某超超临界汽轮机1号轴承轴振异常原因分析及处理

2017-11-01 07:40张丰田应光耀王崇如杨少宇陈晓春
浙江电力 2017年9期
关键词:激振力超临界汽轮机

张丰田,应光耀,王崇如,杨少宇,陈晓春

(1.国电浙江北仑第一发电有限公司,浙江 宁波 315800;2.国网浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014)

某超超临界汽轮机1号轴承轴振异常原因分析及处理

张丰田1,应光耀2,王崇如1,杨少宇1,陈晓春1

(1.国电浙江北仑第一发电有限公司,浙江 宁波 315800;2.国网浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014)

介绍了某发电厂上汽超超临界N1000-26.25/600/600(TC4F)型汽轮机轴系和1号轴承结构,分析了1号轴承轴振异常故障高发的原因。提出了全新的综合检修方案,有效提高1号轴承的承载力和自位能力,减小高压缸气流激振力,使1号轴承轴振合成值幅度从检修前的90~120 μm降至45~55 μm,并基本保持稳定,且对负荷变化、主蒸汽温度变化不再敏感,振动水平达到了优秀标准。

汽轮机;轴承;振动;气流激振;硬度

0 引言

上汽-西门子型百万机组轴系主要由高压转子、中压转子、低压转子、发电机转子及集电环转子组成,各转子之间均采用刚性联轴节连接。汽轮机中压转子、低压转子均采用单轴承支撑,轴承座为落地式结构。汽轮机的4根转子由5个径向椭圆轴承支撑,而发电机与励磁机转子由3个径向椭圆轴承支撑,其轴系布置如图1所示。

图1 轴系布置示意

1号轴承结构如图2所示。轴承本体由上半壳体(1)、 下半壳体(4)、 球面瓦枕(5)和调整垫片组成。轴承壳体内侧浇铸有巴氏合金。上下壳体通过圆锥销和螺栓联结在一起。轴承体设有4只轴承金属测温元件,采用热电偶(A,B)。轴承的球面瓦座支撑球面瓦枕,允许球面瓦枕在球面瓦座内作一定的滚动,以和转子弯曲曲线相配合,球面瓦座本身用螺栓固定在轴承座内。键(7)限制了轴承壳体横向移动,键(6)限制轴承体向上运动。调整垫片(8,9)用于调整轴承的中心。

图2 1号径向轴承

由上海汽轮机厂(简称上汽)引进德国西门子技术自主制造的超超临界N1000-26.25/600/600(TC4F)型汽轮机,具有优越的经济性能。该型号汽轮机在国内已有二十多台机组投入商业运行,如:上海外高桥发电厂2台、曹泾发电厂2台、江苏彭城发电厂2台、浙江华能玉环发电厂4台、宁海发电厂2台、金陵发电厂2台、广东平海发电厂1台、连云港新海发电厂1台。但其普遍存在1号轴承轴振偏高现象,严重威胁机组的安全运行,至今仍未找到良好的解决方案[1-6]。对此,提出了针对性检修方案,有效低了1号轴承轴振幅度,为解决超超临界汽轮机轴振异常问题提供了参考。

1 某汽轮机组1号轴承振动偏高原因分析

1.1 检修前运行情况

2015年5月机组中修后开机至2015年9月期间,1号轴承轴振基本稳定在45~65 μm,处于比较好的运行状态。2015年10月轴振开始迅速爬升,最后在90~120 μm之间波动,数据详见表1。2016年4月停机前的最后阶段,需要采用以下运行方式调整才能抑制1号轴承轴振:

(1)负荷不变时,将主蒸汽温度由600℃降至565℃左右。

(2)升降负荷,使机组运行负荷远离1号轴承振动较高的负荷区域。

(3)投运顶轴油系统。

在2015年5月份中修后开机的4个月内,1号轴承轴振都处于一个较好的振动水平,之后开始逐渐恶化,之前几次检修同样存在类似情况。在1号轴承每次检查中都发现瓦座滑动支撑面变形严重,瓦枕与瓦座已不能相互滑动,轴承基本失去自位能力。振动主要是通频分量,低频和高频分量所占比重较低,振动相位变化不大,振动异常因动静碰磨引起的可能性很小[7-11]。降低主蒸汽温度、升降负荷改变主蒸汽流量,可以降低转子气流激振力[12-16]。投运汽轮机顶轴油系统,能够增加1号轴承油膜厚度和刚性,并在一定程度上补偿1号轴承的自位性能力,提高1号轴承的稳定性。在所有的控制策略中,投运顶轴油效果最为明显。综合以上对运行数据和控制振动策略的分析,1号轴承振动异常的主要原因如下:

表1 1号轴承修前振动(通频/工频)峰峰值数据

(1)1号轴承瓦座滑动支撑面变形,失去自位能力。

(2)1号轴承的稳定性不足。

(3)高压缸气流激振力较大。

1.2 设备解体分析

设备解体后检查高中靠背轮中心数据为:上张口0.01 mm,左张口0.005 mm。根据汽轮机轴系设计曲线,高中靠背轮要求是下张口。另外,1号轴承瓦温度检修前偏低,说明1号轴承标高偏低,承载力不足,稳定性变差。

