往复式潜油电泵的故障诊断

2017-06-23 13:49钱坤大庆油田有限责任公司第三采油厂黑龙江大庆163000
化工管理 2017年15期
关键词:潜油往复式电泵

钱坤(大庆油田有限责任公司第三采油厂,黑龙江 大庆 163000)

往复式潜油电泵的故障诊断

钱坤(大庆油田有限责任公司第三采油厂,黑龙江 大庆 163000)

往复式潜油电泵是重要的新型无杆采油工艺,适用于油田开采中后期的低产低渗油井,故障诊断水平直接影响其规模应用。为了实现对机组在线监测和故障诊断,提出以具有实时性和连续性的功率信号作为故障信息,并设计了机组工作状态的在线监测系统。采用小波去噪算法对功率信号降噪,提取反应机组非正常工况的功率波形特征,实现了机组故障预警及早期诊断,延长了检泵周期。现场测试结果表明了该方法的准确性和可行性。

往复式潜油电泵;故障诊断;功率信号;小波去噪

往复式潜油电泵是重要的新型采油工艺,适用于油田开采中后期的低产低渗油井[1,2]。该工艺主要由潜油直线电机、往复式抽油泵和变频控制柜组成,由于深井中运行环境复杂,机组容易带故障运行,缩短了检泵周期,且不便于对直线电机动子位移和举升力实时监测。因此寻求一种适合现场测试,在机组发生严重故障前能够进行在线监测及故障预警的方法[3],摸索出一套合理的管理流程,对油田生产具有实际意义。

1 故障诊断方法

往复式潜油电泵属于无杆举升系统,设备的地下驱动力来源于直线电机,无需中间传动机械构造,驱动力直接作用于柱塞式抽油泵,同时有效的实现原油的往复举升[4],在运行过程中容易发生卡泵和油管结蜡故障。

基于此,利用labview软件的DAQ助手,对井下电机运行时的电参数据进行采样,采样频率为500hz,得到实时的运行功率,以其作为故障信号,应用小波去噪算法对功率信号进行处理,得到清晰的功率波形,其中横坐标为采样点数,每1/500s采集一个点,纵坐标为功率,单位是KW;分析动子每个冲次下的功率波形,在大量实验基础上,提取机组不同工况下波形特征,实现机组的故障诊断。

举升过程中,采集的真实信号通常是低频或较平稳的,噪声信息为高频的。降噪的主要过程是:首先小波分解实测信息,针对工艺特点选择适合该工艺的小波函数并设定相应的分解层数,高频系数中通常存在需降噪的信息;然后用门限阈值方法量化处理得到的高频系数;然后小波重构,最终实现去噪,在实际信息中提取真实信号。

2 在线监测设备

在线监测设备是以虚拟仪器为依托设计的,设备由硬件和软件组成。硬件部分是下位机,主要由电压、电流互感器、USB-6008数据采集卡与计算机构成,计算机是其控制中心,工作核心为电参信息以各自通道信号调理、采集、采样参数配置,然后为上位机的数据库提供信息。软件平台的研制是整个故障诊断系统的核心,采取模块化的编程思想,应用虚拟仪器直观的图形化人机界面实现功率信息的采集,并使用matlab script节点技术,调用matlab中小波降噪函数,降噪处理含噪信息,此种混合编程的思想使二者优势互补。

3 现场测试

针对其在油田生产中常出现的卡泵和油管结蜡故障,在某油田对6口油井的运行状态实时监测,每口油井采集500个冲次的功率数据,结合油井变频控制柜控制情况和井况进行系统分析,得到机组正常运行、卡泵运行和油管结蜡运行的功率波形,故障特征明显。具体油井井况和监测结果如表1所示。

表1 井况及监测结果

正常运行时,井下电机动子在每一往复行程开始时会表现出较大的启动电流,功率波形在这两个位置会瞬间变大,这是控制系统开环控制的正常情况。启动后动子运行稳定,无非正常工况显现,每一往复行程的功率大小也符合工艺在控制系统上的参数设定,动子每一行程运行1.23米,根据横坐标时间可以计算动子运行速度。

设备卡泵运行时,井下电机的电流会在卡泵部位突然变大,电机运行不平稳,其功率信息曲线也出现显著特征,上行程在第281个采样点附近卡泵明显,曲线突变;下行程在同一部位出现卡泵,功率曲线变化更加显著。设备发生油管结蜡故障时,井下电机在往复运行过程中,原油中析出和堆积的蜡会缩小液流路径,增大液流阻力,使电机载荷在往复过程中超过了最大理论值,测试结果体现出曲线显著的“肥胖”特征,同时下行程的振动载荷随之增加。

4 结语

通过现场对本文诊断设备的应用,并分析测试结果,表明利用直线电机功率信号作为故障信息,对往复式潜油电泵工况进行故障诊断是可行的,该方法对机组卡泵和油管结蜡诊断准确率较高。由于机组井下工作环境恶劣,噪声源较多,采用小波去噪算法对实际数据进行去噪处理,得到清晰的功率波形,保证了准确的提取故障特征。

[1]王顺华,赵洪涛,尚庆军,等.直线潜油电泵举升工艺技术及应用[J].石油钻探技术,2010,38(3):95-97.

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