麒麟寺水电站2号主变压器油质单氢超标原因分析及处理方法

2017-10-25 12:16弥新虎
中国科技纵横 2017年18期
关键词:处理方法变压器

弥新虎

摘 要:电力变压器运行中油质单氢超标,是电力变压器运行与试验中常见的设备缺陷之一。本文介绍了麒麟寺水电站110kV 2号主变压器运行中油质单氢超标的原因分析与处理过程,阐述了变压器油质单氢超标的原因分析与处理方法。

关键词:变压器;单氢超标;原因分析;处理方法

中图分类号:TM407 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)18-0165-01

1 概述

大唐麒麟寺水电站位于甘肃省文县碧口镇,是白龙江流域干流梯级开发中的第三座水电站,装机容量3×37MW,多年平均发电量4.447亿千瓦时。工程于2004年开工,2008年12月首台机组投产发电,2008年底三台机组全部投产发电。

麒麟寺电站2号主变压器系新疆特变电工有限公司2008年生产,型号为SF10-50000/110,油重11470 kg,冷却方式为油浸风冷式,接线组别为YN1,d11,额定容量50000kVA,额定电压121/10.5kV,额定电流238.57/2749.25A,额定频率50HZ,阻抗电压10.5%,空載电流0.4%,空载损耗30kW,负载损耗180kW。

2 2号主变油质色谱分析跟踪监测情况

(1)2号主变自2008年12月投运至今已经运行3年零6个月,在这期间先后进行了13次绝缘油色谱分析,具体数据记录如表1。(2)2009年6月12日发现2号主变压器4号冷却器散热片漏油,遂即对漏油点进行了带油补焊,补焊后由碧口电厂检修公司取油样进行色谱分析发现单氢为206.90ul/l,超过注意值(150ul/l),总烃9.70ul/l 。(3)2009年11月10日取样化验发现单氢为1985.30ul/l,总烃38.90ul/l。为了排除色谱分析仪和操作人员的误差,故于2009年12月23日取样后送往成都中试所进行分析,分析结果为单氢为318.6ul/l,超过注意值(150ul/l),总烃为16.2ul/l合格。成都中试所建议加强跟踪监视,不影响正常运行。(4)2010年11月18日2号主变C级检修之际,对于油质进行色谱分析化验结果为单氢7279.52ul/l,总烃为602.05ul/l,超标较为严重,经分析怀疑可能与2009年6月12日4号冷却器散热片漏油带油补焊有关系,随后对2号主变绝缘油进行了24小时真空加热脱气。脱气后油质指标趋于好转,基本合格,其中单氢为152.93ul/l,总烃为92.6ul/l,由于当时主变计划停运时间已到,故而不能继续脱气。

3 变压器油单氢超标原因分析

变压器油是石油的一种分镏产物,其主要成分是烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物。有机绝缘材料的主要成分是纤维素。从化学分子结构可以看出,当油或固体绝缘在电、热等故障作用下产生 H时,必然伴有烃类气体,所以当单氢成分增高时,一般非设备内部故障导致,可能有以下几个方面原因。

(1)变压器内部进水受潮:如果色谱分析发现 H含量超标,而其他成分并没有增加时,可大致判断为变压器油中含有水分。导致水分分解出H有两种可能:一是水分和铁产生化学反应,二是在高电场作用下水本身分子分解。为进一步判别,可做微水分析和击穿电压试验。如果油击穿电压降低,油中含氢量的高低与微水含量呈正比关系,且含氢量的变化滞后于微水含量的变化,可进一步确认为进水导致含氢量增高。在变压器运行中,由于温度的变化,密封件受损,压力释放阀、套管顶部、储油柜和冷却器等部位不严都可能使水分侵入变压器。当设备停运时,要进行严密试验,查找渗漏部位并设法消除。对变压器油进行滤油处理,但设备受潮时固体绝缘材料含水量比油中含水量要大很多倍,它们之间的水分存在相对平衡。真空滤油对于变压器整体的水分影响很小,因此,现场采用的真空滤油法不能持久地降低设备中的含水量。为了确保变压器安全运行,应结合绝缘测试结果对变压器内部固体绝缘进行干燥处理。(2)变压器油箱和冷却器带油补焊、滤油机加热器损坏过热、补充油特征气体含量高等,这些都是可能造成油色谱异常的外部因素。(3)变压器内部使用活性金属材料及某些油漆:变压器中的不锈钢,存在触媒作用,能促进变压器油发生脱氢反应,使油中出现单氢值增高。不锈钢材料能吸附H,如不注意除氢工艺的处理,则会将其所储藏的H带到油中。油箱和储油柜内壁涂刷的清漆干燥程度将影响油中的含氢量。

数据显示,未见水分,油常规化验项目全部合格,排除变压器内部进水受潮的原因,1、3号主变油与2号主变压器类似,同样存在单氢超标,其中3号主变最大值为1862.04ul/l。因此,综合变压器制造、安装、运行、试验等方面分析,变压器绝缘油单氢超标的主要原因是:变压器内部使用活性金属材料及某些油漆,促进变压器油发生脱氢反应,使运行中的油质出现氢值增高。

4 处理方法

2001年11月18日色谱分析发现2号主变油质单氢为7279.52ul/l,总烃为602.05ul/l严重超标,为了防止由于单氢含量过高对变压器产生危害,随后对2号主变进行了24小时真空加热脱气。脱气后单氢为152.93ul/l,总烃为92.6ul/l,指标基本恢复正常。

在随后的定期取样分析中,虽然油中单氢略为超过注意值(150ul/l),但没有明显的越变,同时我厂运行人员加强了对于变压器的监视检查,化学监督人员缩短了绝缘油色谱分析周期,加强了跟踪检测。事实表明,目前我厂主变压器绝缘油单氢趋于稳定,变压器运行正常。

5 结语

电力变压器运行中单氢超标原因较多,应综合变压器制造、安装、运行、试验等方面进行技术分析,并与同一制造厂家的同类产品进行比较分析。当活性金属材料及某些油漆促进变压器油发生脱氢反应停止之后,油中单氢值增高随之停止,油中单氢趋于稳定,然后对变压器进行真空加热脱气,使油中单氢符合规程要求。我厂将持续进行跟踪分析,确保变压器安全运行。

参考文献

[1]DL/T596-1996,电力设备预防性试验规程[S].

[2]GB2536-90,变压器油[S].

[3]GB/T7595-2000运行中变压器油质量标准[S].endprint

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