岩滩水电站扩建工程施工支洞优化设计与通风

2017-06-27 08:12朱少俊张朋飞
四川水利 2017年3期
关键词:支洞尾水水管

朱少俊,张朋飞

(中国葛洲坝集团第二工程有限公司,成都,610091)

岩滩水电站扩建工程施工支洞优化设计与通风

朱少俊,张朋飞

(中国葛洲坝集团第二工程有限公司,成都,610091)

岩滩水电站扩建工程地下厂房紧邻一期工程,结构布置紧凑,工程实施过程中,通过对招标阶段施工支洞的优化,缩短了工期,节省了投资,取得了比较好的社会经济效益,增设了排风竖井,解决了洞内通风问题。

施工支洞 优化设计 排风竖井 通风 岩滩水电站

1 工程概述

岩滩水电站位于广西壮族自治区大化县境内红水河上,坝址上游166km接龙滩水电站,下游83km有大化水电站,坝址以上控制流域面积106580km2,占全流域面积的81.4%,电站总装机容量1810MW,其中包括一期工程装机容量1210MW,扩建工程装机容量600MW。

岩滩水电站扩建工程主要布置于右岸一期工程厂房右侧80m的山体内,为地下式厂房,装机2×300MW。枢纽主要建筑物由进水口、引水隧洞、主、副厂房、主变室、尾水隧洞和厂房运输洞等组成。地下厂房为首部式布置,引水隧洞、尾水隧洞均采用一机一洞布置。地下厂房纵轴线与一期工程坝轴线成35°交角,右端往上游偏转。地下厂房开挖宽度29.7m~30.8m,最大开挖高度76.67m。

2 支洞设计

2.1 招标阶段施工支洞布置

岩滩水电站扩建工程厂运洞从安装间下游墙端往下游布置,连接下游对外公路。进厂运输洞

沉降迅速增大,变形模量值迅速减小。

从试验的总体情况来看,此次变形模量的结果基本反映了筑坝料填筑的施工状况。

5 结论

(1)通过此次原位变形模量试验,统计3个检测点的受力状况可知:法向应力从1.0MPa至2.5MPa时,变形模量逐渐增大,筑坝料属于密实阶段,超过2.5MPa后,筑坝料基础结构开始趋于破坏,此时沉降量增大,变形模量减小;

(2)通过本次试验,比较直观地了解填筑后的筑坝料受力情况,通过现场实际情况及对试验数据的采集和分析,可以得出筑坝料在力值6300kN时,即法向应力为3.5MPa,筑坝料地基基础已受到破坏;

(3)地基变形模量试验成果经过与国内外部分面板坝比较可知:大部分面板坝主应力最大值为3.24MPa~3.52MPa,在此区间内,位移极值变化较小,这说明坝轴线及趾板轴线的小范围调整,没有改变河谷的形态,对坝体应力、变形影响不大。如国内水布垭坝体的变形模量为120MPa~170MPa之间,也证明此次试验方法的可行性,为玛尔挡电站的施工提供了依据,并可供其他类似工程参考。

孙红雨(1985.11-),男,工程师,项目副总工,主要从事试验检测管理工作。

总长度464.6m,纵坡7.01%。断面为城门形,宽10.0m,直墙高7.0m,洞高9.0m,进洞口高程197.0m,至安装间高程163.31m,高差33.7m,其中k厂运0+274.98m~k厂运0+332.78m为弯段,是地下厂房施工的主要交通通道。

引水隧洞施工支洞从厂运洞k厂运0+412.07m开始进洞,至6#引水隧洞边墙为止,长度361.7m,起点高程163.31m,终点高程140.64m,高差22.67m,最大纵坡7.1%,断面为城门形,B×H=8.5m×6.5m,其中k引支0+120.12m~k引支0+213.43m、k引支0+269.1m~k引支0+284.81m为弯段,是引水隧洞下平段、下弯段、厂房开挖第Ⅴ、Ⅵ层的施工通道。

尾水隧洞施工支洞从引水隧洞施工支洞k引支0+79.97m开始进洞,至尾水管施工支洞和尾水主洞交叉点为止,长度486.21m,起点高程159.05m,终点高程128m,高差31.05m,平均纵坡6.39%,断面为城门形,B×H=8.5m×6.5m,其中k尾隧支0+85.35m~k尾隧支0+163.89m、k尾隧支0+303.07m~k尾隧支0+388.15m为弯段,是尾水主洞施工支洞、尾水管施工支洞的施工通道,其中尾水主洞施工支洞为土建Ⅱ标施工项目,我部尾水隧洞施工支洞开挖支护完成后向土建Ⅱ标交面。

尾水管施工支洞接尾水隧洞施工支洞,至6#尾水管边墙为止,长度175.88m,起点高程128m,终点高程118m,高差10m,平均纵坡5.69%,断面为城门形,B×H=8.5m×6.5m,其中k尾管支0+103.03m~k尾管支0+140.99m为弯段,是5#、6#尾水管、厂房机蜗施工通道。

招标阶段未布置排风竖井,根据以往工程经验,引水隧洞施工支洞,尾水管施工支洞尾部将是通风的重点与难点。招标阶段施工支洞布置详见图1。

图1 招标阶段施工支洞布置

2.2 关键技术问题

(1)厂运洞实际施工时地质情况与投标时相比出入较大,石方洞挖与投标时相比增加3678m3,锚杆与投标时相比增加4014根,新增钢拱架65.95t,新增固结灌浆1400t,喷护与投标时相比增加8286m2,导致厂运洞工期与投标时相比滞后2.5个月,严重影响到下一步的施工进度及向土建Ⅱ标交面,需要采取合理的技术措施将滞后的工期赶回来。

