某300MW机组锅炉水冷壁爆管的诊断分析研究

2017-11-04 11:05党龙瞿丽莉赵广勋
山东工业技术 2017年21期
关键词:水冷壁管内管子

党龙+瞿丽莉+赵广勋

摘 要:某电厂水冷壁管道发生爆管事件,采用宏观检验、通球检查,金相分析及历史检修情况检查对比等方式进行分析研究。结果表明,短时过热是水冷壁管泄漏的直接原因,泄漏水冷壁管内存在氧化铁异物堵塞,造成管内介质流量不足,导致锅炉高温区的管段壁温超限而出现涨粗、鼓包,当管壁厚度不能承受工作压力时发生泄漏,针对原因给出了整改建议。

关键词:300MW机组;水冷壁;爆管;诊断分析;建议

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.166

0 前言

四管泄漏事故是影响火电机组安全经济可靠运行重要原因,国内近20年4万次锅炉炉管破坏事故中,造成电厂事故停机的有80%,这其中光水冷壁管事故就占了40%。水冷壁管道泄漏原因很多[1],有内外温差大造成的热应力断裂泄漏[2],有管内异物堵塞长期或短期过热爆管泄漏[3],有外力导致水冷壁损伤形成的泄漏[4],也有水冷壁管内垢下腐蚀和管外高温腐蚀造成管道减薄引起的泄漏[5]。对泄漏原因的分析诊断,并根据诊断结果采取有效整改措施,对于火电机组锅炉的可靠性运行有重要意义。对于四管泄漏案例的介绍,可以让同行业借鉴,指导事故分析和生产运行。文章以某电厂水冷壁泄漏为例,介绍了此类事件分析的思路,以期为同类型机组提供借鉴。

1 系统及事件简介

某电厂机组容量为300MW,锅炉为亚临界中间一次再热控制循环汽包锅炉,采用单炉膛、平衡通风、固态排渣、四角切圆燃烧方式,设计燃煤为高挥发分烟煤。配置有三台双进双出钢球磨煤机直吹式系统,制粉系统为正压一次风直吹式制粉系统,燃烧系统配有切向燃烧的摆动式煤粉燃烧器。

事件发生前,机组负荷290MW,给水流量、主蒸汽流量、炉膛负压和主汽压等参数均正常,运行人員巡检发现锅炉34.5米层#3角区域有异音,经检查确认水冷壁泄漏,机组被迫停机。

2 宏观分析

检查泄漏位置在炉内标高约34.5m的#2角燃烧器燃尽风下部,炉外侧由后向前数第8根水冷壁管子上有三处裂纹状泄漏点,该部位水冷壁管规格为Φ45×5.4mm内螺纹管,材质为20g。

检查泄漏点的三处裂纹形貌相同,裂纹间距离约120mm均布,裂纹沿管子纵向发展,张口宽约1mm、长度约11mm,裂纹处管子明显有鼓包(见图1),清理裂纹上、下部管壁,发现有较多纵向氧化皮开裂裂纹。将#3角炉后向炉前数第7、8、9、10根水冷壁管段割下,割管长度0.9m,并将泄漏处管段沿鳍片方向剖开,发现泄漏部位内螺纹管的内螺纹线清晰、无明显的腐蚀现象(见图2),初步排除了氢腐蚀造成的泄漏。

3 通球检查

解体下水包节流孔板,节流孔板安装及内径(11.8mm)符合要求,没有发现异物;随即使用压缩空气吹扫泄漏管子与相邻管子对比,发现泄漏管子气流相对较小,判断内部存在异物堵塞;对泄漏的管子分别从上下部吹扫,吹出许多氧化铁,相邻管吹扫未发现氧化铁等异物;对泄漏管进行通球(管子内径为37.6mm),球未通过,初步判断堵塞部位在主燃烧器区上部弯管部位。

经反复通球和压缩空气吹扫,泄漏管子通球畅通,对吹扫的氧化铁收集,总质量约130g,最大异物尺寸24mm×28mm。

4 其他检查与分析

经对检修情况了解,检修时对该区域的18根管子进行更换,所有管道均采用机械切割,泄漏水冷壁管是新更换管子焊口下部的旧管,该管鳍片进行了切割与重新焊接。检修后启机到出现泄漏间隔一周时间,时间较短。

第7根管子金相组织正常、第8根管子靠近喷燃器上部部位金相组织正常,第8根管子爆口部位金相组织已经发生变化,符合短时高温过热特征。

5 原因分析

机组检修后运行时间较短就发生水冷壁泄漏,漏点形态判断分析是由于短时高温过热造成,经排查泄漏水冷壁管内存在氧化铁异物堵塞,造成管内介质流量不足,导致锅炉高温区的管段壁温超限而出现涨粗、鼓包,当管壁厚度不能承受工作压力时发生泄漏。因泄漏口是裂纹状,管子内压力仍能保持较高水平,从而造成其它鼓包处泄漏,最终形成三个裂纹状泄漏口。

经询问、调查、分析判断管内异物应是在水冷壁施工过程进入管子内部的。

6 建议

(1)查找和取出泄漏管内部异物,确认所有受损水冷管,更换泄漏水冷壁管段,严格焊接工艺,加强现场质量检验监督。

(2)全面排查水冷壁类似部位及其他受热面。对检修施工范围内的其它受热面管全部进行宏观检查,发现异常的管段(氧化皮开裂、颜色异常、吹损减薄等),进行处理。

(3)加强检修工程管理工作,特别对现场监护工作、风险分析及防范措施、质量监督验收等工作高度重视。

参考文献:

[1]田学军.锅炉水冷壁爆管事故的分析[J].锅炉技术,2015,46(02):44-46.

[2]张志超.600MW超临界锅炉螺旋管水冷壁爆管原因分析[J].东北电力技术,2010(02):44-45,48.

[3]殷尊.超超临界1000MW机组锅炉水冷壁爆管原因分析[J].热力发电,2013,42(07):92-96.

[4]翁金钰.600MW超临界机组水冷壁爆管原因分析及预防[J].华电技术,2012,34(02):13-15,21.

[5]彭国达.锅炉水冷壁爆管分析[J].理化分析-物理分册,2003,39(11):584-586,589.

作者简介:党龙(1966-),男,陕西蒲城人,工学学士,高级工程师,主要研究方向:大型火电机组热工控制系统及生产管理。endprint

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