摘 要:对于对基础承载力和沉降控制要求高的情况,只有把钻孔灌注桩的桩长、直径加大,才能达到目的,由此而来的是桩身混凝土体积将大大增加,十分不经济。如何有效地提高单桩承载力、缩短施工工期、减少支出、控制沉降,成为工程人员关注的热点。本文通过工程实例,介绍了沈家小区高层建筑地基钻孔灌注桩通过复式后压浆技术,很好的解决了承载力和沉降控制问题。该技术具有操作简便,可靠性好,附加费用低,承载力增幅大,注浆和成桩可交叉作业,节约建设资金等优点,在具备条件的工程中推广后压浆施工工艺有着重要的意义和广阔的前景。
关键词:后压浆技术;高层建筑;应用
Application of compound grouting technology in Shen residential of high-rise building
Feng Xu-hui
(No.203 Institute of Uranium Deposit,Nuclear Industry Company,Xianyang 712000,Shaanxi,China)
Abstract: For the stuation in which stringent requirements on foundation bearing forcce capacity and sedimentation control, needs to increase diameter of the bored piles, but the volume of pile body concrete will increase dramatically and costs a lot. Engineering staff may care much more about improving the bearing capacity, shorten the construction period, reduce spending, and controlling sedimentation. In this paper, taking Shen residential for example of technology which high-rise building foundations bored through the double post grouting is to save the problems about bearing capacity and sedimentation control. The technology with lots of advantages, such as easy operation, high reliability, low additional costs, increasing the bearing, crossing and piling with grouting operation, saving funds , above all , it has important significance and broad prospect in conditions of project promotion of post grouting in construction technology.
Keyword: Post-grouting Technique; high-rise building; application
1.工程概況
沈家小区改造工程项目位于某市咸通南路以东,沈兴南路以西,南临滨河西路。拟建的沈家小区改造工程1#楼地上32层,地下一层,剪力墙结构,后注浆钢筋混凝土灌注桩基础,设计桩径600mm,桩长21.0m,设计单桩竖向抗压极限承载标准值为6200KN,设计桩身混凝土强度等级为C35。
2.场地工程地质条件
2.1地形、地貌
拟建场地地势总体西高东低,南高北低,地形基本平坦,地面标高介于388.80-390.16m之间,地貌单元属渭河I级阶地。
2.2地层结构及岩性特征
地层岩性结构特性描述如下:
3.后压浆加固机理及工艺流程
3.1后压浆机理
钻孔灌注桩复式后压浆是指成桩时在桩底和桩侧预埋压浆管和压浆装置,待钻孔灌注桩成桩并达到一定强度后,利用压浆装置,将具有固化能力的浆液(如纯水泥浆、水泥砂浆、掺加外加剂的水泥浆等),压入桩端和柱侧。这些浆液经过渗透、填充、置换、劈裂、压密及固结等物理或化学形式单独或共同作用,改变了桩端及其附近桩侧土体的物理力学性,清除了桩底沉渣和桩周泥皮对桩的不利影响,改善了桩土界面条件,使桩的承载力和桩侧阻力得到不同程度的提高,桩的沉降得以减小,桩的承载性能得到改善,从而达到提高桩基承载力,减少沉降,降低造价的目的。