1号轴承瓦座球型接触面因硬度不足而变形严重(见图3),对应瓦枕的4只螺栓孔和1只吊耳孔部位已经明显凸起,导致瓦枕和瓦座卡死不能相互滑动,使1号轴承失去自位能力。检查发现瓦座、瓦枕硬度均只有170 HB,明显偏低(设计要求:瓦座硬度为230~250 HB,瓦枕硬度为180~190 HB)。

高压缸碰缸检查结果详见表2,发现缸体与转子的径向位置与设计存在偏差,导致气流激振力增加。

从解体情况分析,1号轴承轴振异常的可能原因如下:

(1)1号轴承瓦座滑动支撑面变形严重,已失去自位能力。

图3 瓦座解体图

表2 高压缸碰缸数据

(2)1号轴承承载力不足,使其稳定性降低。

(3)高压缸径向通流间隙不符合设计要求,引起转子气流激振力增加。

1.3 1号轴承轴振异常的原因总结

上文根据运行数据和设备解体情况对1号轴承振动进行了分析,2种分析所得结论基本吻合,即引起1号轴承轴振异常的主要原因如下:

(1)1号轴承瓦座滑动支撑面变形严重,已失去自位能力,另外1号轴承承载力不足,这两方面原因降低了其稳定性。

(2)高压缸径向通流间隙与设计存在偏差,增大了转子气流激振力。

2 检修方案

根据运行数据和解体分析结果,需要提高1号轴承瓦座滑动支撑面硬度和光洁度,提高其自位能力;提高1号轴承标高,增大其承载力;调整高压缸径向通流间隙,降低气流激振力。具体检修方案如下:

(1)更换1号轴承瓦枕,瓦座。将瓦枕硬度提高至200 HB,瓦座硬度提高至240 HB,以提高其耐磨性,避免因其变形卡涩而失去自位能力。

(2)改善1号轴承瓦枕和瓦座传统研刮工艺,经初步研刮后,再用研磨膏进行研磨,提高其接触面积和光洁度,提高其自我调节性能。

(3)调整高中靠背轮中心,由原来的上张口0.01 mm改为下张口0.01 mm,保证轴系符合设计要求。将1号轴承标高抬高0.30 mm,提高其承载力,增加1号轴承稳定性。

(4)调整高压缸缸体中心,使高压转子和高压缸体径向间隙满足设计要求,减小气流激振力。

3 检修后运行情况

检修后在汽轮机冲转过程中,1号轴承振动合成值约为35~45 μm,如图4所示。从带负荷至满负荷,振动值稳定在40~55 μm之间,如图5所示。从机组复役运行至今,1号轴承振动合成值基本稳定在45~55 μm之间,且对负荷变化、主蒸汽温度变化不再敏感,较检修前有了大幅降低,振动水平达到了优秀标准。

图4 冲转时1号轴承轴振情况

图5 正常运行时1号轴承轴振情况

4 结语

上汽超超临界 N1000-26.25/600/600(TC4F)型汽轮机1号轴承稳定性不足,抗干扰能力差,高压缸气流激振力大,容易引发轴振异常。消除1号轴振异常的有效方法主要有:抬高1号轴承标高,增加其承载力;提高其瓦枕和瓦座配合面硬度、接触面积和光洁度,提高1号轴承自位能力;通过碰缸检查调整动静间隙,减小高压缸气流激振力。检修方案实施后,该机组1号轴承振动合成值幅度从修前的90~120 μm大幅降至45~55 μm,并基本保持稳定,且对负荷变化、主蒸汽温度变化不再敏感,振动水平达到了优秀标准。

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参考文献的作用及要求

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编辑部摘编

Cause Analysis and Treatment of Shaft Vibration Abnormality of No.1 Bearing of an Ultra-supercritical Steam Turbine

ZHANG Fengtian1, YING Guangyao2, WANG Chongru1, YANG Shaoyu1, CHEN Xiaochun1

(1.Guodian Zhejiang Beilun No.1 Power Generation Co., Ltd., Ningbo Zhejiang 315800, China;2.State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute, Hangzhou 310014, China)

Shafting and#1 bearing structure of a N1000-26.25/600/600 (TC4F) ultra-supercritical steam turbine of a power plant made in Shanghai Turbine Plant are introduced in this paper.The causes of the frequent shaft vibration of#1 bearing are analyzed.A new comprehensive overhaul scheme is proposed,which could enhance bearing capacity and self-aligning ability effectively and in the meantime reduce steam current vibra tion force of the high pressure cylinder.After this overhaul,the shaft vibration amplitude of#1 bearing greatly decreases from 90~120 μm before the overhaul to 45~55 μm and basically keeps steady; besides,it is no longer sensitive to change of load and main steam temperature,and the vibration gets up to an excellent standard.

steam turbine;bearing; vibration; steam current vibration; hardness

10.19585/j.zjdl.201709017

1007-1881(2017)09-0080-04

TK263.6+4

B

2017-06-21

张丰田(1978),男,工程师,主要从事汽轮机本体研究。(本文编辑:张 彩)

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