张媛媛
【摘 要】过热停机是机加工设备常见故障之一,易造成设备连续化作业中断,影响企业生产效率。本文针对KPC5000-AR型数控龙门铣镗床的过热停机问题展开分析并提出一种解决方案,为相关设备处理类似故障提供参考。
【关键词】数控龙门铣镗床;油温;散热
0 引言
现代企业生产对机加工设备的依赖性越来越高,如果设备故障停机导致连续化作业中断,将直接影响企业的生产效率。我公司自2007年引进一台由西班牙Zayer公司生产KPC 5000-AR型数控龙门铣镗床,自2011年5月至2015年5月期间,多次出现油温过高故障报警停机。本文针对该设备的过热问题进行分析并提出解决措施。
1 KPC 5000-AR型数控龙门铣镗床简介
如图 1所示,KPC 5000-AR型数控龙门铣镗床(以下简称龙门铣镗床)主要由龙门架、床身、工作台(工作X轴)、滑枕(工作Y 轴)、主轴(工作Z轴)、延伸头、万能头、电气系统和液压系统组成。
龙门铣镗床包含启动、换头、定位和加工四个工况,其中,在启动工况中工作台和滑枕移到零点,换头工况中程序根据加工件的类型而将刀头切换为延伸头或万能头,定位工况中工作台将移到指定加工位置,加工工况中电机带动刀头加工工件。
液压系统用于主轴偏载平衡、刀具移动和刀头夹紧,其中油源液压原理如图2所示。P1、P2和P3对应于各执行器的压力油口,电磁换向阀9作为加工工况中的卸荷阀,在执行转头、换刀等动作时加压,待设备处于加工工况时卸荷。
2 故障分析
液压系统中产生的热量,一部分使油温升高转变为油液的内能,一部分经油箱表面散发到空气中去。如果系统发热大于油箱散热能力,油温就会持续升高。
其中,C为油液比热容,取值1.97kJ/(kg·K),ρ为油液密度,取值0.855kg/L。V为油液体积,取值20L,?驻T为温度升高值,取值29℃,t为温升持续时间,取值18000s,代入数据得超出散热能力部分的功率为0.054kW。
由图3可以看出整个过程中油箱温度上升平稳,另外考虑到加工工况时间占比最长,其余工况总时间占比很小,因此可初步认定热量主要来自于加工工况。
加工工况下液压油源处于卸荷状态,不对外输出压力,因此发热原因可限定在油源部分,具体可能有以下两个方面:
1)回油过滤器堵塞导致卸荷不彻底
随着使用时间累积,油液污染物会导致回油过滤器堵塞,回油过滤器两端压差增大,使系统卸荷不彻底,引起发热。
2)液压泵效率降低导致的过热
设备从2007年投入使用,至2011年首次出现过热故障,期间设备投入使用了约5年时间,齿轮泵在长期运行过程中可能会磨损、老化导致效率降低,功率损耗转化为热量使油温上升。
为明确发热原因,试验人员将滤芯进行了更换,试验发现更换滤芯后系统过热并无改善,因此可认为齿轮泵效率降低是导致系统过热故障的主要原因。
3 处理方案
更换齿轮泵是较为直接的解决方法,但该机床为进口设备,从原厂购进齿轮泵成本高昂,且该齿輪泵安装接口特殊,难以找到匹配的替代产品,因此考虑对原液压系统进行改造,给油箱加入额外的冷却系统来解决过热问题。
其中P为根据式(1)计算的多余发热功率,值为0.054kW;T为油箱热平衡期望温度,取值50℃;T0为环境温度,取值28℃,代入数据后得到冷却器的最小当量冷却功率K为0.002kW/℃。
根据计算结果,选择油/风冷却器HD0810T作为散热系统的冷却装置,该冷却器适用油压系统功率为1.5-2.2kW,适用流量为10-60L/min,在20L/min的流量下的当量冷却功率为0.09kW/℃,满足要求;选择离心泵TCP-118作为冷却系统的循环泵,该泵的扬程为12m。
图5为改造后的设备在加工工况下的温升曲线。结果显示油箱油温上升逐渐趋于平缓,最终在45℃达到系统的热平衡,油温稳定不再上升,没有出现过热报警现象,处理方案有效。
4 总结
机加工设备的液压系统在连续工作过程中容易发生过热故障,导致设备停机无法连续工作。本文以KPC5000-AR型数控龙门铣镗床为研究对象,分析了其过热原因,提出了增加冷却系统的故障处理方案,结果表明,该方案能有效解决过热故障问题,可为相关设备处理类似故障提供参考。
【参考文献】
[1]成大先.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,1993.
[2]严金坤.液压动力控制[M].上海:上海交通大学出版社,1986.
[责任编辑:田吉捷]