(1)减少沉渣厚度、加固桩端持力层。不管桩端土的性质如何,注入桩端的浆液都会对桩端沉渣进行加固,从而使沉渣厚度减少。同时,浆液会沿着桩端持力层的孔隙进行扩散和渗透,使桩端土层强度得到明显提高,进而提高桩端阻力。
(2)改善桩土界面特性。在桩端灌浆过程中,随着浆量和灌浆压力的增加,部分浆液沿着桩侧薄弱部位上升,使桩土结合紧密,改善了桩土接触地面的条件,使桩周土单位面积的侧阻力提高。
(3)增加桩周法向压力。由于桩端压力灌浆形成扩大头,挤压桩端使土层密实,增加了桩端及周围土层的侧向压力,法向压力的提高引起桩的侧阻力提高。
(4)桩端压力灌浆时,在压密桩端虚土的同时向上传递反力,桩顶由轻微的向上位移,相当于桩端施加了一个预应力,桩侧阻力有所提高。endprint
3.2施工工艺流程(见图1)
4.压浆参数设计及压浆设备机具的选择
4.1压浆参数设计
(1)压浆水灰比0.45—0.65,注压终止压力控制在1.2—4MPa;
(2)压浆量控制水泥含量1.5t—2t/根;
(3)压浆流量控制为不易超过75L/min;
(4)压浆终止条件:
a.压浆总量和注浆压力已达到设计要求;
b.压浆量已达到设计值的75%,且注浆压力超过设计要求。
4.2压浆设备
(1)注浆泵:选择BW—150三缸单作用活塞泵,额定最大工作压力为7MPa,流量32—150 L/min;
(2)水泥浆搅拌机:强制式搅拌机容量350L;
4.3压浆机具
(1)储浆桶:容量为500L,附搅拌器;
(2)压浆管:用直径25mm×3.2mm的黑铁管,丝扣连接;
(3)地表输送管:25mm钢丝编织网管,耐高压10MPa;
(4)孔口压力表:5MPa;
(5)滤网:1.4mm不锈钢筛网。
5.注浆终止标准
(1)当注浆压力大于4MPa,注浆量不能满足设计要求,应采用稳压间隔式注浆工艺。稳定静止压力时间为20—30分钟,压力不减时,可停止注浆。
(2)当地面出现返浆时终止注浆。
(3)当单桩水泥注入量达到设计要求时终止注浆。
6.试桩施工中的应用
6.1应用
(1)注浆液为纯水泥浆,水泥采用秦岭牌PC32.5普通硅酸盐袋装水泥,浆液水灰比为0.45~0.65;
(2)注浆压力:注浆压力控制在1.2Mpa~4Mpa以内,桩端桩侧注浆管注浆时间间隔不得超过2小时;
(3)注浆流量控制在30~40L/min;
(4)注浆时间:混凝土浇筑成桩24小时后可进行注浆;
(5)注浆量:每根桩桩底注浆水泥用量2000-2100kg。
7.注浆效果分析
试桩施工了三组,经过静载试验分析,通过正常预埋管路注浆的三根试桩,根据现场试验数据分析见表1—表3
静载荷试验记录汇总表1
结论:
三根试桩,经过静载荷试验,当载荷加至6200KN时,SZ1下沉18.63mm,SZ2下沉22.86mm,SZ3下沉19.79mm,单桩竖向抗压极限承载均满足设计要求。检测数据说明后压浆施工工艺有着控制沉降,增大承载力之优点,在相同地层施工推广后压浆施工工艺有重要的意义和广阔的前景,
结束语:
(1)经高压注入水泥浆对桩周围的土体进行充填、渗透,改善了土的物理力学性能,桩端近似形成混凝土扩大头,不同地层可提高桩的承载力30%—150%;达到增大承载力,控制沉降的目的。
(2)相同地质条件下,采用复式后压浆技术经济效益显著;达到了不需加长桩长、加大桩径就能满足设计要求的目的。
(3)复式后压浆工艺,施工时要严格执行施工方案,每个施工环节衔接要准确无误,否则既不能满足设计要求也会增加施工成本并延误工期。
(4)成桩、压浆交叉施工,工期缩短、成本降低。
参考文献
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[2] 刁旺勇.钻孔灌注桩后压浆技术在桥梁工程的应用分析.科技创业月刊,2012.9:189-190.
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[5] 内部资料.沈家小区改造工程岩土工程勘察报告.西安市建筑设计研究院,2010.03.
[6] 内部资料.沈家小区改造工程1#楼检测报告.西北综合勘察设计研究院,2010.07.
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【文章編号】1006-2688(2017)08-0024-07
【作者简介】冯旭辉(1960-),男,工程师,从事地基与基础施工管理工作。endprint