段弘磊,朱向阳,韩吉飞,王国新
(中国石油化工股份有限公司九江分公司,江西九江 332004)
优化烟气脱硫脱硝运行成本
段弘磊,朱向阳,韩吉飞,王国新
(中国石油化工股份有限公司九江分公司,江西九江 332004)
对中国石化九江分公司2#催化裂化烟气脱硫脱硝装置进行优化,以降低运行成本。主要通过分析装置运行原理,通过控制指标降低物耗,优化改进降低能耗,主要包括节电、节水。
烟气脱硫脱硝;运行成本;真空带式脱水机;氧化风机
中国石油化工股份有限公司九江分公司(下称九江分公司)现有两套催化裂化装置,其中2#催化裂化装置(下称2#催化)设计处理能力为100万t/a,1997年建成投产,2004年进行MIP技术改造。2014年为了满足国家和地方的环保要求,2#催化新建烟气脱硫脱硝装置,2016年在保证环保指标合格的基础上,为进一步为公司创作效益,炼油运行三部对2#烟气脱硫脱硝系统运行模式进行升级优化,降低其运行成本。
2#催化烟气脱硫脱硝装置设计规模为处理151 000m3/h烟气,设计年开工时间8 400h。
3.1 降低烟气脱硫物耗
入口烟气中硫氧化物含量在1 100~1 200mg/m3,而出口硫氧化物含量在20~50mg/m3,距离环保指标550mg/m3还有一段空间,在保证环保指标的前提下降低氢氧化钠的使用量。具体的数据如表1所示:
由表1可以看出,12月份2#烟气脱硫系统用碱量较1月份节约31万元。
3.2 降低烟气脱硝物耗
由于入口烟气中氮氧化物含量在700~900mg/m3,出口氮氧化物含量指标为≯240mg/m3,所以氨气的消耗可以根据实际情况进行优化,在保证烟气出口氮氧化物浓度的前提下,尽可能降低氨气注入量,卡边操作。
由表2可以看出,12月份氨气消耗量较1月份节约1.9万元。
3.3 优化真空带式脱水机运行
2#催化烟脱皮带机排料由连续排料改为间断排料,每天脱水机运行4~6h即可。
电耗预计每月节约用电2万kWh,约合10 800元,每月节约用水1 500t,约合1 440元,合计12 240元,年经济效益15万元。
表1 2#烟气脱硫脱硝装置氢氧化钠每月消耗情况
表2 2#烟气脱硫脱硝装置氨气消耗情况
通过装置优化调整,2#烟脱运行成本共降了34.75万元,在保证环保指标达标的前提下,将对烟气脱硫脱硝装置的操作进一步进行讨论与改进。
Optimize the Operating Cost of Flue Gas Desulfurization and Denitrification
Duan Hong-lei,Zhu Xiang-yang,Han Ji-fei,Wang Guo-xin
This paper introduces the operation cost of 2 # catalytic cracking fl ue gas desulfurization and denitrif i cation plant of Sinopec Jiujiang Branch,which mainly reduces the energy consumption through the control index and reduces the energy consumption through the control index,mainly including energy saving and water saving.
f l ue gas desulfurization denitrif i cation;operating cost;vacuum belt type dewatering machine;oxidation fan
X781.3
A
1003–6490(2017)03–0163–01
2017–03–05
段弘磊(1991—),男,江西九江人,助理工程师,主要研究方向为化学工程与工艺,环境保护与污染防治。