窦玉香+张继周+吴金跃
摘 要:分析了柴油机气缸套更换工艺流程及原理,介绍了工装制作及方案,重点阐述了制作过程及效果。希望通过文章的分析,能够促进相关工作的发展。
关键词:6240型柴油机;气缸套;工装;效果
1 概述
一般ZJ240柴油机换缸套作业方案,由两个作业部分组成。一,拆除目标气缸在机体以上的零部件,主要包括缸头、下罩壳、排气管组成、水管组成等。二,拆除活塞连杆螺栓,使活塞与曲轴分离,然后依次拔出活塞、缸套,完成换缸套的动作。其中,拆除活塞连杆螺栓,存在着很大的操作困难。连杆螺栓工作拉力很大,在拆除时,拧紧力矩达到1000M/N.m以上,超出了风泵扳手的最大输出力矩,因此,只能依靠人力,用绳索拉动加强扳手。通常,至少需要四名工人,用尽全身力气,才能卸除和紧固螺栓。因为这一情况的存在,使作业异常繁重。
2 作业过程改进可能性分析
拆装目标气缸在机体以上的零部件:这部分工作不可避免,而且工作量比较固定,改善空间有限;需要三名工人工作半天。
拆除活塞连杆螺栓及更换缸套:这部分作业,是为了使活塞和连杆分离。然后从缸套内拔出活塞。最后吊出缸套。
在随后的安装过程中,吊放缸套以后,需要在缸套上设置一个上大下小,内部有弧形坡度,其下沿能卡在缸套上缘的临时装置,使活塞顺着装置内壁滑落下去,以保护活塞环不受伤断裂。这部分作业需要四名工人作业一天,其关键是保护活塞环不受伤断裂。如果能设法避免拆除活塞连杆,不再拔出活塞,直接吊装缸套,则能大大减少作业强度,减少作业时间。但这样做,需要克服一个困难,就是要重新设计避免伤害活塞环的工艺过程。
3 改进作业方案
针对第二部分作业中存在的改进的可能性,一种新的工艺过程被设计出来,既可以保护活塞环受伤,又能避免拆卸连杆螺栓。
新的工艺过程,不再拆卸连杆螺栓,而是直接拔出缸套。在安装缸套前,盘车使活塞达到上止点,突出到最接近机体的位置,用专门制作的活塞环卡子,同时卡住四道活塞环。吊装缸套过程中,缸套下沿压住活塞环卡上沿,使活塞环卡受缸套压力,向下移动;下移过程中,活塞环始终被活塞环卡和缸套严密包围,逐道露出,直至活塞环全部进入缸套内,缸套落到最底部。
4 设计专用活塞环卡子
根据上述改进后的作业方案,设计适应作业过程的专用活塞环卡子,需要达到以下几点要求:
4.1 尺寸和材质
活塞环卡(以下简称为卡子)整体闭合外观为圆筒状,高度略大于四道活塞环的分布长度,70mm。卡子具有一定厚度,内径略小于缸套内径,240mm,才能实现缸套压住卡子上沿下移,和缸套下落中活塞环顺利从卡子进入缸套这两点。
确定卡子外观形状为圆形,厚度8mm,内径238mm,高80mm。
卡子在工作状态下,受到较大的活塞环的张力,应无明显变形。综合考虑钢材硬度对加工难度的影响,和不易变形,确定材质为45号钢。
4.2 结构
由于活塞环具有很高的弹性,在夹紧活塞环过程中,应采取逐步收紧的策略。
因此,将卡子设计成两个半圆,一端用高强度合页焊接固定;另一端的两个半圆边缘,各焊接一个切向螺母——两侧螺母成对,在卡住活塞环时,用与之适应的螺栓逐步收紧至闭合。
5 结束语
按照设计制作专用卡子,经几次试验,达到了预期的设想,即在有效保护活塞环的前提下,不拆装活塞连杆,直接拆装缸套。
改进前,第一部分作業需要1.5人工日,第二部分需要4人工日,共需要5.5人工日。
改进后,第二部分需要三名工人作业半天完成,整体需要3人工日。
改进后的作业方案,使劳动强度减少近一半,大大提高了劳动效率。
参考文献
[1]周龙保.内燃机车学[M].北京:机械工业出版社,2005.
[2]王连森.内燃机车检修[M].北京:中国铁道出版社,2007.