文:牛英伟
上汽通用车系故障诊断笔记 43
文:牛英伟
汽车故障诊断的目的是什么?很多人可能会不假思索地回答,是为了排除故障。这样的答案看似合理,但并未切中问题的要害。其实诊断的目的是要挖出故障的根源。
在实际工作中常会见到下列景象:有些故障反复修反复出现;有些故障看似雷同,但照方抓药却根本无效;有些显而易见的故障,本应速战速决,但却走了大弯路;有些故障由于判断失误所造成的损失简直令人无颜面对用户。
上述问题的根源只有一个,就是没能准诊故障。那么维修人员如何才能准确诊断故障呢?要做到这一点,并非一蹴而就,它需要一个结合实际的长期学习过程。在此笔者愿与大家一起分享工作中遇到的各种实际案例,共同探索诊断能力提高之路。
故障现象:一辆2005年产上汽通用别克陆尊商务车,行驶里程28万km。用户反映该车发动机故障灯亮。
检查分析:维修人员检测发动机控制单元,发现故障码P0336——曲轴位置传感器电路故障。检查曲轴皮带轮,发现减振胶已经裂开,发动机运转时皮带轮摆动明显。拆卸曲轴皮带轮检查,发现由于摆动量大,轮边已经与传感器相互摩擦(图256)。鉴于这种情况,维修人员更换了曲轴位置传感器和曲轴皮带轮。
一周后用户反映车辆突然熄火且无法起动,维修人员赶到现场后检测发动机控制单元,没有故障码。尝试起动发动机,竟然顺利起动了,说明故障属于偶发。用力拉扯发动机线束,在拉7X曲轴传感器线束时,发动机再次熄火。拆下7X曲轴位置传感器检查,发现线束已经烧蚀(图257)。更换7X曲轴位置传感器线束后试车,一切正常。
没想到交车一个月后,用户再次反映发动机故障灯亮。检测发动机控制单元,故障码仍然是P0336。发动机怠速运转时,观察24X与3X曲轴位置传感器的数据。发现在提高怠速时,24X曲轴位置传感器的数据到1 622 r/min时不再变化,而3X曲轴位置传感器的数据却正常(图258)。
图256 曲轴皮带轮老化
图257 线束烧毁
图258 曲轴位置传感器数据流
清除故障码后进行曲轴位置偏差学习,操作无法完成。检查曲轴位置传感器线路,没有发现问题。路试中读取数据流,发现24X曲轴位置传感器的数据有时会变为0 r/min(图259)。拆御曲轴皮带轮检查,发现新装上去的曲轴位置传感器没有装不到位,其信号线被曲轴皮带轮磨破了(图260)。
故障排除:更换曲轴位置传感器,故障排除。
图259 曲轴位置数据有时为0
图260 信号线被磨破
故障现象:一辆2011年产上汽通用别克陆尊商务车,搭载LE5发动机,行驶里程15万km。用户反映该车有时无法起动。
检查分析:维修人员试车,没有见到用户所反映的问题。与用户沟通后得知,当故障出现时起动机没有任何反应,而且前照灯开关失效,喇叭不响,电动窗、中控门锁不工作,车内灯不亮,换挡杆不能从P挡移出。分析认为,上述用电器都是受车身控制单元控制的,所以应该从这里着手检查。
用GDS检测发现,故障码集中在车身控制单元上(图261),而且还有电源电压高的故障记录。查看车身控制单元的数据流,发现蓄电池的输出电压竟然达到了35.3 V(图262)。这只有一种解释,就是在电路中存在这接触不良问题,并且产生了电流阶跃效应。
根据电路图(图263)检查车身控制单元的电源线路,发现熔丝F2UD(100 A)的固定螺栓没有拧紧(图264)。
故障排除:紧固螺栓,试车确认故障排除。
(待续)
图261故障码列表
图262 车身控制单元数据流
图263 熔丝螺栓松动
图264 车身控制单元电源电路
RD——红、GW——绿
BK——黑、D-GN——深绿YE——黄、D-WG——深蓝WH——白、VT——紫