国外PDS阀门性能分析研究

2017-06-23 13:04刘琰钾
石油化工自动化 2017年2期
关键词:阀杆聚烯烃阀座

刘琰钾

(中韩(武汉)石油化工有限公司,湖北 武汉 430076)

国外PDS阀门性能分析研究

刘琰钾

(中韩(武汉)石油化工有限公司,湖北 武汉 430076)

针对聚烯烃装置中PDS阀门的应用情况,聚烯烃粉末易在阀腔内集聚,阀门的设计、制造及材料使用存在问题,使用一定程度后阀门运行不顺畅、卡滞、最终抱死的情况时有发生,造成装置停车。通过现场对PDS阀门的拆检、维修、测绘,总结其故障原因,并综合对比各品牌阀门的使用情况,从而促使PDS阀门的结构优化,为推动该类阀门的国产化奠定基础。

聚烯烃 PDS阀门 高频 国产化

近年来,石化产业呈快速发展趋势,随着各种新技术开发和工艺技术进步,聚丙烯和聚乙烯等聚烯烃装置的单套产能越来越大。生产装置的长周期运行不仅能降低生产成本和提高企业的竞争能力,更能保证装置的安全和稳定运行。所以选用合适的阀门,对于保证装置的长期运行十分重要。

中国某大型石化企业引进了2条UNIVATION工艺的生产线,1条线生产低密度聚乙烯,1条线生产高密度聚乙烯,投产不到2个月,高密度装置的PDS阀先后出现问题,主要是阀门卡死和泄漏,堵塞PDS系统罐和阀管道,每次都需要装置停车才能进行清理。平均每个月,装置停车2次,运行1a以来,高密度装置的平均负荷率仅40%,且装置能耗特别高。因此,新建装置在PDS阀门的选用时,需要十分慎重并做好调研,选用可靠的品牌。笔者结合实际使用情况,对各品牌PDS阀门使用情况及优缺点进行了研究,供同行参考。

1 ARGUS的PDS阀门

1.1 使用情况

1) 第三代气相聚合法工艺聚丙烯装置(JPP)。阀门内漏严重,阀门拆解后,发现阀杆损伤严重。由于该类球阀高频开关,每5min开关1次,每次动作时间不超过8s,阀杆与滑动轴承摩擦频繁,造成表面磨损严重。

2) 线性低密度聚乙烯装置(LLDPE)。气动执行机构内漏严重,由于该类PDS阀门开关频次较高,执行机构已达到使用寿命,O型圈断裂,密封失效;此外阀门执行机构内部润滑脂老化变质,密封组件磨损严重,造成执行机构内漏。

通过检修阀门,发现经过1个检修周期之后,阀球与阀座基本完好,但表面有轻微刮伤,不影响密封性能。另外阀杆结构存在一些问题,经常出现阀杆抱死情况。ARGUS的PDS阀门扇形执行机构大多能保证1个周期的正常使用,但是齿条齿杆的执行机构O型圈容易断裂,密封组件磨损严重,不能满足工艺需要。

1.2 优点

1) ARGUS的PDS阀门全部采用锻造工艺,能够保证阀门在高频次动作下有更好的强度。阀体的材料选用LF2,能够在-45℃极端工况下使用,满足了工艺要求。

2) 分析检测换修的阀门,其阀门中腔较小,介质不会大量堆积。此外阀座采用特有专利的燕尾型刮刀式设计,使阀门在开关时无法将大量聚合物颗粒带入密封面内,从而达到自清洁的功能。同时,软阀座采用专利技术的LYTON材料,它是一种改性的PEEK材料,具有接近普通金属的硬度,并且具有良好的耐磨性和自润滑性能,大幅延长了使用寿命。

3) 金属阀座和阀球的表面硬化处理,采用专利的ARGULOG硬化处理技术,即高温等离子喷涂和热熔处理技术,使阀座和阀球的表面硬度达到68HRC,63HRC,硬化层厚度达到500mm以上,并且硬化层与基材通过形成的过渡层有机结合成一体,避免了长周期运行中的硬化层脱层。这种精密的加工与研磨技术,确保阀门的密封等级在VI级以上。阀座结构如图1所示。

4) ARGUS的专利结构的扇型气缸,具有输出扭矩大、组装方便、结构紧凑、工作寿命长等优点,它的动作寿命达到4×106次以上,能够满足聚烯烃装置长周期运行的需要。

图1 ARGUS的PDS阀阀座结构示意

1.3 局限性

1) 阀门的球体表面及阀座密封面为镍基涂层,虽存在一定硬度差,但涂层还属同类材料,不可避免长时间使用及介质作用下产生金属磨损粘结问题。金属粘结使球体及阀座密封面“亚光”磨损,不能达到镜面效果,自聚性介质粘结密封面,高频开关作用下损坏密封面。

2) 阀杆结构过于复杂,阀杆与其他金属部件接触过多,长时间的高频次开关会使阀杆与金属接触部分磨损严重,一方面使阀杆扭矩增大,另一方面导致阀门传动链中心偏移,最终使阀杆“咬”死。

