张桂忠,于永忠,温旭东
(杭州胥口南方水泥有限公司,浙江 杭州 311404)
胥口南方窑尾烟气是通过增湿塔的,由于增湿塔本身存在漏风,导致入φ4.6m×10+3.5m中卸生料磨温度较低,为提高入磨温度,采用将窑尾SP炉旁路阀的阀门由以前关状态打开到20%开度(冬季),以此来提高入磨热风温度。入磨物料通过双层重锤式锁风阀入生料磨,该阀本身漏风因素较大,窑尾废气中氧含量在9.4vol%左右。
增湿塔和入生料磨重锤阀的漏风会使氧含量增加,另外由于系统吸入冷风,导致入磨温度较低,迫使窑尾SP炉旁路阀的阀门打开,影响发电量,废气排放量增加导致排风机风量加大,电耗增加,对生产成本影响较大。
总体方案一是让窑尾至生料磨的气体不经过增湿塔,二是治理入磨重锤阀的漏风。
因为胥口南方窑尾收尘器在2014年由电收尘改为袋收尘,用增湿塔改变比电阻提高电收尘收尘效率的需求已经不存在了,同时由于窑尾余热发电锅炉的使用,在生料磨不运行的情况下,进入袋收尘的温度可以控制在260℃以下,所以增湿塔完全可以旁路。具体方案是在高温风机出口管道与增湿塔入口管道交汇处新增1个直径2.5m的管道,至增湿塔出口管道软连接前部的支座处,在此新增管道上新增1个阀门,同时在增湿塔入口、出口管道上各新增设1个阀门,这样正常生产时,窑尾高温风机过来的气体不经增湿塔而直接去磨机。二是把入生料磨重锤式锁风阀更换成锁风效果较好的回转式下料阀。
实施后,由于减少了漏风,窑尾排风机与改前相比降低了1.5Hz,窑尾SP炉旁路阀的阀门开度由以前的20%减至全关,入磨热风温度比之前提高了约10℃;氧含量由改前的9.4vol%降至约8.9vol%。窑尾SP炉旁路阀阀门开度全关(冬季),约提高发电量100kW/h。
技改后窑尾排风机电机降低1.5Hz,年节电30×6 500×0.6=11.7万元,入磨温度提高可使生料提产,工序电耗下降约0.3kWh/t,节约电费0.3×1200 000×0.6=21.6万元,冬季提高发电量100kWh,可增加效益90×24×100×0.6=12.96万元,年收益11.7+21.6+12.96=46.26万元。