筒要盘车至某个位置才能放油,加油位置也不理想,观察镜时间长了脏污几乎看不出来。甚至许多主管人员连加、放油口都不知确切位置,说明书上要求的加油量也不查阅,盲目加油以致从油封处漏至吊室,带来清洁工作的不必要付出和油品额外消耗。这些都是我们轮机管理人员急需加强培训与提请重视的。

4.管理注意事项

(1)加强液压油的管理

①加强液压油的化验管理,连续的化验指标对比,有助于及时预测机械的运转状态;发现不正常指标,须引起重视;做好液压油工作时间统计,参考说明书规定的使用时间期限,及时更换;

②补油时要通过过滤装置,新油并不是清洁的;

③拆检系统元件或修理液压管路时,定要注意维护系统清洁;

④定期检查清洁滤器,重视对油箱透气孔的管理,尤其是其滤器如得不到维护,会使外界污染物进入系统;

⑤加强备用油桶的管理,定期翻倒备用油桶,防止内部生锈,开封的油桶定要密封好;

⑥加强液压油管的检查与固定,克令吊工作时振动很大,如长期不对液压油管检查加固,易发生管子损坏或漏油,而每次拆检维护都容易让液压系统产生污染。

(2)禁止超负荷运行,定期清洁冷却器,防止液压油温度过高产生氧化和变质。

(3)轮机人员要加强液压专业知识的学习,提高故障诊断能力和维修的技能水平。液压系统方面的保养应多采取主动式的保养方式,不能等到故障发生之后再去处理。当发现不正常现象之后,应尽力找出原因,不懂的可以向公司或同行们请教。

(4)建议一些船公司在船员上岗前,加强液压知识方面的培训;针对本公司船队克令吊的技术状态进行有针对的管理和操作方面的指导,杜绝盲目性和经验型。

5.结束语

在实践中真正困难的不是解决问题,而是发现问题,在机损事故与故障之前发现问题是尤其的珍贵。这就对轮机管理人员提出了更高要求,对主管设备多观察,勤检查。使用时多接触,对不同负荷下,不同工况下,不同天气条件下设备的运转状态与参数做到心中有数。既要依靠先进的仪器仪表也要近距离的利用望、闻、摸等传统手段,尤其是前面交班人员的修理意见和宝贵经验,这些记录在纸的原始数据是当前管理人员判断设备使用寿命与维护保养周期的重要依据。可惜的是:很多船舶的设备检修记录簿不能完整地反映具体设备的保养过程与维修原因;有的甚至连备件的更新记录都没有。

这些措施落实到实处很难,这也是轮机管理人员在工作中逐步努力的方向。但由于管理监查不落实,工作思路的不清晰以及一些人员责任心不强。实际效果不理想。遇到故障,往往能依靠以往的技术信息就很少。思维的惯性纠正起来很困难,也需要一个过程,但是还是希望大家在设备检修记录簿的记录时要连续、真实,详细到具体修理日期,周期,更换部品的厂家与使用寿命,修理的原因与常出现的问题与故障种类。为改善与提高船舶的维护保养质量和效率尽自己的绵薄之力,换位思考,连续的记录对任何设备管理者都是一笔可观财富。

参考文献:

[1]曹建辉.从一起克令吊吊臂滑落事故谈克令吊的日常管理[J].天津航海,2012(04).

[2]章敏华.船用液压克令吊日常维护管理[J].珠江水运,2016(05).

[3]张锟.船用液压克令吊液压油在线监测技术探究[J].中国水运(下半月),2014(04).

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