3) ARGUS阀门因为其专利原因设计为内固定球阀结构。分析其内固定结构,在上定位块和下定位块处设计有PEEK轴承,该设计目的是为了减少球体的摩擦,减轻阀门的扭矩。虽然该种结构可解决下固定轴的内漏点,但是由于工况介质具有自聚特性,在缝隙中自聚越来越大,严重影响阀球在定位块中转动,最终可能导致阀门抱死。

2 KITZ的PDS阀门

2.1 使用情况

第二代环管法聚丙烯装置(STPP)。阀门内漏严重,阀门拆解后,阀球、阀座磨损严重,划痕深度已经超过喷涂层厚度。由于该类球阀开关频次较高,达到1次/min,每次动作时间不超过3s。阀球与阀座在高频开关下产生金属粘接,造成密封面磨损,乃至喷涂层剥落。

通过检修KITZ阀门,发现经过1个检修周期之后,阀球与阀座磨损十分严重,导致密封面失效。该类阀门已无法修复,需要更换阀球和阀座,不能满足装置长周期运行的需求。

2.2 优点

1) 相比ARGUS阀门,KITZ阀门的阀球表面使用镍基涂层,阀座表面使用碳化钨涂层,阀座和阀球有一定硬度差,相对有效地解决金属粘结问题,并且碳化钨涂层硬度达到72HRC,具有很好的耐冲刷、耐磨损性能。

2) 阀杆结构设计2处PEEK轴承套,上下轴承对阀杆套起到定位导向作用,在高频开关下,能够有效地减少阀的杆偏移量,使执行机构传动扭矩平稳。另外PEEK材料对金属阀的摩擦非常小,摩擦系数f=0.05,十分有效地减轻了阀门扭矩。其结构如图2所示。

图2 KITZ的PDS阀阀杆结构示意

3) KITZ阀门的设计原则是减少阀座处的金属摩擦,从而减轻阀门扭矩。该结构利用板簧提供阀座预紧力,能够起到补偿作用,达到很好的密封效果。此外KITZ阀门的中腔设计不存在定位块,减少了中腔空隙,进而减少物料堆积。

2.3 局限性

1) 阀门采用定向磨球工艺。定向配磨阀球喷涂层不均匀,在高频率开关下,对阀门密封面有很大磨损,造成阀门泄漏。

2) ARGUS阀门及KITZ阀门的支架安装于填料函上,这样的支架连接结构在高频开关下,会对整个扭矩传导链产生偏移,导致阀杆“咬”死。此外KITZ阀门的执行机构为拨叉式执行机构,开关次数不能满足工艺需要。

3 TYCO KTM的PDS阀门

3.1 使用情况

高密度聚乙烯装置(HDPE)。阀门抱死无法开关,该阀门开关频次较高,30s开关一次,开关时间不超过3s,按8000h/a计算,每年开关次数达到1×106次。阀门拆解后,发现阀球、阀座密封面拉伤,阀座密封面宽度仅有3mm;阀腔内集聚聚烯烃粉末,弹簧腔堵塞,此外阀杆与阀杆轴套间也自聚大量聚烯烃粉末,并且有结焦情况。

通过检修阀门,发现该阀门大多为软密封球阀,经过一个检修周期之后,阀球与阀座磨损十分严重,导致阀球、阀座密封面严重失效。该类阀门在长周期高频开关下,存在一定问题,软阀座经磨损之后,其使用寿命大幅降低。

3.2 优点

1) 阀杆与PEEK材质的滑动轴承及特殊橡胶材质的滑动轴承配合,有效地减小了摩擦阻力,从而降低了扭矩;此外阀座为PEEK材质和增强聚四氟乙烯材质,降低了摩擦系数,使阀杆开关顺畅,无卡阻。

2) 相比ARGUS阀门和KITZ阀门,TYCO KTM阀门经济性较好,在满足工况长周期运行的情况下,性价比较高。

3.3 局限性

1) 该类阀门大多为软密封球阀,阀球没有喷涂层,在高频开关下,阀座密封面与阀球表面直接接触,在没有喷涂层的保护下,阀球本体极易磨损,从而密封失效。

2) 与ARGUS等阀门相比,该类阀门密封面宽度太窄。在同种口径、压力下,该类阀门的密封面宽度仅为其他厂家阀门密封面的50%,不能够保证密封可靠。

4 结束语

随着新工艺、新技术快速发展,PDS阀门技术也应快速发展,以适应和满足工艺技术的要求,从而为聚烯烃装置长周期安全运行保驾护航。通过此次大检修,分析总结PDS阀门故障原因,并综合对比各品牌阀门的使用情况,找出各种阀门的优缺点,吸取各品牌阀门的长处,选择合适的阀门结构,进而完成PDS阀门的结构优化,为推动该类阀门的国产化奠定坚实的基础。

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刘琰钾(1984—),男,辽宁辽阳人,2008年毕业沈阳工业大学自动化专业,现工作于中韩(武汉)石油化工有限公司物资流通部,任助理工程师。

TP214

B

1007-7324(2017)02-0068-03

稿件收到日期: 2016-12-09,修改稿收到日期: 2017-01-15。

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