任亮+潘华
摘 要:结合具体码头工程案例,对运用QC小组活动控制大体积混凝土裂缝过程进行总结,证实QC小组活动控制在施工活动起到的积极作用。
关键词:QC小组 码头 大体积混凝土裂缝
1.前言
码头施工质量与工程功能发挥、使用寿命等存在密切联系。码头长期使用后,大体积混凝土会出现裂缝现象,在很大程度上降低了工程稳固性、耐久性。为有效控制裂缝产生,后石3号泊位工程通过QC小组活动充分调动管理人员积极性,发挥团队的力量,群策群力、有针对性解决问题,对大体积混凝土裂缝质量通病治理起到积极作用。
2.QC小组概念
QC小组(质量控制小组,中文译名:品管圈)就是由相同、相近或互补之工作场所的人们自发组成数人一圈的小圈团体,全体合作、集思广益,按照一定的活动程序来解决工作现场、管理、文化等方面所发生的问题及课题。
3.QC小组活动过程
3.1概述
厦门港后石3号泊位码头采用重立式沉箱结构,顺岸式布置,码头岸線总长度为422米。工程现浇胸墙混凝土总方量为5432m3,混凝土标号为C40,共由25段组成,采用分层浇筑方式施工,属于大体积混凝土浇筑。作为码头施工的重要分项,其施工质量受到监理、业主及质监站等主体的关注,且与工程整体质量存在密切联系。因此,为了提升施工质量,有效控制混凝土裂缝产生,项目部决定成立裂缝控制QC小组。
3.2现状调查与目标设定
QC小组通过调查,了解并掌握项目周边项目前期施工的20段沉箱盖板,产生裂缝的共计17段,频率高达85%。通过对裂缝产生原因进行分析,主要由于温度与干缩因素所致。
经过小组讨论,设定的目标是:经过控制后,预期将裂缝控制在10%。
3.3原因分析
小组成员通过“头脑风暴法”,集思广益,对可能影响混凝土裂缝各因素进行分析统计,并绘制关联图。
3.4要因确认
小组成员分头深入现场及查阅相关记录,对10个末端因素进行了逐一验证,验证结果见表1。
3.5制定并采取相应对策
3.5.1水泥用量大、水化热高
针对配比存在的问题,项目部门试验人员对配比进行重新调整,采用双掺混凝土,调整后的数据如表2。按照新设计的标准进行配比,减少了水泥用量77㎏,能够大大减少水化热现象,减少裂缝问题的产生。
3.5.2养护不到位
改变养护方式,采用自动喷淋养护。同时,在现场设立养护牌、标注养护负责人,养护工作落实到具体人员。
3.5.3砂石料含水量控制
为了减少混凝土裂缝现象的产生,项目部对防雨棚改进,采用全覆盖式防雨棚,有效控制砂石料含水率。
3.5.4入模温度过高
为了避免入模温度过高,在混凝土搅拌用水中加入冰块,降低了混凝土入模温度。
3.6效果检验
通过QC活动,在很大程度上减少了大体积混凝土裂缝出现频率。活动过程中共进行了52次混凝土浇筑,其中5次出现了裂缝,频率为9.6%,与预期目标相符合,在小组成员共同努力下,顺利完成了目标。胸墙外观质量良好,受监理、业主以及交通部督察专家的一致好评。
4.QC小组控制活动总结
通过本次QC小组控制活动得出了如下结论:
第一,利用双掺混凝土技术,能够增强混凝土耐久性,降低水泥水化热,对混凝土控制起到积极作用。
第二,针对温度控制,可以借助HNTT-D型测温设备,该设备具有数据无线收发功能,能够在五公里范围内进行数据传输,具有温度报警功能,施工人员可以实现对混凝土温度的有效控制,较传统监控设备更为高效,可以广泛应用和推广。
第三,混凝土养护作为施工活动必不可少的一项内容,传统人工养护存在一定弊端,如点多面广,无法一一兼顾,养护效果不尽人意。而采用喷淋养护,能够在很大程度上提高养护效果。
综上来看,QC小组控制活动效果非常明显。在实践活动中,小组成员能够根据当前问题,对项目周围环境进行深入分析和研究,并找到问题产生的原因,集思广益,逐一解决问题,在很大程度上保障了大体积混凝土施工质量,控制住裂缝现象的出现,延长码头使用寿命。
5.结论
根据上文所述,QC小组活动控制建立在科学工作方法基础之上,融合了PDCA循环法等,能够快速找到问题产生原因,并制定可行性解决方案,提高问题解决效果。小组成员多掌握专业知识和技能,提出的措施非常合理,能够在很大程度上提高施工质量,达到预期施工目标,从而更好地促进建筑工程施工质量提升。
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