(2)由于岩滩水电站扩建工程紧邻一期工程,结构布置紧凑,施工支洞洞线弯折较多,尾水管施工支洞与引水隧洞施工支洞是通风的重点与难点。

2.3 施工支洞优化

如果要及时完成尾水隧洞施工支洞开挖支护,及时进入尾水管工作面和向土建Ⅱ标交面,一是尾水隧洞施工支洞提前进洞;二是减少施工支洞工程量,顺着这个思路,提出了以下施工支洞优化方案:

尾水隧洞施工支洞开口位置改在厂运洞开挖364.6m的位置,与原设计相比,提前133.98m进洞,优化后的尾水隧洞施工支洞、引水隧洞施工支洞、尾水管施工支洞长度分别为462.11m、310.1m、168.8m,与原设计相比,长度分别减少了24.1m,51.6m,7.08m,合计减少82.78m,减少施工支洞石方洞挖4167m3、锚杆648根、喷护1558m2,节省投资67.3万元。具体布置详见图2,长度对比详见表1,工程量减少、投资节省、工期提前量详见表2。

图2 施工阶段施工支洞布置

表1 招标阶段与施工阶段施工支洞长度对比

表2 施工支洞优化后成果一览表

2.4 通风

根据施工支洞布置情况,尾水管施工支洞尾部、引水隧洞施工支洞尾部在一期通风中是通风的重点和难点,此时,各个洞室都是单头掘进,洞内没有相互贯通,通风必须依靠风机的强制送风,才能驱散各个工作面的废烟和废气,确保人员、设备正常换气的需要,这个时期的通风是整个洞室施工中最困难、最重要的时候。

考虑到引水隧洞施工支洞和尾水隧洞、尾水管施工支洞洞线曲折,不易在洞室内形成空气流动,根据现场地形地貌条件,在尾水隧洞施工支洞尾部k尾隧支0+440.31m,引水隧洞施工支洞k引支0+176.66m桩号设置排风竖井,竖井直径1.4m,采用反井钻机施工,并且排风竖井和施工支洞同时施工并完成,在地下厂房洞室群两侧形成通风风路。

2.4.1 尾水隧洞施工支洞、尾水管施工支洞通风量计算

(1)按洞内同时工作的最多人数计算

Qr1=kmq

式中:Q——工作面所需风量(m3/min);

K——风量备用系数,取值1.25;

m——洞内同时工作的最多人数,取30人;

q——洞内每人每分钟所需新鲜空气,取4m3。

Qr1=kmq=1.25×30×4=150m3/min

(2)按爆破的最多炸药量计算

式中:Q——工作面所需风量(m3/min);

t——爆破后的通风时间(min),取值30min;

A——爆破的炸药量(kg),取值219kg;

S——开挖断面面积(m3),取值50.34m3;

L——隧洞长度(m),取值630.91m。

(3)按工作面最小允许风速计算

Qr3=60VS

式中:Q——工作面所需风量(m3/min);

V——洞内容许最小风速(m/s),取值0.15m/s;

S——开挖断面面积(m3),取值50.34m3。

Qr3=60VS=453.06m3/min

(4)按内燃机械废气稀释需要计算

Qr4=niA

式中:Q——工作面所需风量(m3/min);

ni——洞内同时作业的内燃机械总功率(kW),考虑一台装载机,三台出渣车,取值790kW;

A——内燃机械每kW所需风量(m3/min),取值3m3/min。

Qr4=niA=1035m3/min

则Qr=max(Qr1、Qr2、Qr3、Qr4)=1571.7m3/min

考虑到百米漏风率及风量备用系数:

Q=1571.7×(1+1.5%×630.91/100)×1.15=1978.3m3/min。

2.4.2 尾水隧洞施工支洞、尾水管施工支洞通风风压计算

式中:a——风道摩擦阻力系数(N·S2/m4),取值0.0012N·S2/m4;

L——风管长度(m),取值615m;

U——风管周长(m),取值3.77m;

S——风管面积(m2),取值1.1304m2;

Q——所需最小供风量(m3/s),取值32.9m3/s。

式中:ξ——局部阻力系数,取值0.15;

S——风管面积(m2),取值1.1304m2;

Q——所需最小供风量(m3/s),取值32.9m3/s。

Hmax=3404+77.76=3481.76Pa

根据计算结果,选择安设一台55kW×2风机布置在尾水隧洞施工支洞洞口,风筒直径140cm。

2.5 实际施工效果

通过对施工支洞洞线的优化,将关键线路滞后的2.5月工期赶了回来,并节省投资67.3万元,通过选择合理的通风机和排风竖井结合,洞内通风效果良好,为施工人员创造了良好的通风效果。

3 结语

地下厂房施工支洞的布置直接关系到主体工程的施工进度,通过合理地布置施工支洞,可以加快主体工程施工进度;通过选择合理的通风机械和排风竖井相结合,可以有效改善洞内通风环境,提高通风效率,为同类工程的施工提供了借鉴经验。

作者简介:

朱少俊(1968.07-),男,安徽合肥人,高级工程师,青海黄河玛尔档水电站副总工,大学本科,从事水利水电专业。

TV672.1∶TV732.3

B

2095-1809(2017)03-0077-04

猜你喜欢
支洞尾水水管
支洞式调压井在长输水隧洞水锤防护中的应用
工厂化循环水尾水治理系统技术
施工支洞与主洞交汇三岔口的施工方法
安奇奇与小cool龙(第五回)
水产养殖尾水处理技术研究进展
浅谈高流速泄洪隧洞施工支洞规划设计与施工
城镇污水处理厂尾水排放对水环境影响及对策
复合人工湿地处理污水处理厂尾水的设计
首席水管工
小赛和水管