汽车涂装生产线VOC减排改造工艺选择

2017-04-11 02:37张大军上汽通用五菱汽车股份有限公司广西柳州545007
上海涂料 2017年1期
关键词:通用五菱色漆密封胶

张大军 (上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西柳州 545007)

涂装技术

汽车涂装生产线VOC减排改造工艺选择

张大军 (上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西柳州 545007)

综合比较汽车涂装老生产线VOC减排的各种改造工艺优缺点,确定了最终的改造工艺方案。

汽车涂装;生产线;VOC减排;改造工艺

0 引言

挥发性有机化合物(VOC)是主要的大气污染物,目前我国已制定了一些法规限制VOC的排放,部分地区已经参考国际上比较严格的标准制定了地方标准。

汽车涂装中的VOC主要来自涂装中涂和面涂区域,在各种中涂漆和面漆涂装工艺中,低固体分色漆工艺无疑是VOC排放最高的。上汽通用五菱公司2008年以前投产的涂装车间均采用低固体分色漆工艺。随着人们环保意识的增强以及环保法规日趋严格,降低VOC的工艺改造迫在眉睫。分析了各种不同低VOC工艺改造方案的优缺点,作为老涂装车间工艺改造的选择依据。

以某车型低固体分涂料实际用量为基础,计算不同涂装工艺VOC的排放量,结果见表1。

表1 不同涂装工艺的VOC排放量比较 g/m2Table 1 The VOC emission comparison of different painting technology

1 不同工艺改造时间、成本和运行成本比较

基于一个典型的传统溶剂型3C2B涂装工艺生产线进行分析,假设此生产线已经预留水性漆改造空间,无密封胶烘炉;采用机器人喷涂外表面,采用手工喷涂内表面;设定产能为80台/h。不同工艺改造时间、成本、运行成本比较见表2。

表2 不同工艺改造时间、成本和运行成本比较Table 2 The comparison of modification time,cost and operation cost of different technology

由表1、2可见:虽然高固体分涂料VOC排放量略高,但是对于老生产线改造而言,其具有最佳的改造时间、成本和运行成本优势,值得进一步研究和应用。

2 改造工艺方案

2.1 改造背景

上汽通用五菱公司西部涂装车间建于2005年,2008年改造后产能扩充1倍,达到80台/h。虽然涂装车间建有75 m高的排气烟囱,但是随着公司周边居民区的发展,居民投诉频次和总量日渐增加,有机废气排放受到很大限制。

2.2 试验方案

采用某厂高固体分色漆和高固体分清漆进行试验发现:在施工黏度下,某厂银色水性高固体分(45%)色漆和低固体分(18%)色漆的黏度(分别为17 s,13 s)相差不大,且未超出喷涂和涂料输送设备能力,因此决定不改造老机器人喷涂流量控制阀门,进行试喷。

按照低固体分涂料流量的40%,设定机器人的流量参数;旋杯转速和成型空气采用与低固体分涂料相同的设定参数。喷涂设备为Fanuc P500机器人,雾化器为Fanuc VersaBell II。喷涂过程中未发现异常,表明老设备不改造即可试喷高固体分涂料,同时发现其涂膜厚度高于低固体分涂料。分析认为,流量降低后,涂料的利用率提高。

2.3 批量生产工艺调试

2014年12月,银色高固体分金属闪光漆成功上线,通过工艺优化调整,涂料的用量比预期低。高固体分、低固体分涂料喷涂参数比较见表3,图1、2。

表3 高固体分、低固体分涂料喷涂流量比较Table 3 The comparison of spraying flow between high solid content coatings and low solid content coatings

图1 机器人喷涂涂料用量对比Figure 1 The comparison of coatings’ amount for robot spraying

图2 实车喷涂银色各涂料体系的橘皮比较Figure 2 The comparison of orange peel of various silver coatings system for automobile painting

采用高固体分涂料后,机器人喷涂涂料用量下降56.7%,使涂料的VOC排放量显著削减。

从橘皮测量结果看,相对于低固体分涂料和水性3C2B涂料体系,高固体分涂料的外观有一定的下降,略优于水性3C1B涂料体系。

2.4 其他问题

除银色高固体分涂料外,上汽通用五菱公司还有另外3种颜色的高固体分涂料完成切换,目前高固体分涂料和低固体分涂料共线使用,但在使用过程中存在以下一些问题值得关注:

(1) 密封胶兼容性问题:在涂膜较薄且不易成膜的部位(如轮罩部位),密封胶会干扰涂膜固化,导致密封胶表面涂料发黏。此问题通过更改密封胶配方加以解决。

(2) 重喷返修问题:对于固体分高(55%)的本色漆(白色),面漆固化后,再重喷面漆时,出现无法浸润的情况。此问题通过改进涂料配方和增大喷涂膜厚加以解决。

(3) 涂料兼容性问题:观察到高固体分清漆和低固体分清漆存在不兼容问题,会产生缩孔缺陷。

3 结语

综合比较以上各种改造工艺的优缺点,对于产能不高的老涂装车间改造,采用溶剂型高固体分涂料体系是更加经济和快速的环保解决方案。

1 Hans-Joachim Streitberger,Karl-Friedrich Dössel. Automotive Paints and Coating[M]. Germany:Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,2008.

2 王锡春.汽车涂装工艺技术[M].北京:化学工业出版社,2004:88-93.

The Choice of the Improvement Process for VOC Reduce of Automobile Coating Production Line

Zhang Dajun (SAIC-GM-Wuling Automobile Ltd.,Liuzhou Guangxi,545007,China)

Compared the advantage and disadvantage of each improvement process for VOC reduce of old automobile coating production line,the final improvement process scheme was determined.

automobile coating;production line;VOC reduce;improvement process

TQ 639

A

1009-1696(2017)01-0037-03

2016-10-07

张大军(1980—),男,大学本科,工程师。主要从事汽车涂装中涂、面漆工艺制定,涂料选择和测试,新技术、新工艺的验证和引入,涂料性能和成品漆膜技术指标的制定工作。

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